传动轴的改进设计与制造.pdfVIP

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传动轴的改进设计与制造 大连理工大学模具研究所 (辽宁 116023) 刘克成 王 林 1.原始设计及缺陷分析 度达不到设计要求,在下一次重载工作时造成截面的其 本文所涉及的传动轴应用于某进 口建筑工程泵车 余部位集体断裂,因摩擦而呈现近乎整齐光亮的断面。 上,由于工作环境恶劣,该部件极容易损坏,更新频 对初始设计方案应用有限元分析计算进行强度校 繁。为了降低成本,逐步实现关键零部件的国产化,国 核,结果显示在额定工作 内某机械加工厂测绘仿制了该传动轴。初始的设计方案 载荷下该传动轴的轴肩部 如图1所示,轴的中轴部位有一大的输油孔,轴肩部位 位强度满足要求,然而键 有一直径较小的输油孔,两孔贯通。该泵车工作时液压 槽部位在额定载荷下已经 缸的输出扭矩约为9000N·ITI,键槽与齿轮传动,实际生 产生了挤压变形,轴的根 产应用中进口轴的寿命大致 1年,国内仿制的使用寿命 部和小孔所在部位形成了 应力集 中,如 图3所示。图3 初始方案的分析计算结果 大约只有4个月。考虑到我们国内的材料性能、机械加 工水平,显然该零件的初始设计加工方案中存在缺陷, 因而对该传动轴初始设计的缺陷分析如下: 需要重新进行结构设计和改进加工工艺。 (1)由于小输油孔位置靠近轴根部位,在工作载荷 的作用下容易在侧壁小输油孔处形成应力集中。 (2)侧壁的小输油孔是给轴承供油润滑,工作压力 较大,如果内孔加工表面质量达不到要求,那么在高压 图1 原始设计方案 油的作用下,很容易使得内孑L表面的裂纹逐渐扩展,致 该传动轴的失效断裂情形如图2所示,断裂面产生 使轴的强度达不到要求而断裂失效。 在轴肩侧壁小输油孔所在截面。仔细观察该断面,可以 (3)键槽部位的强度不足,产生了较大的挤压变形。 发现,在小输油孔周围的断面颜色较深,而且表面呈不 由分析可知,键槽部位和侧壁输油孑L部位强度最 规则 自由面,而该断面的其他部位几何形状较均匀一 弱。继续加大载荷,在扭矩达到额定扭矩约2倍时,产 致,呈现明显的扭转断裂状。结合实际工作环境,该传 生了破坏变形。 动轴工作时载荷状态为低速重载,高压润滑油从轴的中 2.改进后的设计及分析 tL,?L入,侧壁小孑L出,给齿轮轴承提供润滑。因此 ,可 在以上分析的基础之上,我们做了如下改进: 以分析得出,侧壁小孔周围部位失效是因为在孔加工 (1)将侧壁输油孔的位置外移了一些,避开轴根部 时,由于表面质量达不到要求而存在微裂纹,高压润滑 应力集中区域。 油浸入裂纹,致使裂纹扩散,从而使得轴在该截面的强 (2)将直孔变为斜孔,增加了垂直轴 向截面的 剪切形成 强度。

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