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第7届“佑利”杯氯碱论文竞赛文集
碱损失产生的原因及预防措施
向维德,马安兵,熊新国+,张世钢
(湖北沙隆达股份有限公司,湖北刑州434001)
[关键词】烧碱蒸发;碱损失;预防措施
【摘 要】针对生产中容易产生碱损失的主要原因进行分析,提出了相应的预防措施。改进后,碱损失率由
4.o%降低到2.6%,可减少直接经济损失150万元/a。
电解碱液蒸发系统碱损失量不仅反映了蒸发生 在保证蒸发室沸腾空间足够高度的情况下,设
产的工艺及管理水平,也直接影响到成品碱的产量 置合理的除沫装置也十分重要。在蒸发器浓效罐顶
和生产成本。以隔膜法烧碱为例,碱损失每上升 增加旋流板替代挡板分离器,必要时增加室外捕沫
1%,制造成本也会相应增加1%。目前,国外烧碱 器,用于蒸发器浓效分离碱雾,效果较好。这种分离
企业的碱损失率一般控制在1.0%左右,国内较好 技术简单,可大大减少碱沫夹带,但对真空度会有一
的氯碱企业一般在2.0%左右,有些企业由于跑、 定的影响。
冒、滴、漏现象严重,碱损失率在3%一5%。 2操作中应注意的问题
湖北沙隆达股份有限公司蒸发系统采用三效顺 2.1真假液位的确定
流工艺生产30%的液碱,控制系统采用了天津大沽 目前较为实用的蒸发器内液位测量方法是电极
化工股份有限公司的全套技术。该装置自2005年棒立式测量法。但由于蒸发器内液面的沸腾波动,
3月底开车投运以来,碱损失率呈逐月递减的趋势, 经常造成测量电极结盐而出现液位指示的虚假信
现在碱损失率控制在2.6%左右,与原来的双效蒸 号,在控制系统中必须随时确认液位信号的虚实,以
发(损失率一般在4.O%左右)相比有了较大幅度的便操作人员作出相应的处理。以I效蒸发器为例
降低。结合生产实际,笔者认为减少碱损失率应注 (如图1所示)介绍如下。
意以下问题。
1蒸发器设计中应注意的问题
1.1蒸发器气相空间高度的确定 OLm
在蒸发操作中,必须加强对蒸发器液位的控制, oL—
要时刻防止液面过高和蒸发强度过大而造成二次蒸 oLlL
汽带碱。特别是末效负压系统,极易造成蒸发室气
相空间高度不足而导致下水带碱,如何确定蒸发室
气相空间高度是十分重要的问题。蒸发室气相空间
高度的确定: 图1 I效蒸发器
日=4·Ⅳ(霄·b·D2),
式中:口为蒸发室气相空间高度,m;V为汽化体积流
量,m3/s;D为蒸发器直径,m;b为蒸发汽化强度,
0.8。1.2
8~。
1.2捕沫装置 (K。2幸T。)。其中:Z。一zs为yl的中问变量;“+”
· [作者简介】熊新国,工程师,1997年毕业于武汉化工学院(即武汉工程大学)化学工程系,毕业后一直从事氯碱生产
技术管理及工程项目的设计工作。
【收稿日期】2006一07—25
216
第24届全国氯碱行业技术年会论文集
为逻辑“异或”符号;“宰”为逻辑“与”符号。 时对盐浆高位槽的物料采用循环泵打循环的方法,
出料阀开足一定时间而L。M和L。。仍为1(T。为。确保了进料均匀稳定。
K:触发的时间继电器)时为虚假液位,则有: 2.2.3操作不当造成的碱损失
YI=Z2+邑+z6+z8。当yl结果为1时,可以(1)由于进料不均导致离心机抖动。生产过程
确定电极测得虚假液位。l,。的结果可以作为报警 中由于物料固、液比不均引起离心机分布盘物料不
提示,也可以作为控制冲洗水阀KS。的条件而实现 均匀失去动平衡,造成离心机运行抖动。主要是因
自动冲洗。 为:①小洗时未及时调节旋液分离器下盐口球阀,导
2.2 离心机分离造成
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