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催化剂跑损攻关小组成果汇报
催化剂跑损攻关小组成果汇报 9月5日催化装置开工后,发现催化剂跑损严重,为此厂部成立了以李兴朝、谭得宽为组长,有技术部、生产部、炼油一部等参加的攻关小组,以QC小组的形式开展工作,首先查找可能引起的催化剂跑损的原因,收集了分析参数、操作参数、设计参数、工艺计算参数等共计上万个参数,经过综合分析对比,筛选造成催化剂跑损的主要原因,有针对性的制定措施并逐步实施,逐一排查,牺牲了休息日、节假日,甚至有时工作到夜间12点,经过车间大量艰苦的工作,终于有效的制止了催化剂的跑损,完成了厂部交给我们的任务。 下面就具体过程汇报如下: 1、跑损情况:九月份生产26天,共消耗催化剂101吨,平均 3.8t/d,10月1日至8日,共9天,耗剂37吨,平均4.7t/d,其中9月20至9月23和9月28至10月3有两个耗剂高峰, 每天平均5.8t/d左右。发现自9月28日调整藏量以来,跑损加剧,此时正进行着LAP-2降烯烃助剂试验。 2、对催化剂的跑损我们经过分析,确定了如下可能造成催化剂跑损的要因: 再生器床层流化状况不好,影响翼阀的正常工作,从而造成催化剂跑损,如:床层存在沟流、稀相沉降高度不足、旋分器入口浓度大等; 再生器操作参数不能满足旋分器的工作状况,如:入口线速低、烟气温度高造成烟气粘度大、主风分布不均等; 催化剂磨损指数不合格,造成系统细纷增加,造成旋分器分离效率低; 主风分布管出口、提升管进料喷嘴线速高造成催化剂磨损加剧破碎而跑损; 进入再生器的蒸汽带水造成催化剂破碎;或取热器管束泄漏造成催化剂的破碎跑损; 两种催化剂不配武,互相影响,加剧破碎跑损。 针对以上原因我们采取了如下措施: A、委托齐鲁催化剂厂分析细纷粒度,将已堵塞的四旋料腿打孔对催化剂进行了采样分析。发现原四旋积存的催化剂平均粒度为10微米,大于20微米的颗粒为8-12%;新近的四旋细粉平均粒度为30微米,大于20微米的颗粒为80%以上;判断为再生器二级旋分器效率低; B、维持设计藏量,停止补充新鲜催化剂,购置平衡催化剂补充系统藏量,减少加工损失。10月7日,为了稳定再生器的藏量,将沉降器藏量调回40t,10月12日~13日,向系统补充了20.4吨平衡剂;10月20日19:40,系统补充燕山平衡剂约35t;进一步增加了再生器催化剂藏量藏量达到了108t; C、设法回收三旋细纷加入反再系统中,改善再生器的流化状态;10月17日,补充了由四旋料腿卸出的催化剂细粉,以改善催化剂的流化性能,在催化剂藏量高且催化剂中含有相当细粉的情况下,有助于催化剂床层催化剂的稳定流化; D、调整小型加料位置,由进入再生分布管上部改回分布管底部,避免此处输送风对催化剂床层的影响。 E、10月12日,调整了再生器压力由0.26Mpa至0.21Mpa,使再生一级旋分器入口线速由14.7m/s提高到了17.7m/s,二级旋分器入口线速由17m/s提高到了20.6m/s,达到了设计值,并对饱和夹带高度(11.3m)及催化剂饱和携带量(4.59kg/nm3)进行了核算,其结果均在正常值范围内,对旋分器的设计结构参数进行了核对,发现旋分器d50 与实际四旋催化剂采样分析差距较大。判断催化剂床层流化不好; F、10月18日,为了消除床层可能存在的死区或有沟流,我们9:14对主风量进行了调整,由154583nm3/h调整到了135199nm3/h,于14:40进一步将主风量降至115000nm3/h,再生压力降至0.188Mpa,调整发现二级料腿密度由365kg/m3降至230kg/m3,藏量由35kg降至22kg,料腿料位下降约1m,与再生器密相上部密度由195kg/m3降至73kg/m3有较好的对应关系;稀相密度由8.8kg/m3下降至5.3kg/m3,计算饱和夹带高度为11.07m,饱和夹带量为3.29kg/nm3;同时分析四旋细粉,发现平均粒度变小,由23微米减小到15微米左右(分析可能是11月18日补充的细粉破碎所至); 10月21日,主风恢复到150000nm3/h,满足了旋分器的设计要求; G、10月22日,我们将雾化蒸汽盘管压力由0.9Mpa逐步降低到了0.7Mpa,同时停止补充新鲜催化剂,只补充购进的燕山平衡剂;二级旋分器料腿密度仍然波动较大,22日4:00~7:15这段时间,由平时的400kg/m3高至567~495kg/m3,10月28日13:45由波动至459.8kg/m3,经过计算发现,主风分布管的设计压降偏小5-6Kpa,占整个床层压降的比例不合适,因此仍不能排除,催化剂床层流化状况不均的情况; H、11月1日开始单一使用MLC-500催化剂,停止补充分子筛含量较高的CA-2000,同时维持较高的催化剂藏量110t-120t,再生温度控制在670±5°c,主风量控制在
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