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6号机高加切除试验总结

6号机高加切除试验总结 本班主要进行6号机组高加切除试验,该试验主要校验机组高加切除后,是否可带额定出力运行。现将试验过程叙述如下: 本班主要操作: 23:15 机组负荷升至900MW,申请中调同意6号机准备做高加切除试验。 01:00 高加切除试验准备工作完成,将机组控制方式切至TF方式。 01:09 开始做高加切除试验,按试验方案由热控强制3A高加水位保护动作,将A列高加汽侧保护自动切除,B列高加手动逐步退出。升负荷至1000MW,总煤量377吨/小时,主汽压力26.03MPa,机组各主要参数正常。高加切除后对机组经济性影响较大。高加切除后由于给水温度降低,导致给水自动调节品质偏差,经调总同意将给水自动切至手动控制。 02:50 试验结束,将负荷至900MW,开始逐步投入高加汽侧,重投入给水自动控制,期间高加危急疏水门多次卡涩,联系广火处理后正常。 04:50 高加全部投入正常。 高加切除试验: 试验前机组工况: 负荷900MW,煤量317t/h,风量3289t/h,主汽温590℃,主汽压24.72MPa,再热汽温595.9℃,再热汽压4.86MPa,给水量2439.2t/h,蒸汽量2436.8t/h,锅炉主控89.7%,运行磨情况A/B/C/D/F,各磨煤量分别为:66.6t/h/ 68.4t/h/66.4t/h/68.6 t/h/45.3t/h,A\B列高加出口给水温度286℃\284.6℃,分配集箱最高温度424℃,6A\6B汽泵转速4690rpm\4667rpm,煤水比8.1。 试验过程简述: 本次试验依据试验方案采用A列自动切除,B列逐台切除的方式。机组负荷降至900MW,待机组工况稳定后,将机组由协调方式切至TF方式,稳定运行后强制3A高加水位高,切除A列高加;待参数稳定后,逐个停运B列高加。将高加全部切除后再将负荷升至1000MW,参数稳定后,记录相关数据。单列高加跳闸,机组负荷影响60MW(当时负荷900MW,负荷波动940---880MW);另一列高加手动切除,对机组负荷影响仅为25MW。 高加切除后对机组经济性影响较大,对给水温度,蒸汽温度,主再热汽的压力影响较大,给水温度、主再热汽温降低,主再热汽压力升高。高加切除后由于给水温度降低,导致给水自动调节品质差,后将给水自动切至手动控制,才将机组负荷升至1000MW。 根据本次试验数据及试验过程,6号机组高加退出后能够带1000MW机组负荷,但有一些风险,机组经济性差,煤量、渣量较大,给水自动调节不良。 高加退出后机组升至1000MW工况: 负荷1004.4MW,煤量378.6t/h,风量3751.5t/h,主汽温590.7℃,主汽压25.71MPa,再热汽温600.9℃,再热汽压5.66MPa,给水量2935t/h,蒸汽量2405t/h,运行磨情况A/B/C/D/F,各磨煤量分别为:76.3t/h/ 76.3t/h/75.4t/h/76.2t/h/68.1t/h,A\B列高加出口给水温度190℃\189℃,分配集箱最高温度411.6℃,6A\6B汽泵转速4800rpm\4777rpm,煤水比6.6。 试验过程中参数变化情况: 1、给水温度降低约100℃,降低幅度较大,对主气温及中间点温度影响较大,主气温降低约20℃,中间点温度最低至400.7℃; 2、由于本次试验在TF方式,高加切除后主、再热汽压力有升高,但变化幅度不大,机组负荷在A列高加切除后最高至940MW; 3、试验过程中切除高加的虚假水位变化较大,达300mm多,正常只有十几毫米,故在切除汽侧后应及时开启危疏; 4、高加切除后,升负荷至1000MW的过程中,锅炉主控加至107.6,煤量至378.6 t/h,负荷仅964.9MW,给水量\蒸汽量2380.8 t/h \2319.3 t/h加不上去,煤水比最低至6.6,汽泵转速4700 rpm,后经调试同意解除给水自动,将给水提升至2539 t/h,才将负荷升至满负荷; 5、高加退出运行,可以带到满负荷运行,但由于机组的经济性差,煤量、渣量较大及给水自动调节不良,该工况满负荷运行还是有一定风险,以后正常运行中需关注; 6、高加起初试验对机组主汽温及中间点温度的影响较大,主汽温最低至576.6℃,再热汽温最低至578.8℃,中间点温度在A列高加切除后升至432℃,之后稳定降至最低400.7℃; 7、本次试验在TF方式下进行,值得推广;相比宁海在协调方式下进行高加切除试验,扰动小的多; 8、本次试验前,为了避免高加汽侧切除,对水侧的扰动,试验前已将高加切除水侧自动且旁路保护解除;故本次试验未能对高加三通阀的带载切换未进行试验,这也是我们以后正常运行中值得关注的点。 集控甲值 2011、03、23 汽机专业意见: 1、给水温度降低

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