PVC生产过程中节能减排的措施.pdfVIP

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第34届全国聚氯乙烯行业技术年会论文专辑 PVC生产过程中节能减排的措施 倪秀玲,郭金艳2,祁小兵2 1.昊华宇航化工有限责任公司,河南焦作454002; 2.焦作煤业 集团 开.-L4七,.r-有限责任公司,河南焦作454002 [关键词]PVC;节能减排;废料i回收利用 [摘要]主要针对PVC生产过程中蒸汽冷凝水、泵机封水、蒸汽及减少塔底积料等方面的问题进行了节能减排 改造。 h可回 在全球都在倡导低碳生活、节能减排的今天,焦 效益计算:10万t/aPVC生产装置,按1 000 作市作为一个以能源重化工为主,旅游、机械、建材、 收冷凝水6m3、每年生产时间8 h、1t纯水成本8 000 冶金、轻纺、食品、医药等协调发展的综合性城市,当 元计,则每年可节约纯水48 m3,节约纯水费用38 000m3。 然也不例外。而位于焦作市的吴华宇航化工有限责 万元以上,同时每年可减少外排水量48 任公司 以下简称吴华宇航 ,不仅是拥有30万t/a 因蒸汽冷凝水为热水,不用再升温,同时又节约 PVC树脂和30万t/a离子膜法烧碱的大型企业,而了蒸汽。 且20万t/a 1.2聚合各泵机封水的回收利用 PVC树脂和20万t/a烧碱的项目正在试 车。作为焦作市的重点企业,节能减排理所当然就成 聚合冷热水泵、出料泵、倒料泵、进出塔泵、压缩 了企业生存和发展的重中之重。焦作氯碱分公司作 机等设备的机封水均为纯水,直接排放造成了浪费。 为吴华宇航的一个分公司,在2004年“双五”工程和 对机封水进行取样分析,结果见表2。 2005年“双十”工程投产至今,在节能减排方面不断地 表2聚合设备机封水的水质情况 进行着改革与创新。 w ci一 / 电导率/t“硬度 / “氧 / pH值x 10-6 x10-6 10-6 t,S/cm x 1 节水方面 1.1 PVC干燥蒸汽冷凝水的回收利用 由表2数据可知:机封水水质能够达到聚合入釜 PVC生产过程中,大部分蒸汽消耗在干燥工序, 水水质的要求,可将其回收至聚合冷水槽作为纯水重 而蒸汽冷凝水的直接排放,不仅浪费水资源,同时也 新利用。 浪费热能。为此,对于燥散热器排出的蒸汽冷凝水进 改造方案:将聚合冷热水泵、出料泵、倒料泵、进 行长达1个月的连续取样分析,数据见表1。 出塔泵、压缩机等设备的机封水回收至回收水槽,再 表1干燥散热器排出的蒸汽冷凝水水质数据 由回收水泵送往聚合冷水槽。 MCl一 / 电导率/ w i硬p1 /t“氧 / h回收纯水2 pH值x 10-6 x1 1-6 效益计算:按1 m3计算,则每年可 10-6 t,S/an x 000 节约纯水16 m3,节约纯水费用12.8万元,同时 000 由表1数据可知:从干燥散热器出来的蒸汽冷凝 每年可减少外排水量16 m3。 水水质较好,能够达到入釜水质的要求。干燥蒸汽冷 2节约蒸汽方面 凝水可以回收至聚合热水槽,作为人釜水重新利用。 2.1汽提塔低压蒸汽改造 改造方案:从干燥散热器出口向聚合热水槽直接 PVC浆料汽提的主要作用是将残留在PVC树脂 PVC汽 配1根DN80的不锈钢管,从散热器出来的蒸汽冷凝 中的单体用蒸汽脱除并进行回收。10万t/a 水通过圆盘式疏水阀直接进入聚合热水槽。 提装置,蒸汽消耗为2.5~3.0t/h。为了节约生产成 *[收稿日期]2012—02—04 责任公司聚氯乙烯分厂从事技术工作。 215 “鑫益杯”优秀论文交流会 本,降低蒸汽消耗,将汽提用高压蒸汽改为合成炉副 t/a。由于塔底积料问题,自2004年投产以来,塔底 产低压蒸汽。通过改造,汽提塔运转正常,PVC成品 清理周期为3~5天不等,每次清理积料约20 kg。 中残留氯乙烯单体量在1ug/g以下,达到优等品标 为了稳定生产,保证产品质量,减少因清理塔底造成 准。 的停车,对气流塔塔底进行了改造。 效益计算:按高压蒸汽成本180元/t计算,则每 改造方案:在塔底喉管偏下部位加不锈钢网,使 000~24000 年可节约蒸汽20 t,节约蒸汽费用约360 塔底的热风能够均匀地将螺旋输送器送来的PVC 万元。 料饼通过气流塔送入旋风干燥器。改造后,清理周 2.2干燥鼓风机进口增加母液水散热器,对空气进 期延长至半个月左右,且每次清理积料为5kg左 行预热。降低干燥蒸汽消耗 右。两套干燥系统可减少废料消耗2~3t/a。 离心母液水温度较高 70--80℃ ,余热没有得3.2加强管理。设备定期清理 到充分利用,造成能源的浪费。根据冬季气温低的情 根据系统运行情况和产品质量情况,加强设备 况,为了有效利用母液水余热,在干燥两鼓风机进口 的维护和检修,如:每周开盖检查1次振动筛网,避 加散热器,利用母

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