降低汽轮机汽封漏气量QC.docVIP

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题目:降低2#汽轮机汽封漏气量 一、小组概况 (一)基本情况 1、成立时间:2002.3 2、本课题活动时间:2003.3.1-2004.2.1   3、课题名称:降低2#汽轮机汽封漏气量 4、课题类型:现场攻关型 5、小组历年活动成果: 2003年5月  “降低给水泵故障率”获集团公司优秀成果奖; 2003年10月  获煤炭行业QC成果二等奖。 二、选题 课题来源:  2#汽轮机后轴封齿的改造。 注: 轴封是在汽轮机大轴伸出汽缸的两端和轴穿过隔板中心孔的地方,为了避免转动部件与静止部件的摩擦、碰撞,应留有适当的间隙。由于压力差的存在,在这些间隙处必然要产生漏气,造成损失,为了减少这些损失,在发生漏气的部位都要装有轴封。 选题理由:      降低汽封漏气量        三、现状调查 四、设定目标值: (一)汽轮机油含水量:由活动前的0.035%降至0.02%以内。 (二)目标值设定的依据: 五、原因分析: 结论:从人、机、料、法四个方面找出造成汽封漏气量大的6条末端原因: 1、运行人员缺乏经验、责任心不强; 2、轴封套与汽封齿间隙不当: 3、后汽封齿是平齿,密封性不好; 4、运行周期长,需停机检修,更换部分零部件; 5、运行规程不完善。 六、要因确认: 为了寻找“汽封漏气量大”的具体原因,小组成员对图中的末端因素逐条进行验证,以确定是否是主要因素: 序号 主 要 原 因 要 因 分 析 要因确认 1 责任心不强,缺乏经验 有客观和主管因素,需要逐步解决 √ 2 轴封套与汽封齿间隙不当 间隙是由于后期磨损造成的 × 3 后汽封齿是平齿 平齿密封效果不好 √ 4 运行周期长 机组部分配件老化磨损 √ 5 运行规程不完善 不能正确知道运行人员的操作 √ 结论:通过对以上6条具体原因的分析,确定1、3、4、5为主要因素,要解决汽封漏气量大的问题,要从这四个方面入手: 七、制定对策: 针对以上分析,按5W/H的要求,制定如下对策计划表。 序号 问 题 措 施 目 的 时 间 地 点 1 责任心不强,缺乏经验 定期组织职工培训,技术比武、演习、考试 加强职工责任心,增强技能 2003.3~2003.12 车间会议室、生产现场 2 后汽封齿是平齿 将后汽封平齿改为高低齿 改善密封性 2003.4 汽轮机配件厂 3 运行周期长 停机大修 更换部分损坏的零配件 2003.5 主厂房 2#汽轮机 4 操作规程不完善 修订规程,增补定期放水制度、负荷考核制度 减少负荷波动,定期排去油中积水 2003.11 车间会议室 八、组织措施: (一)职工责任心不强,缺乏经验: 加大对职工的培训力度和广度。 (1)每天班前班后会,随机对职工进行技术提问,督促其加强自学。 (2)每月组织一次技术比武、岗位练兵。 (3)制订劳动纪律考核制度,对责任心不强造成生产影响者,按制度惩罚。 (二)后汽封齿的改造: 与汽轮机配件厂联系, 并取得其协助,将后汽封轴封 套、汽封齿由平齿改造成高低 齿,改善了配合间隙和密封性能。 (三)运行周期长: 报请公司领导同意,制订2#机大修计划,定于4月10日停产检修2#机组,更换部分损坏的零配件:轴封套、汽封齿、后汽封调整阀。 (四)操作规程不完善: 降低因操作不当造成的负荷波动,导致油中含水量随之波动,并增加了每循环第2个早班定期进行油箱放水制度,根据油质化验单水分含量进行滤油制度。 九、效果检查: (一)活动前后目标值对比: 通过小组成员的共同努力,我们按期完成了小组活动的目标,实现了目标值。经过2003.6~2004.2的生产运行结果及油简化分析报告表明,汽轮机油含水量最高0.018%,最低0.010%,平均0.012%,完全实现了目标值0.02%,降低了油乳化的风险系数和漏汽损失量,提高了机组运行的安全、经济性。 (二)直接经济损失对比:  由于油含水量较低,不超过0.03%,则不需要滤油,因此省去了每天2~3小时的滤油,而滤油机的功率为63kw,每天节约厂用电180kw ,按每度电0.5元计算,每年节约资金32850元 。 人工按6元/小时,每天节约人工18元,每年6480元。 活动前因每天进行油箱放水而损失的油大约为20kg,每公斤6元,每月3600元,活动后每年可节约资金43200元。 通过本次小组活动, 每年可节约资金: 32850+6480+43200 =82530元 十、巩固措施: 1、对运行人员进行定期或不定期的培训、技术比武、岗位练兵,并列入车间《职工培训考核标准》。 2、完善修订《汽轮机运行规程》。 3、将改造部分绘制成标准图纸,纳

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