8月份安全产生电话会议.docVIP

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8月份安全产生电话会议

8月份安全生产电话会议 2?011年8月30日 一、通?报8月份公司安全生产事故情?况 8月份以来,公司在生产?过程中发生了1起轻伤事故和?1起微伤事故,下面,我把2?起事故的有关情况作一简要通?报。 1、矿业分公司东山矿?车辆伤害事故 事故经过: ?8月6日19:50分,东山?矿采矿作业区运矿丁班带班长?乔海波开完班前会后,安排司?机温春银(男,42岁,工龄?25年,从事大车司机6年)?出4#TR50运矿车(7月?30日新配置车辆,8月5日?、6日厂家安排培训工程师对?司机进行新车现场培训)作业?。 20:15分左右,司机?温春银上4#TR50运矿车?,车辆发动后,检查各仪表显?示正常,挂档起步倒车时,因?误操作错挂前进档,采取紧急?措施踩刹车时误踩油门,导致?车辆从卸料平台5米高处冲入?下部公路,造成车辆前翻。司?机送医院检查,右腿膑骨有5?mm骨裂。 原因分析: 1?、司机温存银对车辆状况不熟?悉,误操作是导致事故发生的?直接原因。 2、安全培训工?作不到位是导致事故发生的重?要原因。TR50运矿车采购?合同保修与技术服务条款约定?“在车辆交付用户使用后,北?方股份将派技术培训工程师在?工地现场对操作驾驶和维修人?员进行培训,并进行严格的考?试,条件合格者将发给TER?EX公司培训合格证。” 运?矿车操作培训8月5日开始,?截止8月6日对参加培训司机?尚未进行考试,司机还未取得?TEREX公司培训合格证。? 3、未经任何部门批准,采?矿作业区将5台TR50运矿?车(1#、2#、3#、4#?、5#)在8月6日夜班投入?生产使用,安排单车装3斗运?行,是造成事故的又一重要原?因。 4、新设备投入使用前?各专业未进行针对性的危险辨?识,制定针对性的防范措施和?岗位作业指导书是导致事故发?生的管理原因。 2、股份公?司特殊钢冶炼厂灼烫伤害事故?(轻伤) 8月7日,特殊钢?冶炼厂不锈钢线90T电炉于?12时32分出完钢后进入检?修。检修内容包括更换电炉小?炉盖、对倾动系统进行检查、?处理第四孔积渣等。 18:?40分左右,点检作业区组织?更换小炉盖的检修作业完毕,?在更换小炉盖期间,冶炼一作?业区职工对炉盖上的积尘进行?了清理,约有500kg-6?00kg积尘被清理到炉内。? 更换小炉盖完毕后,冶炼一?作业区开始组织进行护炉作业?:将水冷盘吊入炉内,依次将?7袋(1吨/袋)捣打料垫铺?到炉门口两侧、2#电极区以?及出钢口两侧,并人工对垫铺?的捣打料进行了拍实处理。 ?炉体维护作业结束之后,于2?0:25-21:35时间段?内,冶炼一作业区丁班职工又?对第四孔烟道积渣进行清理,?约有2000Kg左右的四孔?烟道积渣又被清理进入炉内。? 21:37分左右,电炉开?始恢复进行生产作业装入第一?罐冷料。装料完毕后,冶炼一?作业区丁班班长周浩通知主控?工李佳比照“新炉壳第一炉”?冶炼工艺操作。 21:40?分电炉开始送电,送电期间分别停电2次(8min和6min);送电到16000KWh停电装入第二罐料,送电到28000KWh,停电16min烘烤炉壳后送电并开始吹氧,约11min后副控程文安观察炉内废钢大部分融清又通知主控再次停电8min烘烤炉壳;随后继续送电吹氧,吹氧中副控程文安发现炉渣粘稠即通知主控李佳加料调整渣况:分两批加入石灰2600Kg、FeSi 250Kg,熔化期间共计加入石灰3800Kg、硅铁900Kg、吹氧量1670NM3。 23:25分左右,副控程?文安发现炉内液面有轻微翻动?现象,立即通知主控李佳停电?、停氧气(此时电量4764?0KWh),主控李佳从主控?室内走出欲确认炉内熔渣状况?,刚走到炉门口西侧氧枪控制?平台处,炉内突然沸腾并喷出?气浪,将李佳灼烫伤,当班调?度值班长迅速组织人员开车将?李佳送往太钢胜利街医院救治?。 原因分析: 1、到该炉?钢冶炼后期,随着钢液温度的?升高,检修过程中清理到炉内?的积渣、积灰逐渐与钢液熔融?进行反应,因反应而产生大量?气体;由于大补炉投入了大量?的补炉捣打料,但在冶炼过程?中补炉捣打料没有得到有效地?烧结,从而使大量补炉料进入?钢渣中而使渣中(MgO)含?量急剧升高且渣量变大渣层变?厚,并因渣中(MgO)含量?急剧升高使得炉渣粘稠、流动?性变差。 积渣、积灰与钢液?反应产生大量气体,但由于渣?层变厚、流动性变差使气体得?不到均衡有效地排出,当气体?积聚到一定程度时冲破渣层爆?发性释放,并从炉门喷出热气?浪是造成本起烧伤事故的直接?原因。 2、作业标准缺失、?作业指导缺乏科学性和有效性?是造成本起事故的重要管理原?因。 电炉补护炉作业应该是?一项经常性基本作业,清理炉?盖灰、清理四孔积渣也是电炉?工序的经常性基本作业,但事?故后查冶炼一作业区却没有明?确的补护炉作业具体标准,长?期

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