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安全生产事故案例分析试题及答案

2022年9月15日14时30分许,位于某省级化工园区内的XX科技有限公司(以下简称XX公司)发生一起硝化反应釜爆炸事故,造成3人死亡、2人重伤(其中1人经抢救无效于9月18日死亡)、5人轻伤,直接经济损失1260万元。事故涉及的生产车间为公司二期项目年产5000吨对硝基苯甲醚生产线,该生产线于2021年12月通过竣工验收,2022年3月正式投产。

一、事故经过

9月15日早班(8:00-16:00),硝化岗位操作工王某(男,28岁,2022年5月入职,未取得特种作业操作证)、李某(男,32岁,2020年入职,持有化工自动化控制仪表作业证)负责操作1硝化反应釜。根据工艺规程,当日生产任务为向反应釜内投加混酸(浓硫酸:浓硝酸=2:1)与对甲酚进行硝化反应,反应温度控制在55-60℃,压力≤0.2MPa。

8:10,王某开始投加对甲酚(液态,闪点79℃,燃点590℃),前两批次(各500kg)投加正常。8:45投加第三批次时,王某发现反应釜温度显示为58℃(正常范围),但搅拌器转速由设定的80r/min降至50r/min(现场巡查记录显示该搅拌器减速机齿轮磨损问题已报修15天未处理)。李某检查后认为转速降低不影响反应,继续投加。9:00投加完成后,两人未按规定进行15分钟的混合搅拌,直接开启蒸汽加热阀升温(工艺要求投加完毕需搅拌15分钟确保物料均匀)。

10:15,反应釜温度升至62℃(超上限2℃),温度记录仪显示温度持续上升但未触发联锁报警(经查,温度联锁装置因线路老化已失效1个月,企业未组织维修)。王某观察到压力仪表显示0.25MPa(超上限0.05MPa),于是手动开启冷却水阀降温,但因冷却水管路阀门被前班人员误关(交接班记录未体现此问题),冷却水未有效通入。10:20,温度升至75℃,压力0.32MPa,反应釜封头密封处出现物料泄漏(经检测为对硝基甲酚,属易燃液体,爆炸极限1.2%-7.8%)。王某试图关闭进料阀但因阀门锈蚀无法操作,李某使用扳手强行关闭时产生火花,泄漏的物料蒸汽遇火花发生爆燃,引发反应釜物理爆炸。

爆炸冲击波导致车间屋顶坍塌,飞溅的金属碎片击穿相邻甲醇储罐(储量15吨,闪点12℃),甲醇泄漏后引发二次火灾。消防救援于10:35接警,11:10控制火势,12:00完成现场搜救。

二、事故调查关键信息

1.企业资质:XX公司持有危险化学品生产许可证(有效期至2024年6月),安全生产标准化二级企业(2021年12月复审通过)。

2.人员管理:硝化岗位属重点监管危险化工工艺(硝化工艺),需配备至少2名持硝化工艺操作证人员。事故当班仅李某1人持证,王某未参加任何特种作业培训。近3年企业未组织过硝化工艺专项应急演练,2022年安全培训记录显示硝化岗位操作培训为虚假记录(签到表签名非本人签署)。

3.设备管理:反应釜温度联锁装置2022年8月10日因线路老化故障,车间主任张某(兼设备管理员)口头要求暂时屏蔽联锁,待月底检修时处理,未形成书面故障记录。搅拌器减速机齿轮磨损问题自8月25日报修后,设备部以配件未到货为由未处理(经调查,配件库存充足,属人为拖延)。

4.安全管理制度:企业虽制定《工艺安全管理制度》《设备检维修管理制度》《交接班管理制度》,但执行严重不到位。交接班记录仅记录设备运行正常,未交接阀门状态;工艺卡片未明确超温超压处置流程;2022年上半年安全检查记录中,硝化车间14项隐患仅整改3项。

5.应急处置:事故车间未设置紧急疏散通道标识(消防验收时提出整改,企业未落实);现场配备的8具干粉灭火器中有5具压力不足(最近一次检测为2020年11月);事故发生后,当班班长未启动应急预案,仅组织部分人员自行扑救,延误最佳逃生时间。

三、试题

1.分析本次事故的直接原因和间接原因(需结合具体事实)。

2.指出XX公司在安全生产管理中存在的主要违法行为(依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》)。

3.说明事故中各责任主体应承担的责任(包括企业、主要负责人、相关管理人员)。

4.提出针对性的整改措施(至少8条)。

四、答案

1.直接原因和间接原因分析

直接原因:

(1)人的不安全行为:硝化岗位操作工王某未取得特种作业操作证上岗作业,违反工艺规程未在投加物料后进行15分钟混合搅拌;李某作为持证人员未制止违规操作,在搅拌器转速异常时未采取停机措施,在物料泄漏时使用金属扳手强行关闭阀门产生火花。

(2)物的不安全状态:反应釜温度联锁装置失效、冷却水管路阀门被误关未交接、搅拌器减速机齿轮磨损未及时维修、阀门锈蚀无法正常操作,导致超温超压未能有效控制;泄漏的对硝基甲酚蒸汽与空气混合形成爆炸性混合物,遇火花引发爆燃。

间接原因:

(1

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