鹤岗矿业集团俊德煤矿火灾治理幻灯片.pptVIP

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煤火的综合治理技术 出现自燃火源从4#煤层冒落至9#煤采空区初期回风隅角的一氧化碳高达110ppm、地表钻孔A1的孔底温度高达200℃。综合快速治理措施的实施实施后,至14日9004采空区温度和回风隅角的一氧化碳气体浓度都逐步降低至正常水平。可见,上述综合治理技术取得了较好的灭火效果。 灭火效果 鹤岗矿业集团俊德煤矿综放面 自燃火灾处置技术 ? All rights reserved 时 国 庆 矿 井 概 况 产量320万吨/年; 高瓦斯矿井,煤层具有自燃倾向性; 三个生产水平,-50、-250、-400,一水平基本采完,主采二水平,三水平未形成独立系统,但已布置采面回采。 地质构造复杂,采区及工作面布置不规则,因此较难形成大规模工作面,为矿井生产接续,大量布置掘进迎头,采掘比例失调; 二水平煤岩体具有冲击倾向性,易形成巷道高冒区,且高冒区火患治理一直是通防工作重点。 火 区 概 况 二水平南区综采二队工作面,是俊德煤矿首个综放面开采17号煤层,为亮煤,自然发火期53天;上下顺槽均邻实体煤,无顶部采空区;煤层地质条件如下: 煤层厚度 14.18~7.66/9.2(m) 硬 度 3F 煤层倾角 40~28/37o 层理、节理 发育 相对瓦斯涌出量 5.19m3/t 煤尘爆炸指数 38.33% 老顶 90m,沉积岩,坚硬。 直接顶 12 ~20m,坚硬 伪顶 无 火 区 概 况 封闭火区示意图 回采63米 回采48m 注氮管路 火 区 概 况 火 区 概 况 火 区 概 况 发火原因分析 推进速度慢。由于工作面地质条件复杂及设计施工缺陷,工推进缓慢,从回采到自然发火历时六个月,平均推进55米,由此造成采空区浮煤处于长期静态的氧化过程,基本属于“坐以待燃”的状态。 防灭火措施无法实施。由于回顺底板高于工作面底板,受采空区围压影响(现场所说的“跳井”现象),通过上隅角向采空区预埋注浆管路无法实施;通过顶板巷施工高位钻孔存在反渣难题,下行孔及微上行施工困难,成孔率低,即使成孔,塌孔现象也很严重;架后插管会影响工作面正常生产,故未尝试该措施。 火 区 概 况 高温点位置分析 关于高温点位置分析,根据冒烟烟流方向大体判断火点位于烟流流出位置后方四至五米。由于缺乏对气体数据以及采空区漏风规律的综合分析,这个判定结果划定的范围较大,难以具体确定火源的可能分布位置。 该工作面火区的特点与治理的难点 火 区 治 理 工作面俯采,走向倾角大,注水灌浆效果不好;火点热量在热升腾力的作用下,向内部传播,不易被热交换。 工作面大倾角布置,采空区破碎煤岩体向下隅角下滑堆积,造成来压步距加大,采空区冒落效果差,漏风空间大。 封闭仓促,造成封闭后无有效途径实施治理手段。(仅下机道有一注氮预埋管)。 无法对封闭火区温度的进行监测。 火 区 治 理 封闭火区的治理思路 注氮抑制火区的发展; 注三相泡沫降温相结合。 火 区 治 理 注氮的实施及效果考察 9月29日火区完成永久封闭后,随即开始通过下机道预留注氮管进行注氮。注氮持续至10月27日。 注氮期间封闭区内co浓度变化 火 区 治 理 灌注三相泡沫 克服长距离下行孔,施工中返渣难题,采用大功率钻机,高流量冲水技术,最终成功三个钻孔75mm。 1#-方位角15度,倾角21度,长70米。 2#方位角42度,倾角-6度,长107米。 3#方位角15度,倾角21度,长70米。 1 钻孔施工 1# 2# 3# 火 区 治 理 制浆耗水 制浆耗灰 氮气 发泡剂 持续时间 17~23m3/h 3~5m3/h 300m3 桶/90分钟 约5天(27~2) 灌注三相泡沫 2 灌注参数 3 灌注期间co变化 灌注期间由于大量三相泡沫的注入将采空区内有害气体推出,其中co于9月1日上升到12ppm,瓦斯也从7%上升到13%。灌注停止后co下降到0~2ppm,瓦斯也有缓慢下降。 火 区 启 封 启封方式及步骤 先将下机道密闭启封; 11月19日开始抽下机道底部积水,11月23或24日下机道底部积水被全部抽干; 打开回风道密闭,工作面形成全压通风; 火 区 启 封 启封后火区状态 启封形成全压通风救护队员排放瓦斯后,通防人员进入工作面,发现工作面机道(下)隅角原冒烟位置处温度依然较高,35度左右。气体检测并未发现co。 火 区 启 封 启封后火区治理 由于温度将高,矿通防部门随即采取了治理措施,治理以三相泡沫灌注为主。11月26日,将利用井下移动制浆系统,在下机道制浆,通过下机道(下)隅角处注氮管向采空区压注三相泡沫,持续至11月28日凌晨,发现机道上方11米原冒烟位置再次有青烟冒出,隐患有恶化趋势,怀疑高温点复燃。 经局、矿相关领导研究决定:“暂不封闭火区,继续灌注三相泡沫,后续措施视灌注效果而定。” 28日中午,决

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