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气体绝缘金属封闭开关设备gis泄漏分析及处理 0 气体粘连gis设备改造 随着电网的发展和旧能源设备的改造,芳村变电站220kv室外高血压设备被改造成单元压力装置(gis)。所有电源都有17个gis距离。在GIS间隔安装调试过程中,发现许多气室密封面有油漆起皮脱落、贯穿划痕和表面锈斑等现象,导致设备出现严重漏气和湿度超标的质量问题,最终全部GIS设备返厂重造。 1 gis气体泄漏 芳村220 kV GIS设备共17个间隔,在2006年十月份签订技术协议,2007年春节后开始工厂装配,在两个月时间内制造完毕。2007年3月下旬起,经过两个月的紧张施工,所有设备基本全部安装调试完毕。在进行GIS设备SF6气体的检漏和湿度交接测试中发现:在GIS设备的全部75个气室中,共有24个气室的法兰密封出现漏气(漏气量大于30μL/L定义为不合格)现象,漏气气室占总气室的32%。其中漏气点大量发生在气室吸附剂的密封法兰处,有13个气室的微水含量超标(大于300μL/L),其中微水含量超标几乎都发生在CT气室,见表1、2。 2 密封工作过程中存在的问题 通过对各漏气气室及密封法兰的解体检修,初步认为气室漏气的原因主要有以下几个方面: (1)GIS金属外壳(法兰)焊接不良,探伤检漏不严格。产品焊接后没有认真进行密封性试验,或检漏方法不完善。 (2)GIS金属外壳在加工焊接、(水压)检漏和除锈清洗后,没有彻底烘干驱潮就进行喷漆处理,造成油漆附着力差,在受到压力或抽真空干燥时很容易脱落,也使密封不良。密封面存在锈斑、油漆有水泡现象。 (3)GIS设备生产质量控制不严,生产工期相对较紧。该GIS设备2006年底签定技术协议,2007年春节后(二月中旬)组织生产。此时生产地日平均气温约为零下二十五六度,厂房室内温度也仅有10℃左右。GIS金属法兰(防锈)油漆干燥固化所需的时间增加。厂方为赶工期,在法兰密封结合处的油漆尚未完全干燥固化的情况下,就进行GIS的组装生产。在厂内生产时,既没有负压检漏就进行SF6气体的充气,也没有认真进行密封面的包扎检漏,将密封结合面存在质量隐患的设备运到了变电站。17个220 kV GIS设备间隔从生产制造、出厂试验,到发货运输用了不到两个月的时间。 (4)产品在工厂装配、检验过程中,没有严格执行其有关标准和规范进行,使不合格的产品漏网出厂。GIS设备在厂里组装时,有缺陷的气室法兰密封面没有彻底研磨处理就进行拼装;产品抽真空后没有进行负压检漏就进行SF6气体充气;气室充气后包扎不规范,检漏工作把关不严。 (5)“O”型密封圈直径偏小,密封压缩量不足。现场测量得出该密封槽深为4.3~4.4 mm左右(标准为4±0.1 mm),而“O”型密封圈直径为5.47 mm。那么密封面的压缩率为((5.47~4.3)/5.47)×100%=21.39%。槽深约为4.4 mm,则压缩率只有19.56%。密封可靠的产品通常是25%~30%。 (6)密封槽与密封面不光滑或有贯穿性划痕,造成密封不良。在密封槽或密封面金加工后,没有彻底清洁处理,就进行喷漆,掩盖了密封槽和密封面不良的缺陷。密封面喷漆本身存在泄漏隐患,密封良好的产品通常不允许喷漆。现场安装人员也没有对密封面处理,就进行安装,使密封面因存在气密不良而漏气。 (7)密封法兰选用了匹配不当的不锈钢螺栓。由于所用的不锈钢螺栓容易在紧固时因发热,出现螺杆与螺母“粘死”现象,而造成密封面紧固不良。 (8)GIS设备在现场开始安装时,安装单位没有220 k V GIS设备安装经验,设备气室抽真空度不高,检漏包扎工艺不良,因雨水影响检漏不准确等原因,检测出的气室漏点和漏气量不算很多。在发现有24个密封结合处漏气和13个气室湿度超标后,曾采取了措施进行处理,所发现的漏气与湿度超标问题得以暂时解决。由于在处理气室漏气和湿度超标的过程中,多次对气室抽真空,充气,尤其提高了真空度(真空度达到20~50 Pa),使得GIS设备密封结合面处的漆层也进行了一个彻底干燥过程(真空度越高,漆层干燥越彻底),但由于密封面处理不良,随着油漆的干燥,漆层开始慢慢出现起层离缝,脱离金属基体,在SF6气体压力作用下气密性变差,气室出现严重渗漏现象,并随着处理时间的延长,渗漏点增多面积不断扩大,最终导致17个GIS设备大面积漏气事故发生。 同时对气室SF6气体湿度超标原因进行分析,发现该GIS设备中的电流互感器使用了聚脂薄膜绝缘材料,而现场人员对气室抽真空干燥处理不彻底,真空度达不到要求(多数都在100~200 Pa),且保持时间不长,使CT气室得不到充分真空干燥。 3 结果见表1 针对上述漏气原因,运行现场只能采取以下措施:(1)精心研磨处理法兰密封面、密封槽,清理密封面的油漆、划痕和灰尘,使密封面(槽)光滑整洁;(2)选用符
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