第二炼钢厂运转车间2012年工作总结.pptxVIP

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第二炼钢厂运转车间2012年工作总结

1;1、影响生产时间: ;月份;如上图所示,运转车间2012年煤气回收平均值为132.99,比指标145低12.01,比2011年149.62降低16.63,煤气回收量逐月减少,主要原因是转炉吹炼时间逐渐缩短,7月份以后采用大氧枪吹氧,现在转炉吹炼时间缩短为10到11钟,煤气平均回收时间缩短为8’57”。 ;月份;如上表所示,运转车间2012年蒸汽回收平均值为89.42,比指标95低5.58,比2011年100.08降低10.66,主要原因是转炉吹炼时间缩短,蒸气产量减少,且3月份余热发电大修,大量蒸气放散,导致3月份蒸气回收量大幅减少。 ;4、除尘灰产量;5、污泥产量;6、氧化铁皮产量;8、污泥、除尘灰、氧化铁皮产量对炼钢成本冲抵;二、2012年工作不足 1、不足之处: (1)、倒风机时确认不到位,造成2、3#风机出口电动盲板阀蜗杆断裂; (2)、水泵工段长、操作工对水泵运行知识掌握不全面,在四炉同停检修过程中,浊环补水不及时,检修结束开启泵时,由于水池水位偏低,管道内有大量空气,一期浊环一组3#泵开启时负载过大,导致电机烧毁; (3)、点检员对所辖区域备件情况掌握不全面,部分备件提报不及时,对设备的维护检修造成影响; (4)、一期软水站过滤器未改造前,过滤效果差,由于没有及时查明原因,想出解决办法,造成软水器滤网堵塞,软水器多空板更换频繁。 (5)、由于污泥处理设备进入疲劳期,转炉提产后,污泥量大幅增加,设备故障率提高,且十月份污泥车在五烧压车严重,造成十月份斜板出水水质较差。;2、改进措施: (1)、做好检修前的联系确认,合理安排好检修时间和人员,避免因确认不到位造成设备损坏,影响检修进度。 (2)、对工段长、员工进行设备运行及维护的专业培训,着重培养其特殊环境或突发事故的应急处理能力。 (3)、加强点检员在备件管理的作用,点检员必须熟知备件库存情况和合理库存量,根据点检的隐患生成备件提报计划。 (4)、对板框压滤机、皮带机等污泥处理设备进行大修改造,提高污泥处理能力,保证好斜板出水水质。;三、2013年工作计划 通过总结2012年工作中的问题,结合我车间的实际情况,对2013年的工作做制定以下计划: 1、继续完善以专业点检为核心的设备管理体系 修订专业点检相关标准,落实好现场点检,认真执行操检合一,严格按照长周期拆检计划对设备进行拆检,做好隐患分级管理、倾向管理、故障统计分析等实绩管理工作。 2、做好转炉扩容,公辅系统配套设备改造工作 对转炉一次除尘系统的二文进行改造,更换为环缝洗涤装置,同时对现有喷淋塔喷 枪、喷嘴布局进行复核,做好10#连铸机配套水系统建设工作。 ;3、落实好大中修、日常检修工作,做好检修的标准化、规范化 (1)、主要大修项目: 1)、更换5、8#炉除氧器; 2)、5、7#炉一文水套更换; 3)、5、7、8#炉分水包以上管道更换; 4)、8#炉汽包补水管道及活动烟罩回水管道更换; 5)、烟道排污管道及其阀门更换; 6)、5、8#炉更换水封逆止阀。 ;(2)、定修及日常检修: 1)、更换精炼除尘、二次除尘液力偶合器; 2)、汽化除尘系统检查清灰,做好一、二文喷嘴的检查清理; 3)、一次除尘风机转子清灰,检查更换风机轴瓦; 4)、斜板沉淀池定期清理,每3个月清理一次,清理时重点检查滤布、吊挂、钢结构等情况; 5)、2050化学除油器定期清理,每3个月清理一次,全年共清理4次; 6)???布袋除尘器每2个月开盖检查一次,更换破损布袋; 7)、转炉汽包、蓄热器安全阀定期校验。;4、做好水处理系统大修改造工作,保证转炉、连铸用水水质 (1)、二期软水站、2050泵房软水过滤系统大修,一、二期中心泵房过滤器大修更换; (2)、一、二期浊环泵房冷却塔整体更换,2050蒸发冷却器、1580蒸发冷却器大修; (3)、污泥处理压滤机及皮带机大修改造。 5、设备改造及外委施工,确保设备的良好运行 (1)、鉴于4号风机叶轮做喷涂及加冲洗水后效果良好,明年完成对其余风机的改造; (2)、陆续对二次除尘、脱硫倒罐除尘、精炼除尘的除尘布袋进行外委更换,精炼 除尘管道外委清灰; (3)、5、6#炉除氧器补水管道铺设,软水站多孔板改造,软水站余热发电回水管道 改造; (4)、风机房烟筒、V型水封煤气排水器改为溢流水池;风机房污水池通往斜板的管道 改为DN150,同时增加渣浆泵。;6、加强基础知识的培训,提高员工的综合素质 操作工对基础知识的掌握不足,工段长、点检员的素质也需要提高,明年我们将加大基础知识培训力度,提高员工的综合素质,保证设备的稳定运行。;18

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