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组芯整体浸涂工艺在系列汽缸盖上的应用

学兔兔 铸造工程 Foundry Enginearing 组芯整体浸涂工艺在系列汽缸盖上的应用 陈 浩 (广西玉柴机器股份有限公司铸造厂,广西 玉林 537005) 摘要:YC6J系列汽缸盖原先采用非整体浸涂工艺,即各砂芯分别浸涂烘干后再进行组芯,其操 作工序多而繁琐,而且浸涂质量得不到很好的保证 。通过在射水道芯里放置特制芯骨,实现组 芯整体浸涂工艺,不仅提高砂芯组表面浸涂质量,而且还有效降低 了射水道芯的断芯废品率, 从而改善了铸件 内腔质量 。 关键词:组芯;整体浸涂;芯骨 中图分类号:TG242.7 文献标识码 :B 文章编号 :1673-3320 (2010)02-0022-03 ApplicationofW holeSandCoreAssemblyDipCoating forCylinderHeadCasting ChenHao (YuchaiMachineryCo.,Ltd.,Yulin537005,Guangxi,China) Abstract:ThepreviousprocessofYC6Jcylinderheadcastingisthatthecoresdipcoatedandbaked separately,thenassembledtogether. Itwasaquitecomplexprocessandthequalitywasunstable.W itll aspecialcorerodinwaterjacketsandcore.thecoreswereassembledtogetherbeforedipcoating.The surfacequalityofsandcorehasbeenimproved.Therejectratebybrokencoreshasbeenreduced.thus theimprovementofWateracketqualiyt. Keywords:sandcoreassembly;dipcoating;corerod 玉柴YC6J系列柴油机是消化吸收德 国FEV 大批量投入生产 。为解决这一 问题,结合射水道 公司咨询成果而开发的新型产 品。全部零件采用 芯的结构特点,通过在其中放置特制芯骨,防止 UG软件进行三维设计 ,整机紧凑性大幅提高 。 浇注铁水时射水道芯上浮 ,从而实现组芯整体浸 国III、国Ⅳ机型采用德 国BOSCH电控高压共轨技 涂工艺。经过多轮试验并解剖铸件 ,射水道芯壁 术,可提供最高达160MPa的喷射压力,燃烧效 厚均大于3mm,完全满足工艺要求。不但很好地 率高、油耗低 、排放好 。众所周知 ,要想延长柴 改善 了铸件 的内腔品质 ,而且有效 降低 了射水道 油机 的使用寿命和提高其使用性能,汽缸盖必须 芯断芯废 品率。 保证有非常好的内腔 品质 ,冷却水腔必须通畅无 阻。 1 原浸涂工艺 我厂大批量生产 的YC6J系列汽缸盖铸件 ,在 1.1 非整体浸涂工艺 2009年9月以前使用非整体浸涂工艺进行批产 ,即 YC6J系列气缸盖采用水平分型工艺,为防止 各砂芯分别浸涂烘干后再进行组芯 ,操作工序多 射水道芯在铁水浇注时上浮造成铸件壁变薄 ,在组 而繁琐,浸涂质量得不到保证,铸件 内腔品质较 芯时用 “7”字形的小铁钉把射水道芯固定在底盘 差 。期 间也进行 了一些整体浸涂工艺的试验 ,但 芯上。为防止铁钉与铸件熔合不 良产生冷隔现象, 仍 由于其操作太繁琐、场地限制等原因最终未能 使用表面镀铜铁钉,且铁钉表面

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