3月19日6号机组送风机RB试验小结(吴华.docVIP

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3月19日6号机组送风机RB试验小结(吴华

3月19日6号机组送风机RB试验小结 1、RB试验前工况 3月19日12:15,#6机组负荷1000MW,协调控制方式,A、B、C、D、E磨运行,F磨煤机备用,A\B凝结水泵变频方式运行、A\B给水泵运行,给水均投自动,三大风机投自动运行正常,主汽压力26.81MPa,给水流量2782t/h,给煤量350t/h,风量3650 t/h,主汽温度600度,再热汽温度593.1度,燃烧器摆角18o,再热器无减温水。 2、甩负荷试验前准备工作 负压设定改为-50PA RB时磨煤机风量、风压低跳磨延时改为30秒 A、B空预器扇形板放置最高位 小机变速率为1000RPM 高、低水位保护放大,加高100MM,且保护动作时水路不切除 A汽泵汽源由四抽供汽,辅汽汽源备用 B汽泵汽源由辅汽供汽 投1组轴封电加热器运行 3、试验组织分工 所有操作指令由调总出口,运行人员操作。 现场的设备缺陷处理由广火处理。 分工上固定每个值班员系统职责:试验由主值支刚负责,监视汽水总貌,控制给水系统,李平负责确认RB信号发出、动作正常,严密监视主汽压力变化及机侧调门开度情况,机侧系统有我负责,控制凝汽器水位及除氧器水位正常,监视轴封及高加运行情况,以及监视给水泵汽源压力的变化,陈强负责风烟和燃料系统兼顾情况,袁永飞负责主再热气温调节,炉侧就地由王哲及姚文钊负责,值长全面协调。 此次试验的宗旨是在不影响安全的前提下尽量不要手动干预,但是超过以下边界条件时须手动回调: 边中间点温度离保护值差20度时手动干预, 过热度低于20度时手动干预, 负压超过-2000PA至+1500PA时手动干预 汽温闭锁20S后手动干预 汽压不手动干预 4、12:16试验开始,过程如下: 1、就地手动按下6A送风机事故按钮,6A送风机跳闸 2、送风机RB首出信号正常触发,协调控制方式转为TF方式 3、6A引风机相继跳闸 4、6A磨煤机动作跳闸,风门联关正常 5、6E磨煤机跳闸,风门联关正常 6、锅炉主控由100.9%平稳降至50% 7、燃料主控由71.1%降到62% 8、减温水门联关正常。 5、RB过程总结 1、风量控制:6A送风机跳闸后,出口门联关正常,6B送风机动叶指令由75%自动增加至84%,电流从158A增加至183A,在额定电流319A范围之内,风量由3650t/h下降至2300 t/h后基本稳定,氧量由最初3.2%降至1.5%后又平稳增加至3.0%,6B送风机就地检查运行正常,轴承温度及振动都正常。 2、炉膛负压控制:6A送风机跳闸后6A引风机相继跳闸,引风机进出口挡板联关正常,6B引风机静叶开度由63%增至74%,电流从535A增加至666A后稳定,在额定电流734A范围之内,炉膛负压调节基本稳定,负压最低至-335PA,最高至390PA,没有太多波动,就地检查运行正常,轴承温度及振动都正常。 3、燃烧调整:送风机跳闸后,两台磨煤机相继跳闸,炉膛燃烧基本稳定,没有出现燃烧不稳、火检晃动的情况,因此没有投油稳燃,总燃料量由356t/h下降至186t/h,跳磨没有造成一次风机抢风现象,风烟系统正常,只是6A空预器电流有点波动,最高至45A,短暂波动后趋于屏稳。 4、主汽压力监视:DEH控制调门动作平稳,主汽压力由26.81降至19MPA后稳定,RB试验结束后负荷稳定在640MW间, 5、给水监视:给水自动调节正常,从最初2780t/h降至1648t/h,小机汽源够满足要求,小机TSI各参数稳定正常,试验中基本上没有对给水偏置进行修正操作,温度正常,煤水比调节稳定。 6、汽温控制:RB后减温水门联关,温度没有反弹,主汽温由600度降至571度,在可控范围之内,但是再热汽温下降较多。 7、机侧监视:凝汽器水位调节正常,除氧器水位调节稳定,无太大波动;高加水位调节良好,没有出现高加跳闸情况,轴封压力由于负荷波动有点小的波动,最低至2.4KPA,最高至4.4KPA, 6、试验亮点与不足: 1、试验前人员交底比较充分,准备时间比较充足,分工明确,团结协作。 2、试验没有完全按照实际情况而做,某些参数因做试验而做修改,不能反映真实情况。 3、再热汽温下降太多,没有及时干预,没有及时对燃烧器摆角进行调整,也没有对锅炉配风及风量进行调整。 4、凝结水流量瞬时高于2300T/H联启备用C泵,由于满负荷时凝结水流量已经接近2300T/H了,所以定值选定太低,且联泵流量测点选择不对,应该选择精处理出口流量而非除氧器入口凝结水流量,测点也应该进行校验准备。 锅炉专业点评: 亮点:过程描述清晰、结果正确,总结全面。 建议:最好附上重点监控参数的趋势图。 汽机专业意见: 1、总结很全面,各项参数很细致。希望保持发扬;(试验过程曲线汽机专业将共享到\\10.1.56.7\发电生产部\各专业\汽机专业

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