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利用含水油成垢机理解决增压站集油系统结垢问题.pdf

技术研究 中国石油和化工标准与质量 1月(下) 利用含水油成垢机理解决增压站集油系统结垢问题 付守宏 余兴华 周明善 周国华 延长油田股份有限公司靖边采油厂 陕西 榆林 718500  油田生产过程中,含水油的结垢不但造成管线堵塞,而且造成集输井口回压过高,影响正常的原油生产运行。含水油中Ca2+,Mg2+含量高 【摘要】 以及外界条件变化(温度、压力、流速、pH值等)是引起结垢的主要因素,靖边采油厂技术人员利用成垢的机理、环境、条件,制作便于清垢的专用 加热容器,采取加温、降低流速、储存沉淀措施,促使含水油中的大部分易结垢成分,在指定的专用容器内快速结垢消耗,解决了增压站集输系统结 垢问题。 油田 含水油 成垢机理 集油系统 【关键词】 靖边采油厂六号联合站油区油井全部为 出口短管因结垢通径只有10~20mm左右。 由于含水油中大部分泥、沙、钙、镁等 延9层位,地面集油工程采取单井单管不加 因为结垢加热炉盘管每4个月左右就更换一 结垢物质,在加热过程中已经消耗附着在加 热冷输集油进站,站内集中加热增压外输生 次,不但浪费大量的人力、物力,而且严重 热炉盘管内,因此加热炉至外输泵管线内壁 # # 影响正常生产。 结垢明显减少。 产工艺。油区建有1 ~4 四座集油增压站,于 2008年11月进油投产。运行3个月左右,增 通过对增压站加热炉盘管和站内外输 根据对增压站冷输含水油进站加热过 压站陆续出现加热炉含水油进口管线回压明 线结垢部位、程度的进一步跟踪调查,发现 程中,结垢成因的判断认识,利用成垢的机 显上升,原油外输温度显著降低的现象,与 结垢有下列特点:结垢部位主要发生在加热 理、环境、条件,制作便于清垢的专用加 投产初期相比,总机关阀组压力由0.3MPa上 炉盘管和出口管线60m范围内,且随着距离 热容器,采取加温、降低流速、储存沉淀措 升到1.2MPa,油井回压上升1.5~3.0MPa, 加热炉长度的增加结垢逐渐减少。结合增压 施,促使含水油中的大部分易结垢成分,在 造成井口盘根漏油严重、油井产量降低,回 站工艺流程(见图1增压站前工艺流程)及 指定的专用容器内快速结垢消耗,是我们这 压更高的个别油井不能集输生产。原油外输 结垢现象的分析,认为形成结垢的主要原因 次防垢改造项目的主导思想。 温度由45℃降低到15~25℃,外输管线经常 为:由于加热炉结构和工作性质决定,冷输 防垢项目对原来油气分离、加热工艺 发生原油凝堵事故,导致整座增压站生产停 含水油进入加热炉盘管后阻力增加流速减 流程,按照防垢主导思想进行了改造,并在 运。 缓,随着温度升高,含水油中的微小泥沙等 加热工艺流程中,专门设计安装2个串联的 经进一步检查发现,加热炉含水油出口 杂质逐渐沉积,钙、镁等结垢物质化合反应 35m3矩型加热结垢箱,含水原油在矩型箱加 阀门因结垢而不能关闭,DN65mm 的阀门因 速度加快形成垢质,附着在管线内壁形成 热、沉淀、结垢物质消耗后,通过外输泵外 空腔结垢通径只有20mm,加热炉DN65mm 垢,随着时间的延长逐渐堵塞管道。 输到6#联合站。 改造后的增压站工艺流程:见(图2增 压站防垢工艺流程) 防垢改造后的4座增压站通过四个多月 的试验运行,1# #

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