75KA预焙槽出铝后电压合理保持及相关生产操作实践.docVIP

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75KA预焙槽出铝后电压合理保持及相关生产操作实践.doc

75KA预焙槽出铝后电压合理保持及相关生产操作实践 1出铝前后的电解槽运行状况 在正常的铝电解生产中,出铝前,电解槽自身经过2天的出铝周期调整,能量平衡、物料平衡都运行十分平稳,电解槽在一个稳定的状态下进行工作。一旦出铝,铝液下降,电解槽固有平衡瞬间被打破,给电解槽带来短暂影响。这时,电解槽必须建立新的平衡过程,所以出铝后一段时间,实际上电解槽运行在建立另一个新的平衡过程中。 2出铝后相关技术条件变化 在生产中,各项电解技术条件相互配合,共同组成电解槽一个大的平衡体系。出完铝后,因铝水平的下降,给电解槽其它技术条件带来那些影响?选择一些代表性电解槽进行测量。 2.1出铝后对电解质水平影响         表1出铝前后电解质水平变化 槽号 1 2 4 7 8 12 14 16 18 30 平均 电解质水平 时间 出铝前 20 22 23 18 24 21 23 23 21 23 21.8 出铝后 18 18 21 16 22 18 19 21 18 21 19.2 差值 2 4 2 2 2 3 4 2 3 2 2.6 表1是在出铝前后电压保持一致的情况下测量的。可以看出一般出完铝后电解质水平都下降2—3cm,最大下降4cm,其原因是电解质与铝液接触处,炉膛相对较大,电解质水平几乎没有变化。 2.2出铝后对电解槽温度影响 从表2可以看出,出铝后半小时以内槽温不断升高,一般上升3—5℃。随后槽温相对平稳下来,并逐步恢复到正常。 从这些数据可以发现,认为“出铝后带走电解槽大量热量,需抬高电压,补充热量”的观点有误,因按这种观点,带走热量,槽温应该下降,而实测上是上升。 我们认为,在生产中,电解槽内部的热量主要是由电解质极距电阻产生的,铝液的温度是由电解质热能传送而来,也就是说铝液得到了一部分电解质中的热量,它得温度升高来源于电解质电阻产生的热量。作为铝液本身在电解槽中是不产生热量的(本身电阻可忽略),它实际上起着平衡电解质热量的作用,把电解质中多余热能及时散发出去。,保持电解槽一个相对能量平衡状态。铝水平的降低(出铝后),铝总量的迅速减少,在较短的一段时间,无法完全把原来电解质多余热量散发出去。(因出铝后炉膛侧部、炉底、上部保温,此时没有变化,不作考虑),电解槽热平衡向一个过热方向发展,所以出铝后槽升高。 2.3出铝后对槽电压的影响 电解槽在出完铝后,仍保持出铝前的设定电压,从电压表上反映出槽电压的三种状态:1、电压稳定不变;2、电压在20—50mV之间轻微摆动;3、在100—300mv之间大幅摆动,甚至个别槽摆动下限低于4V。75KA预焙槽投产初期,小幅摆动占30%左右,较大摆动占10%—20%左右,究起原因,主要是电解槽炉膛不均匀和铝水平低所致。在生产实践中,因炉膛不均匀,可能产生水平电流,造成电磁力不均匀,增加铝液波动,使电解槽极距始终处于不断变化过程中,从而使电压不断摆动。此时,如果铝水平较高,它将大大削弱水平磁场的产生,即使炉底不均匀,也不至于对电解槽电压产生不良影响。反之,铝水平较低,出完铝后,因铝水平低而产生水平电流,将导致电压有不同程度的摆动。只有不同电解槽炉膛保持与其相适应的铝水平,才能保证电解槽出完铝后电压平稳。 出完铝后传统的操作方法及分析 3.1出完铝后传统的操作方法 目前,在预焙电解槽上,出完铝后,微机自动在正常设定的基础上抬高100mV,半小时后降为正常。同时保持原来下料间隔,继续向电解槽下料。 3.2这种操作方法浅析 这种操作方法是取决于前面提出的“出铝后带走电解槽大量热量,需抬高电压、补充热量”的观点而进行的一种操作。从生产生产实践看,把设定电压抬高100mv,只适用于电解槽炉膛不均匀、出完铝后可能造成电压摆动的槽子。对于一些炉膛规整的电解槽而言,出完铝后,虽铝水平降低,散热量减少,但不会造成铝液波动,没必要抬高电压。而且从热平衡角度来看,此时电解槽走热,加剧了电解槽热平衡的破坏程度,也不应该抬高电压。 仍保持原来下料间隔下料,对刚出完铝的电解槽也有不使用性。因出完铝的电解槽技术条件以发生变化,不可能同出铝前保持一样电流效率,尤其是对那些炉膛不轨整、出完铝造成电压摆幅较大的槽更不适应。因为此时铝液运动加剧,冲刷炉底沉淀和结壳,使电解质中氧化铝浓度增大,按原来下料方式极易造成新的沉淀,使炉膛进一步恶化。 因此,我们根据出铝后的各种槽变化进行了细化操

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