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金川铜电解废液处理系统的技术改造
’ 金川铜 电解废液处理系统的技术改造 曾德文 李作刚、/徐盛明 谭鹏夫 张传福 (中南工业大学冶金系 长沙 410083) 了F f1.Oj . 摘 要 奉文提出的新汽程,解决了垒川现有流程在处理高酸电解废{馥时设备腐蚀严重 劳动条件恶亿 设a-处理能力低、蓖耗高等问题,通过中和溶钢一 水玲站 晶,产出的硫酸铜 为一缎品;通过碱分离铜、镍,产出的硫酸镍溶赦古罐大于 ∞ L,古铜小于01岛1L 锦直收率 大干7o% 关键词 铜 镍 斌垌 , 此基础上确定 了新工艺操作条件,并对新流 I 前言 程进行 了韧步的技术经济分析 . 金川公司第二冶炼厂铜 电解车间现产 出 的电铜含镍在 10ppm左右,产出的硫酸铜 为二级品。由于 电铜含镍量较高,严重地影 响了铜的加工性能。该厂废 电解液化学成分 为 (%):cu加,Nil5,H o4150g/L 原采用 两段电积脱铜一 粗硫酸镍结晶一 母液与电 积铜 中和造 液一 结 晶分 离 cuso4·5H,o 工艺流程 ,产出粗硫酸镍和二级 品硫酸铜 . 经考察分析,该工艺存在以下问题: c . ! T- — — (1)处理过程 中酸度不断升高,到第 L 一 二 次 脱 铜 时,硫 酸 浓 度 高 达 1000~ 苎j 1100g/L 在此 酸度 下,脱 铜 效率 大 大 降 * t 低,电能消耗也将增大 同时会冒出更多的 L—————一—二]一 氢气和酸雾,劳动条件恶化 圈2 电解废液处理新漉程 (2) 电解废液酸度的增加,将使设备 2 实验过程及结果 腐蚀严重. 另外,金川公司铜 电解车间由原来的一 2.1 结晶硫酸铜的制取 用金川第二冶炼 个增加到二个,生产 能力 由原来的 1.2万 t 厂的铜 电解废液及残极作原料,配制电解液 增加到 2.5万 t。现有 的废液处理系统不能 的主要成分原始浓度为 (g/L):H o4160, 满足提高电铜生产能力后对处理 电解废液的 C 40,Ni 15.取此溶液400ml,在一定温度 要求 . 下,通人空气中和溶铜,当溶液酸度下降到 针对上述存在 问题 .我们提 出了如图所 一 定程度时.滤 出杂质,然后水冷搅 拌结 示全面改造铜电解废液处理系统的流程 ,在 晶,所得结果如表 l所示 . 6 :试验 I采用抽滤方式分离硫 酸铜 晶体与母藏,其条各试验采用离心过滤 由表 1可知,当中和前液含 Cu4Og/L、 不佳。温度升高、稳定时间延长,均有助于 Nil5g 、H O|16Og/L,控制母液结 晶终点 Cu 与Ni 的分离 至于 不要理论量整倍 温度在 25℃ 以上,母液 含 镍小 于 50g/L
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