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如何提高拜尔法溶出单套管预热温度
如何提高拜尔法溶出单套管预热温度 摘要:本文就生产中单套管预热温度低的原因、危害进行了分析,提出了调整工艺操作、设备技改、结疤清理等改进方案,取得了好的效果。 关键词:单套管 温度 结疤 清洗 0 引言 根据山西一水硬铝石的特点,某厂采用多级间接法、连续压煮工艺,其流程是原矿浆经预脱硅后,配入合适的循环母液,经隔膜泵送入六级单管及四级预热压煮器预热,然后用热电厂送来的6.0Mpa新蒸汽间接加热至溶出温度,经保温停留后经十级闪蒸降温降压,闪蒸的乏汽送入相应的压煮器进行预热,闪蒸后的矿浆用一次洗液稀释成合格的稀释矿浆送沉降。高压溶出是整个拜耳法热能消耗的主要工序之一,它的热耗大约占整个拜耳法生产线总热耗的40%左右。所以生产中提高预热温度,是调节整个闪蒸系统,提高乏汽的利用率,减少热量的损失,降低新蒸汽的消耗和维持生产稳定的重要因素。而生产中由于管道结疤、闪蒸系统配置不合理造成能源浪费,本文根据生产经验提出改进方式。 1 现状分析 根据山西一水硬铝石的特点,某厂采用6级单管加4级预热压煮器预热工艺,设计单套管的预热温度174℃。生产初期,单套管的预热温度能达到190℃,生产3年后,预热温度实际只能达到158-162℃。 2 单套管预热温度低的产生原因及危害 溶出单套管预热温度低的原因有: 2.1 隔膜泵来料温度低。 2.2 预脱硅效率差。山西的一水硬铝石矿在进入单套管前进行了常压预脱硅,将矿石加热至100-105℃,将高岭石中的SiO2预先从溶液中析出,从而降低在单套管及预热压煮器管束中的结疤,实验中预脱硅效率高达90%,但实际生产中预脱硅效率只能达到60%左右,所以进入溶出的硅量增加,加快了单套管内管硅渣的结疤速度。 2.3 溶出闪蒸系统控制不好,主要表现在3个方面:①闪蒸系统孔板选型不当,②闪蒸系统运行中控制不到位。③机组出料温度、压力低。闪蒸系统控制不好,易造成闪蒸系统带料,造成单管夹套结疤和冷凝水疏水阀(管道)堵塞,从而影响单管的换热,降低了单套管预热温度。 2.4 结疤清理效果不好。在氧化铝生产中,各个工序不可避免的产生结疤,尤其在高压溶出中其产生的结疤更为危害和严重,结疤的产生严重降低了传热系数,造成能耗增高。单套管内管结疤主要是钙钛渣(CaO?TiO2)、钠硅渣(Na2O?Al2O3?1.7SiO2?nH2O)、钛酸盐和锐钛矿钛相。单管内管结疤主要是闪蒸二次汽带料引起的结疤,其主要成分是氢氧化铝。目前生产传统上对单管内管清理主要是采用酸洗,对单管夹套主要是碱洗的方法清理,结疤清洗率低,严重影响热交换效率。 2.5 清理周期过长。计划溶出机组的生产周期为45天,但由于各种原因,实际生产周期高达60天,单套管得不到有效的清理,在35天生产后,结疤不断增厚,压差急剧加大,从而导致单套管预热温度低。 单套预热温度低,直接影响闪蒸二次汽的利用率低,增加了溶出新蒸汽的消耗,增加了生产成本,同时有大量的乏汽排入大气,造成了环境的污染。严重时单套管结疤严重,可能导致溶出机组的停车检修。 3 改进措施 3.1 由于原料来料要经过预脱硅加热至105℃左右,在进隔膜泵前与80℃的循环母液进行降温配比,同时要考虑隔膜的使用寿命,一般控制隔膜泵的进料温度在90-95℃。 3.2 按照生产工艺,严格控制常压预脱硅的加热温度,保障预脱硅的停留时间,提高常压预脱硅率。也可采用添加晶种的方法,在预脱硅中添加溶出赤泥最为晶种,使结疤物质优先在晶种表面析出,存在矿浆中,而不在加热表面形成结疤。实验表明,矿浆中添加晶种能明显提高预脱硅效率。 3.3 闪蒸系统的运行时一个动态的平衡过程,完善和合理的孔板选型,使闪蒸良好运行,保证每级加热管道和压煮器均匀升温。生产中要进行谨而慎微的调整,根据现场的变化进行联系调控,保证闪蒸系统的良好运行。 3.4 大力引用新工艺和设备进行清理,开发水力除结疤技术,对单套管内管间致密的结疤进行彻底清理,而不会像酸洗样对钢铁进行伤害。同时加强单套管冷凝水管、冷凝水疏水阀、管道的清理工作,清洗水压从原来120MPa提高到155MPa,彻底清理结疤,提高热交换面积。 3.5 制定合理的生产检修周期,及时对单套管内管、套管、进出口弯头进行清洗,改善单套管的传热效果。对结疤严重的套管,制定大修计划进行更换。 改进后的成效:单套管的预热温度能达到180℃,总预热温度能达到216℃,达到了设计要求。 4 结论 单套管结疤致密、严重时导致单套管预热温度低的主要原因,通过以上调整工艺操作,添加晶种,提高预脱硅率;加强闪蒸系统的调整和控制,避免闪蒸系统带料;采用合理的生产检修周期;采用新工艺、技术进行必
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