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PSH系列数控折弯机常见故障及处理

PSH系列数控折弯机常见故障与处理方法 ——数控折弯机常见故障排除(力丰 ) 液压系统类: 液压系统无压力 原因分析:a,检查油泵电机转向是否正确,连轴器传动是否失效。b,比例溢流阀的比例电磁是否得电,比例电磁铁电压是否符合要求。c,检查安全阀是否卡死或主阀芯被卡死,以及阻塞小孔被堵塞,如是请拆卸清洗。 滑块快速转慢速,时间停顿过长 原因分析:a,检查油箱油面是否过低,充液口未被淹住,快进时油缸上腔充液吸空引起充液不足。b,快进速度太快,引起充液不足,应降低快速速度,可通过修改参数达到目的。c,检查充液阀是否被完全打开,原因是油液污染,使充液阀的阀芯有卡滞现象引起充液不足。 滑块返程正常、快进正常,手动不能慢进向下,折板无力。 原因分析:a,检查控制充液阀控制油路的“二位四通”换向阀是否工作正常,如是则引起充液阀未关闭,使上腔与油箱充液口相通,不能建压,引起该阀不能正常工作原因有:(是否得电或卡死)b,检查充液阀是否被卡死如是请清洗。 滑块返程速度太慢,回程压力高。 原因分析:主要是充液阀未打开。 高压滤清报警。 原因分析:a,高压滤芯使用时间太长,请更换。b,油的清洁度不够请更换。注:该滤芯不可清洁重复使用,该滤芯报警提示一周内,必须更换滤芯,否则引起事故。 油温太高,液压系统无法正常工作,密封失效。 原因分析:主要原因:a,使用液压油型号不符合标准。b,系统压力太高,压力损失严重。c,高压滤芯堵塞,油路不畅。d,环境温度高,工作时间太长,无外置冷却装置。 处理方法:a,更换符合要求的液压油,推荐使用抗磨46#液压油。b、降低系统工作压力,以及降低卸载压力。c,更换高压滤芯,加大回油管路。d,工作时间长,环境温度太高需增加系统散热冷却装置。 7, 油泵噪音太大。 原因分析:a,检查吸油口滤芯是否吸油不畅。b,高压滤芯是否堵塞。d,油泵使用时间太长正常磨损原因。 处理方法:a,清洗吸油滤芯或更换。b,更换高压滤芯。c,更换油泵。 机械类: 滑块与导轨的导向间隙太长,发出不正常响声。 原因分析:a,由于导轨使用时间长,被磨损间隙增大。b,日常注油保养不好,润滑不良,引起干磨擦,磨损加速。 处理方法:a,检查导轨压板磨损程度,视磨损程度来决定是否更换导轨压板,重新调整至符合要求间隙。b,加强润滑,防止干摩擦。 后挡料传动失效。 原因分析:a,传动轴与同步带轮的键条脱落。b,同步带脱落。 处理方法:重新装备好键条及同步皮带。 后挡料横梁直线导轨与模具中心线平行线偏差太大。 处理方法:松开“X”轴同步带,重新调整至平行度公差范围内,重新装上同步皮带。 油缸与滑块连接松动。 该现象能引起折弯角度不准或机器不能找到参考点。 处理方法:重新扭紧滑块与油缸扭紧。 电器系统类: 油泵起动后,低压断路开关跳闸。 此故障有以下三种原因:⑴电源的缺相现象。⑵油泵电机电流太大,主要可能是高压滤芯严重堵塞。⑶低压断路开关设定太小,调定值放大。 开机后,回参考点时找不到参考点。 此现象主要有两方面原因: ㈠ 光栅尺的读数头连结部位松脱,机器在回程时,读数头不能与光栅尺的参考点重合,而此时油缸的行程已用完,油泵处于工作负载状态。 处理方法:按下数控系统的红色停止键◎,停止回参考点,重新连结校正好光栅尺的连结板,再进入手动模式工作状态下,使滑块手动向下,让滑块与下模重合时,再进入自动或半自动模式工作状态,重新回参考点,排除故障。注:由于光栅尺重新连结安装后与原参考点的实际位置有可能不符,故电脑记忆中的参考点有可能与现在实际参考点位置不符,故在折弯时,引起角度误差,需重新设置机床初始化参考点位置,方法参考机床初始步骤。 ㈡ 机器在上次操作完毕后,由于操作人员未严格按照操作关机,将机器断电前把滑块停在上死点位置,而在下一次开机时,未将滑块手动向下,放至上、下模重合后的位置,而进行回参考点操作,引起该次操作不能找回参考点。 处理方法:将系统转为手动状态,手动模式将滑块下行至上、下模重合位置,再进入半自动或自动模式状态下,重新找回参考点。注:有可能在第一次回参考点时,由于系统未找到参考点,而使系统当前值有所改变,需重新初始化Y1、Y2轴的实际位置,才能手动向下,否则系统会认为设置超出范围将不执行命令。 数控系统显示屏无显示(主要针对DNC600) 故障原因分析:主要是该系统的操作人员在进行产品编程操作时,未及时有效的将原不用的产品程序清空,而直接在上次工件产品程序上进行修改,经过重复多次进行,引起系统内的缓冲存储器程序塞满,而使系统程序无法正常运行。 解决处理方法: 第一步:将主机电源断开,用手同时按住系统键盘上“++”“——”键,再开通电源,使系统进入初始化状态,系统显示屏会出现如下:(注:开通电源前后,长按“++”“——”键使显示屏出现如下图面才能松开) I

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