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生产部2013年度总结报告(罗仕燕)PPT
南京基地2013年工作总结暨2014年工作规划;*;*;*;*;
本年生产成品12786.8吨,生产总成本为4933元/吨,较12年降低115元/吨。其中涉及生产部所管控成本为3724.1元/吨,分解下:
充填车间原材料成本为2359.7元/吨,比去年2432.3元/吨下降72.6元/吨,相比减少原材料生产成本合计92.8万元;
充填车间直接人工成本为230.8元/吨,比去年271.9元/吨下降41.1元/吨,相比节约人工成本合计52.6万元;
充填车间能耗成本为242元/吨;比去年296元/吨下降54元/吨,相比节约能耗成本合计69.1万元;
充填车间生产成本较去年总节约214.5万元。;
2013年充填车间在各部门大力支持下力推“精益生产,技术变革、岗位优化”的生产模式下,产生了效益,小结如下:
均衡生产模式
今年改变了以往上半月无生产计划,下半月又完不成生产计划的被动生产局面,推行周生产计划,全月基本上趋于均衡生产状态,人员编制与生产任务相对紧凑合理,这样大大减少了人员配制过胜、生产断料、销售缺货的现象。今年月均产能为20.88万,较12年月均产能19.45万多了1.43万/月,产能上升了 7.36% ,而今年月均人员编制为210人,比12年月均人员编制240人少了30人,人员编制反而下降了12.5%。
;自动消烘线合并生产
公司品种繁多,难以形成量产,导致大小杯自动消烘线和人工消烘线经常都要同时运行,而生产量却远远不能满足设备产能,能源浪费严重,在基地办推动下,通过加装临时过渡线实现小杯消烘线合并到大杯线消烘里生产,饱和大杯消烘线产能,停运行一整条小杯消烘线与三条包装生产线,可节约电耗50千瓦/小时,每天可节约1000度电,今年同比去年电耗下降17.4元/吨。
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全面推行投果机
全面推行自动化, 今年检修、更新老旧的投果机外还定做了几台新投果机,由原来的5台增加到12台,确保最大化使用,减少机台人员的编制,目前种规格的椰果、自制橙果、多维果、粗粮全部采用投果机,并尝试菠萝果肉也使用投果机,最大化精减人员的同时减少恶性异物的发生,确保产品质量为包装提升效率提供保障,充填每天可减少4人。
;配料车间流程改造
通过改造完善了配料生产流程,给生产注入了活力,实现了半自动配料操作模式(可实现自动的环节有水粉混合、自动加果糖、自动怛温、自动初定容、自动过滤),大大减少了员工的劳动强度,也减少了人为干预的因素,既保障了产品品质又减轻劳动强度,初步见效。改造前人为质量异常月均 8起,改造后月均 2.3起,下降71%,人员由上半年的11人/班减少到9人/班,下降了18%。
;礼包半成品混口味生产模式
礼包产品是三个口味半成品混包,而半成品生产周期长,空筐积压久,辅助人工多,为了解决类似问题通过增加临时管道借用相邻其它不生产的配料缸,实现三台30克圆口机同时能独立生产三个不同口味的半成品,在流水线上自动混合,这样比单一口味生产可减少本料工、挑糖工、接糖工共3人,也减免了包装时混糖的辅助工时,大大提高生产效率。
;设备改良
30克双模板机灌装方式由直流式改为泵式,解决一直存在的充填液位落差大而形成的充填量不稳定问题,也解决了投果机投果堵管的问题,成品得率由技改前的89%提升到94%,同时,泵式充填占位较少,增大了补杯作业面,漏杯、翘杯得到有效控制,气泡糖比例明显下降,品质稳定。; 3601#与6502#层层机台通过冷却技术的改造,设备效率成倍提升,解决了设备产能偏小、产品不良率高和成品得率低的问题,3601#由技改前的8-9转/分提升到现在的13转/分,效率提升50%。6502# 由技改前的7-8转/分提升到现在的12转/分,效率提升50%;产品混料,倾斜不良率明显下降,由原来的0.43%下降到0.27%,成品得率3601#由原来90%提升到97%,6502#综合得率由原来92.4%提升到94.5%。;*;推行机长负责制
打造争先创优的工作氛围,充填车间把机长作为核心来抓,围绕机长开展管理工作。通过各种激励机制稳定机长,通过系统培训提升机长操作技能与管理能力,机长实现了90%定岗定编。机长稳定,对多项管理指标达成良好取到了关键性作用,同时,指标达成良好他们的收入也得到了相应提高,形成良性循环,今年机长流失率6.8%,流失率明显好转。
; 2013年包装车间管理人员变动大、管理思路滞后和人员流失大、低产能比重大等因素导致现场管理混乱和生产成本上升,其分析如下:
1、产品结构影响
低产能产品导致原
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