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· 48 · 康迪 日用化工有限公司
包装酒损作为包装车间的一项重要指标,直接 12)输瓶带设计不合理 ,没有无压力和减速装
影响包装车间生产效率和生产成本的高低。现将我 置,仍用原始的肥皂水做润滑剂 ,造成挤、倒、卡瓶严
公司包装酒损现状及控制情况总结如下,供同行参 重;
考。 13)包装台及卸酒人员操作不规范。
1 包装酒损现状见 (表 1) 3 解决措施
表 1 包装酒损现状 1)将 目前单班产量提高到平均 135吨,则酒头、
酒损 因素 损耗率 备 注 酒尾损可降低 0.207%。
(%)
2)每班生产开始时检测灌装液位,利用停产 间
酒头、酒尾损 0.559
隙,校正回酒管,降低因灌装液位偏高造成的酒损。
激沫损 0.5o5
3)每班每2小时检测一次瓶颈空气 ,选定最佳
酒机处无盖酒损 0.074
的激沫压力和激沫位置 ,降低因激沫过度造成的酒
平均净含量偏高损 0.262
损。
次品酒损 0 其 中矮 酒 0.079,漏 气 酒
. 744 0
. 244%,脏酒 0.421% 4)每班生产开始时检测酒机压盖密封性 ,尽量
其中杀菌机 0.222%,输瓶带 使用同一厂家的瓶盖,中间换盖时,重新检测压盖密
爆瓶损 0 0.0465%,酒 机 、贴 标 机
. 438 0 封性。
. 059%,包 装 台 及 卸 酒
0.111% 5)将空瓶单道检验改为双道检验 ,降低输送速
总合计 2.582 度,提高检验效果,降低次品酒酒损 。
6)空瓶检验人员增为 8人 ,每半小时换岗一次,
我公司包装车间总酒损为2。582%,比较高。 加强检验力度。
2 存在问题分析 7)空瓶检验人员换岗下来后 ,安排 2人在洗瓶
1)单班产量较低 ,平均仅 85吨左右; 机进 口挑出烂 口瓶、油瓶、泥瓶等 ,安排 1人在洗瓶
2)灌装液位不整齐 ,个别偏高较多; 机出口及 1人在空瓶检验后复检。
3)激沫不均匀 ,波动较大; 8)在酒机前面增加一道薄板 ,控制输酒酒温。
4)瓶盖品种较多,质量不稳定 ; 9)洗瓶机作如下改进:
5)空瓶检验是单道检验 ,速度快,目视效果差; (1)加强进厂瓶源质量把关,改善瓶子存放条
6)空瓶检验人员配置不合理,实际在岗人员仅 件,减少库存量,缩短瓶子周转时间;
6人 ; (2)对洗瓶机进行改造 ,将原主电机皮带调速改
7)空瓶进洗瓶
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