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常宝140项目问题及分析.doc
关于常宝140项目的问题汇总及分析
一.140穿孔机组:
穿孔机组中心线的问题。
分析:
穿孔机中心线是影响轧制精度的关键点,现场很多问题都与此有关。
从现场的使用情况来看,主机、后台一段和二段的中心线已明显不一致(地基沉降、设备磨损等原因)。
在大修期间,需要以主机为基准,校正中心线,重新调整后台一、二段的高度。
入口导套在轧制过程中不稳定,导套锁紧缸锁不紧。另外,在轧制较短坯料时,推坯油缸推坯时会撞到入口导套,时间久了导套、导套底座和主机架之间的连接螺栓会松动。
分析:
从原理上该机构可以锁紧,其它厂家也可以锁紧。可能是磨损等原因,导致锁不住,有以下几个可能(大修时检测):
在导套锁紧后,导套压紧楔块与导套座之间需要有10mm(两处)的间隙,否则导套锁不紧,此间隙需要现场间接测量。特别是因制造及其它原因可能发生的零间隙的可能。
导套支座与机架之间的联接螺钉(M24)改为螺栓,螺纹孔改为通孔,会提高导套支座与机架的连接。
如果油缸行程或安装距不正确,导套就有可能锁不紧。
推坯油缸在推坯时只有快推,没有慢送,推短坯料时经常会撞到导套上,是导致导套和导套座松动的主要原因。需要改为快推加慢送的控制方式。
按上述方法检查到原因后,再相应进行解决。
左右导板架锁紧缸有时锁不紧,推拉油缸速度较慢,另外,导板架旋转缸不好维护,更换和加干油困难。
分析:
因为坯料规格加大,导板架外移较多,超出了原设计的导板距调整行程,故侧锁紧接触面积变小。同时大规格轧制力变大,而出现导板锁不紧的现象。
导板架在机架内和机架外各有一个V型面,这两个V型面是否接触良好,需要现场测量。
旋转油缸受结构限制,只能放在下面,油缸规格可以加大,干油润滑可以考虑引到外面。
孔型封闭不好,导板和轧辊之间间隙在10mm以上。
分析:
需要实际测量左右导板标高是否一致,再考虑如何更改。
送进角调整装置升降机故障率高,容易坏。
分析:
转鼓和平衡缸的接触面是否有磨损,导致调角时卡住,升降机损坏。
转鼓锁紧缸在轧制时是否锁紧,如果锁不紧,就会造成升降机损坏。
穿孔时,上轧辊入口磨损严重,导板也是一侧磨损严重。
分析:
穿孔机中心线或左右导板中心线不一致造成的。
主机上横梁在向外拉动时,拉不出来。
分析:
油缸只有一个(在出口侧),在使用过程中因磨损或锈蚀等原因,横梁拉动过程中容易偏斜卡住。需要在另一侧增加一个推拉油缸。
上横梁下面的支撑轮和导向轮工作环境恶劣,必须经常加油以防锈死(现场已锈死)。
三辊抱芯装置中心高不一致,且整体偏高,如何来制定一个标定的基准,以便于调整穿孔机组整体的中心。
分析:
结合第一条一起处理。
在轧制过程中毛管有时会卡到脱管模口里面,拨料拨不出,另外,脱管模口在毛管撞击时晃动严重。
分析:
坯料规格加大,原有脱管模口的结构不壮实,不能满足使用要求,重新设计改造。
控制程序优化,优化升降机电机的停止时刻,避免毛管频繁过度撞击脱管模口。
升降辊道除第一、二架外,其余几架的连接螺栓易松动,而且在换规格时,升降辊高度调整螺杆不好调。
分析:
连接螺栓松动问题需要停机后检查。
升降辊道的调整螺杆易生锈,导致调整困难,可根据现场操作的方便性考虑更改为垫片调整或其它调整方式。
顶杆小车空心轴和顶杆的配合孔必须有间隙,否则的话穿孔时会偏心,另外,顶杆小车的尾筒和厂里自制的冷却水管架刚性不好,小车运行过程中会抖动,时间久了尾筒的联接螺栓被拉断,有掉下的可能。
分析:
空心轴和顶杆的配合孔有间隙是不对的,说明后台一段和二段的中心线不一致,机组中心线调好后此问题即可消除。
尾筒和水管架结构需要设计更改。
顶杆小车进闭锁装置的V型滑轨时有爬坡现象,另外,小车的运行速度有没有提升空间,运行时能否更加平稳。
分析:
顶杆小车爬坡问题需要大修时测量,找出原因。
小车运行速度及其平稳性通过更改控制程序可以解决。
闭锁架的压紧块压紧后,闭锁架调不动,不压紧的话闭锁架在轧制过程中会上下跳动。
分析:
闭锁架压紧块下面原来有5mm的调整垫片,现场应根据实际情况,增减垫片,在保证闭锁架可调整的前提下,尽量减小间隙。
空中移钢小车使用过程中总是向东偏。
分析:
原设备在调试过程中没有这一问题,据现场人员反映,此问题是在起吊转鼓时碰撞道轨梁后才出现的,碰撞可能导致某些部件变形,大修时测量东西两侧的导轨面标高,检查两导轨是否在同一高度。
二.140矫直机:
矫直钢管时,上辊会跳动,跳动量在10mm左右。
分析:
现场人员反映液压站的工作压力为6MPa,但液压站的设计压力为14MPa,需要提高工作压力,加大上辊平衡缸拉力,消除丝杠间隙。
检查立柱与移动座之间铜套的配合精度。
矫直钢管时,出口管子与辊道撞击严重,导致辊子磨损过快,轴承易损坏。
分析:
原设计是下弯矫直,而现场用的是上弯矫直,造成出口台辊
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