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第十七届全国尿素厂年会论文资料集 153
以煤为原料的尿素厂C02脱氢新技术的应用
胡波瞿国忠
(江苏华昌化工股份有限公司张家港215600)
张清建王先厚李仕禄孔渝华
(国家CO变换催化剂气体净化剂重点工业基地湖北化学研究院武汉430074)
0 前言
来源于脱碳后的解吸气,无论采用什么方法脱碳,在脱碳液吸收C02的同时,还溶解了一
来,另外,通过加空气到C02中以对设备进行防腐保护。上述气体在整个工艺过程中极少
或完全不冷凝,并随未反应的Nil3及C02由合成塔顶排放出来,经过高压洗涤塔吸收大部
生产的最大安全隐患。20世纪70、80年代,国内外尿素工业界吸取了多起恶性爆炸事故的
教调,相继采用催化燃烧技术脱除C02原料气中的H2,主要在重油和天然气为原料的大型
尿素厂应用。由于脱氢催化剂最早由国外公司开发,价格很贵,对硫又非常敏感,国内先前
设计的尿素装置绝大多数采用煤制气,C02原料气中硫含量高,C02气体精脱硫技术当时还
未开发成功,故国内设计的尿素装置均未采用脱H2技术。
20世纪90年代,湖北化学研究院在C02脱氢催化剂的研制、脱氢工艺技术的开发和
C02精脱硫技术等方面做了大量的工作,并取得了突破性进展。C02精脱硫技术已在多家食
小型尿素厂推广应用,并取得了预期效果。
江苏华昌化工股份有限公司是一家以基础化工为主,精细化工、生物化工并举的现代化
企业,主要产品为合成氨、尿素、纯碱、氯化铵、精甲醇、复合肥、精细化工产品和热电产
N2及硫化物等,既存在可燃气体爆炸的安全隐患,又有硫对设备腐蚀的担忧。国内已有尿素
系统发生爆炸的先例,还有多家尿素厂因硫含量高而引起C02压缩机、蒸发加热器等设备的
腐蚀,轻则停车、重则更换设备。公司经过查阅文献和考察,选择了湖北化学研究院开发的
1 尿素C02脱H2技术介绍
尿素C02原料气脱氢新技术是由常温精脱硫技术与TH一3脱氢催化剂组合使用,可从根
本上消除爆炸性气体给尿素生产带来的安全隐患,解决尿素生产系统的腐蚀及爆炸闯题。
1.1 C02精脱硫技术
原料C02气中硫化物主要是H2S与COS,传统的千法脱硫方法是采用普通活性炭、氧
Xi0-6)、硫容低、无法脱除COS,
化铁或其它混合型脱硫剂,它们的脱硫精度差(H2Sl
不能达到精脱硫指标,无法满足脱氢催化剂对气质的要求。
型COS水解催化剂组合使用,可将总硫(H2S+COS)脱至0.06X10由,广泛应用于甲醇、
第十七届全国尿素厂年会论文资料集 154
合成氨、电子、精细化工等领域,取得了显著的效果。但高浓度C02由于竞争吸附与平衡
制约的原因,大大影响了水解催化剂的转化率和精脱硫的脱除效果。针对C02精脱硫问题,
经过努力开发了c02气精脱硫技术,较好地解决了这一难题,其工艺流程见图1。
40~1∞℃
2 3 4 5 6
图1C02常温精脱硫新工艺流程图
1.1.1 C02精脱硫工艺的工作原理
硫剂),将水解转化的H2S脱除,从而达到出口总硫(H2S卜COS)O.06X10‘6,有效保护
脱H2催化剂和防止硫对设备的腐蚀。
1.1.2C02精脱硫工艺的特点
H2S和COS可分别脱至O.03×10由。
该工艺开车时间短、能耗低、无需再生、操作徜单,对环境不适成任何污染,可保证生
产长周期稳定运行。
1.2尿素C02原料气脱H2催化剂
尿素脱氢催化剂最早由国外公司开发,进口价格很贵,1986年中科院兰州化物所开发
出DH-2型脱氢催化剂,代替进口开始在非煤为原料的尿素装置使用。针对国内需求,湖北
10由。后
剂在镇海炼化公司油为原料的520kt/a尿素装置中成功应用。脱氢器出口H250X
来又选用性能更优越的TH-3脱氢催化剂。TH-
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