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第1期 (总第144期) 山 西 电 力 No.1 (Ser.144)
2008年2月 SHANXI ELECTRIC P0WER Feb.2008
引风机叶轮积灰的故障诊断及分析
谭兴昀
(山西兴能发电有限责任公司,山西 古交 030206)
摘要:针对引风机检修后运行中存在的振动异常现象进行频谱分析,说明引风机振动的原因是由
于引风机叶轮积灰脱落所造成的。对引风机轮毂内的积灰原因进行了分析,并指出引风机叶轮积
灰与其它不平衡的区别,提出针对同类引风机在今后检修工作中应注意事项的建议。
关键词:引风机;叶轮;积灰;振动频谱;诊断
中图分类号:TK223.26 文献标识码:A 文章编号:1671—0320(2008)01—0042—02
7.1 mm/s。为设备安全运行起见,决定2号锅炉
0 引言
B引风机退出运行转入抢修。打开引风机人孔门检
引风机检修中,由于叶轮的各叶片磨损量不 查发现引风机叶轮叶片磨损量为 3~5 mm之间,
同、叶轮在补焊中的各叶片的补焊质量不同及在修 部分后导叶已磨损减薄至原来的1/2~1/3之间。
复过程中产生的热变形等原因,常常造成引风机叶 因引风机叶片磨损不严重决定对其进行在线补焊修
轮的质量不平衡,因此在引风机投入运行前应做静 复,同时更换引风机后导叶。修复后,试转引风机
平衡和动平衡的校正。在动平衡过程中,操作者对 测振动值,测得引风机水平振动值为360 m,振
振动频谱及时、正确的分析是动平衡工作成功的关 动频谱中有稳定的高峰,谐波能量集中于基频,其
键。针对引风机叶轮积灰这一故障,由于它与其它 它倍频振幅较小。可以判断是典型的动不平衡
质量不平衡有十分相近的频谱特性,但也有其区别 故障。
于其它原因的本质差别。因此必须结合实际情况, 决定做动平衡试验。根据计算试加1 200 g的
具体问题具体分析,才能准确及时地发现问题,排 平衡块,再次试转测振,所测水平振动值为
除干扰,将动平衡工作时间尽量缩短,高效优质地 150 m;为进一步降低引风机振动值决定重新试
完成动平衡校正工作。 加1 400 g的平衡块,之后试转测振,所测水平振
动值为260 m。经核算计算无误,拆去所有平衡
1 引风机振动异常处理过程
块试转,所测水平振动值为610 m。与初次试转
山西兴能发电有限责任公司 2号锅炉 B引风 存在250 m的差别,且振动相位角也发生了30。
机系成都电力机械厂生产AN26e6(V13+4。)型静 的变化。根据上述情况判断可能为叶轮轮毂积灰,
叶可调轴流风机。自2005年8月投入运行以来, 拆除引风机叶轮检查轮毂内环,发现内部有环形积
由于电除尘运行不稳定,通过引风机的锅炉排烟含 灰,厚约40 mm,其中有1/5已脱落。根据估算
灰量普遍超标,最大含灰量甚至可达500 mg/m。, 积灰总量约为6 kg,脱落部分约为1 200 g。将积
这一情况的存在不但造成引风机各部件的磨损而且 灰清理后恢复引风机,试转引风机,测得水平振动
造成引风机转子的支承刚度的下降。 值为210 m。试加800 g平衡块后,试转测得引
2006
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