CPR1000机组功率控制棒指令波动原因分析及解决措施.docVIP

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CPR1000机组功率控制棒指令波动原因分析及解决措施

精品论文 参考文献 CPR1000机组功率控制棒指令波动原因分析及解决措施 彭海成 唐文强 张皓云 陈岱江 欧阳辉 李晋   (福建宁德核电有限公司 福建宁德 355200)   摘要:核电站的反应堆功率控制是核电机组中重要的控制系统之一,“稳”是衡量该控制系统首要任务。在某CPR1000核电机组中出现了功率控制棒指令等幅波动的问题。本文针对该问题进行较深入的分析,发现仪表量程设置存在问题,需要缩小仪表测量量程,以提高仪表测量精度。并通过搭建仿真平台进行验证,最后把该方法用于实际现场,解决了功率控制棒控制指令波动的问题。   关键词:功率控制棒 指令波动   前言   2013年1月9日凌晨2:00,宁德核电厂1号机组首次启动,核功率为25%Pn。在执行《RRC-TP-59 25%Pn平台跳机不跳堆试验》的过程发现跳机后功率控制棒(G棒)控制指令(1RGL080KM)有plusmn;3步的等幅波动,G棒执行棒位(1RGL081KM)也在跟随波动,造成核功率跟随波动。   1 功率控制棒控制指令产生原理   [1]PR1000机组反应堆功率控制系统采用了G 模式——由功率补偿控制棒组(G棒)的位置来改变反应堆功率水平。G棒控制系统的功能就是当电网要求改变负荷时,二回路汽轮机的调节阀迅速动作,会造成一回路的参数发生变化,这时功率控制系统需要根据二回路的需求调节G棒的位置,使得一、二回路功率基本匹配。汽机旁路系统运行时,汽机进汽压力信号不能代表二回路总负荷。需通过置旁路系统(GCT-C)为压力模式(P模式),人为设置一个压力设定值。压力整定值通过函数发生器(RGL409GD)转换成最终功率整定值。   如下图1所示,G棒的控制指令产生的路径是由GCT-C的压力设定值经409GD、007GD、009GD函数变换而成,该部分逻辑是在安全级DCS中实现[2]。    2 波动原因分析 跳机后由于除氧器压力的下降,运行人员手动开启主蒸汽至除氧器的调节阀(1ADG005VV)来维持除氧器压力,造成二回路用汽量增加,导致一回路过冷,所以R棒不断地往上提,核功率持续增加。运行人员操作GCT控制模式由T模式切换到P模式以稳定机组,压力设定值为7.1MPa。切换后出现了G棒的plusmn;3步的等幅波动。 GCT-C压力设定值的路径是从非安全级DCS通过模拟量输出卡至安全级DCS输入卡转换过来,路径如下图2。 模拟量转换的精度受到A/D转换的分辨率和转换芯片的外围电路的影响。本系统模拟量模块的转换分辨率是12位,能够反映模拟量变化的最小单位是满量程的1/4096。压力设定值的范围为0-10MPa,即产生plusmn;0.0024MPa的误差范围。 实际观察发现当时运行人员设定值为7.1MPa,压力设定值通过模拟量输出卡和输入卡的转换后,从安全级DCS中接收到的设定值在7.0945-7.0956左右的波动。表1和表2分别为RGL409GD和RGL007GD函数转换关系,如图1为RGL009GD采用的是30%的理论曲线。利用插值计算,发现卡件精度会导致plusmn;3步的波动。   4 方案验证   2013年1月31日,在2号机组的DCS进行仿真试验,将NC送RPCC压力设定值量程由0~10MPa修改为6.3~7.8MPa,即量程放大10/1.5=6.67倍,测量精度提高6.67倍。并参照1号机实际情况修改   RGL409GD/007GD,并按照30%、50%、100%功率平台修改RGL009GD,进行了三次仿真试验。试验数据如下表1。     从表3中可以看出,调整卡件量程后,在30%、50%、100%功率理论曲线下G棒控制指令波动不超过1步,有效地解决了G棒波动的问题。   5 结束语   ???执行《RRC-TP-59 25%Pn平台跳机不跳堆试验》的过程跳机后G棒控制指令1RGL080KM有plusmn;3步的等幅波动的原因为压力设定值量程过大;且当时的试验平台1RGL009GD采用的30%理论曲线。通过调整卡件量程由0-10MPa改成6.3-7.8MPa,提高了测量精度,解决了控制指令等幅波动的问题,避免驱动设备的疲劳损伤,提高设备的可靠性和机组的安全性。   参考文献:   [1]苏林森 杨辉玉 王复生等;900mw压水堆核电站系统与设备 [M];中国原子能出版社;2007年   [2]彭海成 易灵芝;基于热平衡理论的反应堆功率控制参数修正研究 [D];湘潭大学;2014年   作者简介:   彭海成(1984.10)男 硕士学历 工程师 长期从事热工调试及自动控制回路参数优化的研究。

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