QC活动——提高赤泥过滤机的产能.pptVIP

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QC活动——提高赤泥过滤机的产能.ppt

二、课题介绍: 在拜尔法生产氧化铝的过程中,转鼓过滤机负责对生产中产生的赤泥进行过滤、洗涤工作,担负着及时、正常排泥,平衡沉降槽的底流固含,保证生产连续、稳定的重任。我厂一期工程按年产160万吨氧化铝进行设计,从法国道尔公司引进12台转鼓过滤机,每条生产线(40万吨产能)采用开2备1的运行方式组织生产。 从投产3个月的实践来看,过滤机基本上达到了厂家性能保证产能25-27吨赤泥/台·小时。但是,由于我厂矿石品位低(A/S:8~9),赤泥量大(1.4~1.6吨赤泥/吨.氧化铝),过滤机开2备1的运行方式根本不能满足生产的要求,经常需要增加设备运行台数,这无疑会增加能耗和设备的检修及备件费用。为了降低设备运行成本,为今后160万吨生产组织打下坚实的基础,我们小组决定进行过滤机提产攻关,使过滤机以开2备1的运行方式完全满足氧化铝厂的生产需要,从而减少过滤机的运行台数和运行时间,降低能耗和检修及备件费用。 三、选题理由: 五、现状调查: 六、确定目标: 1、本次的目标定为: 转鼓过滤机的产能提高到33吨/台.小时 七、原因分析: 针对过滤机的现状产能,不能满足生产需求的情况,小组成员采用头脑风暴法进行分析讨论,并一一列举在因果图上: 八、确定要因: ◆确认一、人员生产经验不足 ●确认方法:到现场观察操作者的工作情况,了解实际动手能力,并采取 闭卷形式进行理论考核。 ●确认标准:熟练掌握本岗位职责及操作技能, 理论考核成绩达到85分以上,实操良以上。 ●确认人: ●确认结果:见表-4 八、确定要因: ◆确认二、执行工艺纪律不严格 ●确认方法:一个月内对各班生产操作 进行不定期检查,每个班 检查20次。 ●确认标准:必须符合《沉降车间作业 规程》的要求。 ●确认人:覃飞 农建军 ●确认结果:见表-5 从表-5可以看出,车间四个生产班 都能认真、严格执行车间的工艺纪律。 八、确定要因: ◆确认四、转鼓与卸泥辊间隙过大 ●确认方法:测量运行的过滤机的转 鼓与卸泥锟间隙,每台 测4次。 ●确认标准:《道尔转鼓真空过滤机 操作册》中安装、操作 说明的设计值。 ●确认人: ●确认结果:每台过滤机的转鼓与卸 泥辊的间隙全部达到求。 八、确定要因: ◆确认七、末次底流固含低 ●确认方法:在5月20日-5月29日,每天0:00、8:00、16:00协同化验室测量过滤机进料固含3次,判断是否符合控制要求。 ●确认人: ●确认标准:《沉降车间作业规程》中工艺技术指标值:550g/l-600g/l。 ●确认结果:从表-9可以看出:总共测量30点,只有7个点在550g/l-600g/l范围内,合格率23.3%。且控制情况波动较大,严重不符合作业规程要求。 八、确定要因: ◆确认八:转鼓转速选择不当 ●确认方法:在设计的过滤机转 鼓转速范围(1分20秒/转- 2分20 秒/转)内测定不同转速的产能, 看不同转速对过滤机产能高低的影 响程度。 ●确认人: ●确认标准: 《道尔转鼓真空过滤 机操作册》:“转鼓采用变频调速,改 变转速,过滤机产能和附碱将发生变 化”。 ●确认结果:从图-5可以看出, 在不同转速情况下,过滤机的产能相差很 大,由此可判断转鼓转速高低是影响过滤 机产能的重要因素。 八、确定要因: 九、制定对策: 十、按对策实施 十、按对策实施 2、提高操作人员技能: 7月20-7月28日小组成员黄建华、赵彪对沉降岗位操作人员进行重新培训,并进行底流固含理论和实际操作考试。考核结果全部达优。(见下表-11) 3、把末次底流固含控制纳入车间指标考核范围。合格1点奖1元,超标1点罚4元,激励职工控制底流固含的积极性。 十、按对策实施 ◆实施二、改进卸泥梳子 7月28日小组成员赴平果铝考察其过滤机卸泥梳子使用效果,结合我们目前使用卸泥梳子的状况,发现梳子的弊 病:卸泥梳子每根梳条的间隙过小,过滤机 运行时,卸泥锟上泥全部卸下,卸泥锟上不 留残泥,卸泥锟产生光面失去粘性,不能很 好地从转鼓上再次粘泥,这样反复下去,最 终卸泥锟光面越来越多,卸泥效果不断变 差。 根据这一现状,小组成员与点检员协 商,提出改变梳子形状,增大梳条之间间隙 的方案,以保证每次卸泥后,卸泥锟上能有 部分残泥,避免光面产生。 8月2日厂机动科同意小组方案,并委托 十一冶采用6mm圆钢加工21根试用。

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