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利用红外热成像技术分析深井泵故障原因.pdf

J 电力安全技术 第18卷(2016年第5期) 利用红外热成像技术分析深井泵故障原因 孙 伟,雷雄波 (湖北清江水 电开发有限责任公司,湖北 宜 昌 443000) [摘 要]介绍了某水电站检修排水系统的功能及深井泵的历史运行情况,指出采用传统方法 ● 不能有效分析出深井泵故障的原因,提出采用红外热成像技术分析深井泵故障原因的方法,找到了 深井泵故障的原因并提出了解决办法。最后,讨论 了红外热成像技术在水电站应用的前景和优势, 并提出了相应的改进建议。 [关键词]水电站;检修排水系统;红外热成像技术;深井泵 0 引言 1台工作,1台备用。 1.2 深井泵的历史运行状况 某水电站地下厂房安装4台单机容量460MW 2007年 7月,该水电站第 l台机组 1号机开 的水轮发电机组,总装机容量 l840MW,最大水 始并网发 电,至 2008年 8月,4台机组全部并网 头203m,额定水头 170m,面板堆石坝最大坝高 发电,这期间深井泵的运行、维护、检修均 由基建 233m(世界第一 ),水库正常蓄水位400in,装机 安装单位负责。 年利用小时数 2450h,年平均发电量为39.85亿 2008年 8月,4台机组投产后,深井泵排水系 kWh。4台机组于 2008年 8月全部投产发电。 统由该水电站负责,但深井泵排水系统工作时存在 一 系列严重问题,且因种种因素一直未得到重视和 1 检修排水系统介绍 根本解决。如深井泵运行时经常导致动力柜 内的电 源开关脱扣或厂用电配电屏上相应的电源开关过流 1.1 检修排水系统的功能 脱扣,必须现地手动复归该电源开关,不仅浪费了 检修排水系统用来在机组检修时,排空水轮发 时间和人力,还影响了机组检修时的排水效率;深 电机组的蜗壳、尾水管道和一部分引水钢管中的积 井泵运行时还经常引起动力柜内软启动器的过热保 水以及机组进水1:3闸门、尾水闸门的漏水 。该水电 护动作,需要现场检查泵和电机无问题后手动复归 站检修排水系统采用间接排水,即水轮机尾水管、 电源开关、软启动装置;而且存在深井泵电机漏油 蜗壳积水先经排水廊道排至集水井,再由深井泵排 严重、深井泵逆止盘出现裂纹、运行时顶部冒白烟 至厂外。每台机组设有2个尾水管放空阀和 1个蜗 等严重缺陷导致更换深井泵电机、轴承等零部件, 壳放空阀,均在 181操作廊道操作。该系统共有4 造成的经济损失也非常大;其他非严重缺陷如管道 台深井泵,泵参数为:额定流量 1250171/h,额定 阀门漏水、润滑水无法 自动控制、逆止阀故障、压 扬程 90m。 力表计故障等也曾有出现。 检修排水系统控制设备由1块联控柜和4块动 综上可知,深井泵电气故障非常频繁,机械故 力柜及配套电缆组成。每台深井泵设 1面动力柜控 障相对较少,其整体运行可靠性非常差,且一直没 制泵的启停,深井泵用软启动器控制;4台深井泵 有找到根本的解决方法。因此,水电站运行部门在 的联控柜 由PLC控制。机组检

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