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柳150×2井浅部套管取换套(修改)
柳150×2井浅部套管自由段取换套总结 摘要 本文通过柳150×2井浅部套管自由段取换套,应用了泥浆稳定井壁的作用,采取不同的找收鱼顶技术,井筒扩径技术,使支撑套管顺利下入预定深度,顺利进行破损套管的切割与打捞,套管对扣,圆满完成了取换套施工任务,由此总结一套成熟的浅部套取换套技术,对以后此类施工井具有一定借鉴意义。 大修井况简介 2009年9月新井投产,起通井管柱过程中油管出现溢流并卡死。上大修,倒扣出30根油管,管柱掉落至井底,多次下捞矛均在327.4m遇阻。下φ116mm铅模打印,上提卡,铅印脱落。通井后,测24支臂井径成像显示327.4米处套管脱断。 柳150×2井井深结构示意图 此井油层套管为∮139.7*124.26mm 人工井底2803.6m 表层套管为∮339.70*320.4mm*306.59m, 裸眼井段达20.81m,属流沙层。 柳150×2井施工方案 第一步骤:下∮73mm钻杆当导引管至∮139.7mm油层套管内腔 柳150×2井施工方案 第二步骤:取上部已脱开的油层套管,下∮193.68*177.0mm支撑套管,该套管接箍外径215.9mm。 第三步骤:在支撑套管内对油层套管倒扣对扣 柳150×2井施工难点 1、该断脱处属于流沙层裸眼段,防止作业过程中井壁坍塌; 2、找收鱼顶,使支撑套管顺利下入; 3、破损套管处理与对扣。 第一步:1、探试找鱼 1)采用∮73mm笔尖+管柱,旋转试探下放始终在327.4m处遇阻。 2)采用∮73mm导锥+油管1根+扶正器+管柱,探至336m阻,分析进入套管外部。 3)取出∮139.7mm套管,打算在裸眼井段下∮139.7mm分瓣捞矛直接捞获鱼腔,把打捞管柱作为示踪管。下∮139.7mm分瓣捞矛至320m遇阻,下∮73mm笔尖至323m遇阻,冲洗无进尺,分析套管外部淤积泥浆下沉鱼顶上部,通道堵塞。下φ215mm三牙轮钻头+钻铤3根钻冲至327.4m,即鱼顶位置,下∮139.7mm分瓣捞矛至327.4m处,未捞获。 4)铅印核实鱼顶,下φ114mm铅印,印痕分析鱼顶倾斜入裸眼井段,套管内露头37mm,裸眼露头65mm。 探试找鱼施工图片 第一步:2、扩孔拨正找鱼 1)下φ225mm空心磨鞋至152m阻(表层套管内有灰环),套铣至327.4m。 2)下φ220拨勾至327m轻压慢钻拨引鱼头。未获,拨勾变形。(采用φ193.7mm套管制作) 3)下φ214mm铅印有一长50mm痕迹,分析为变形部分鱼顶。 4)割井口,下φ310mm三牙轮钻头+3根钻铤至131.9m阻(表层套管内有灰环),钻铣至深度327.4m。 5)拨勾拨鱼:下φ310拨勾至鱼顶位置,拨引鱼头,无效,起出井内管柱,底带出拨勾,发现拨勾变形,外掰。(采用φ245mm套管制作) 6)引鞋拨鱼:下φ244引鞋至308m遇阻,(井段坍塌)钻冲至327.4m,拨引鱼头未入,引鞋头部破损内卷。(套管进一步倾斜) 扩孔拨正找鱼施工图片 扩孔拨正找鱼施工图片 第一步:3、弯钻杆找鱼 第二步:下支撑套管 下φ225mm套铣筒+φ193.7mm*177mm套管自304m冲钻至348m,起出导引管,继续钻冲至435.55m。纯套铣速度10米/10分钟。 第三步:破损套管处理与对扣 1、打捞过程中发现套管损坏 2、破损套管切割与打捞 3、套管倒扣、对扣 第三步:1、打捞过程中发现套管损坏 1)下分瓣捞矛:下φ139.7mm套管分瓣捞矛,至327.4米未捞获,起出捞矛,发现捞矛接箍处有两处深2mm,宽2mm划痕。(表明捞矛已经进入鱼腔内,且接箍部分进入鱼腔,分析鱼顶破坏) 2)下长杆捞矛:下φ139.7mm长杆套管分掰捞矛至334m,捞获后,倒扣不开,提出捞矛,分掰捞矛掉两个牙块(怀疑套管头破坏刮掉),由于长杆套管分掰捞矛接箍直径小于套管内径,这样进入完好套管内打捞捞获,。 3)下滑块捞矛:下φ139.7mm套管滑块捞矛至330m打捞成功,上提倒扣不开,起出滑块捞矛发现牙块磨平(怀疑套管倒扣不开)。 4)打铅印:下∮114mm铅印至330m负荷下降0.5T ,铅印边围两道划痕,套管破裂。 打捞过程中发现套管损坏图片 第三步:2、破损套管切割与打捞 1)切割:下正扣φ139.7mm套管内割刀至332.95米切割套管。 2)打捞:下φ139.7mm套管滑块捞矛至深330米,捞出φ139.7套管5.95m(损害长达2.59m )。 特制捞矛:∮100.3mm滑块捞矛,本体∮96mm,这样接箍∮105mm可以通过套管内径,在本体上焊接∮25mm抽油杆,切削去3mm使矛体直径达到118mm,可以打捞φ139.7mm套管。 破损套管切割与打捞 第四步:套管倒扣、对扣 1)倒扣:下反扣φ139.7mm套管分掰可退捞矛
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