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安全事故案例分析试题(附答案)

2022年6月15日14时30分许,位于某化工园区的XX科技有限公司(以下简称XX公司)硝化车间发生一起反应釜爆炸事故,造成3人死亡、2人重伤(其中1人经抢救无效于6月17日死亡),直接经济损失约2100万元。事故调查组通过现场勘查、物证提取、询问笔录、工艺分析、模拟实验等方式,还原了事故全貌并查明原因。以下为事故详细经过及分析试题。

一、事故背景与经过

XX公司主要从事医药中间体生产,涉事产品为2,4-二硝基甲苯(DNT),采用间歇硝化工艺。该工艺通过向反应釜内滴加混酸(浓硫酸与浓硝酸按2:1比例混合)与甲苯反应生成DNT,反应放热显著,需通过夹套冷却水控制釜内温度在55-65℃之间。反应釜设计压力1.0MPa,设计温度150℃,配备温度传感器(量程0-200℃)、压力传感器(量程0-1.6MPa)、紧急冷却水阀门(手动+自动双模式)及爆破片(设定爆破压力0.8MPa)。

2022年6月15日生产安排:白班(8:00-16:00)进行第三批次DNT生产,主操王XX(2021年12月入职,未参加过硝化工艺专项培训)、副操李XX(2022年3月入职,仅参与过3次模拟操作)负责操作。

关键时间节点:

-8:15开始向反应釜投加2000kg甲苯(设计投量2000kg),开启搅拌并通入冷却水(初始水温18℃,流量20m3/h)。

-9:00开始滴加混酸(设计滴加速率50kg/h),初始30分钟内温度稳定在58-62℃,压力0.1-0.2MPa。

-10:15温度升至68℃(超过工艺上限3℃),王XX观察到温度传感器显示68℃,但未立即调整滴加速率,仅口头提醒李XX注意看温度。

-10:30温度升至75℃,压力0.35MPa,操作台上的温度报警装置(设定阈值65℃)开始蜂鸣,王XX关闭报警声音,对李XX说最近传感器老误报,等会降下来就好了,继续维持50kg/h滴加速率。

-11:00温度突破90℃,压力0.5MPa,冷却水回水温度升至45℃(正常应≤35℃),李XX提议要不先停酸?,王XX回应上次也到过80℃,后来自己降了,再等等。

-11:30温度飙升至120℃,压力0.7MPa,夹套冷却水流量降至12m3/h(因冷却水管道过滤器堵塞未及时清理,实际流量仅为设计值的60%),王XX尝试手动全开紧急冷却水阀门,但因长期未维护,阀门卡阻仅开启30%。

-12:00温度150℃(达到设计温度上限),压力0.8MPa(爆破片设定压力),但爆破片未动作(经检测,爆破片因长期受酸性气体腐蚀,实际爆破压力升至1.2MPa)。

-12:15反应釜内物料因高温发生剧烈分解反应,产生大量氮气、二氧化碳等气体,压力骤升至1.5MPa,釜体焊缝(2021年10月检修时未按要求进行射线检测,存在未焊透缺陷)撕裂,物料喷泄引发爆炸,冲击波导致相邻精馏塔倒塌,二次火灾持续2小时。

二、事故分析试题

1.请结合事故经过,分析导致反应釜爆炸的直接原因(需区分技术原因与操作行为)。

2.指出事故暴露的设备管理方面存在哪些缺陷,并说明这些缺陷如何影响事故发展。

3.从人员管理角度,分析该起事故反映出的培训与资质管理问题。

4.若你是企业安全总监,针对该事故应提出哪些针对性的技术预防措施(至少5项)。

5.请计算该事故的经济损失等级(依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》GB6721-1986),并说明判定依据。

三、参考答案

1.直接原因分析

技术原因:①硝化反应热失控。混酸滴加速率未及时调整,冷却水流量不足(因过滤器堵塞)导致热量积聚,温度持续升高引发物料分解;②安全附件失效。爆破片因腐蚀实际爆破压力超标,未能在设计压力下泄放压力;③设备本体缺陷。反应釜焊缝存在未焊透缺陷,无法承受超压冲击。

操作行为:①主操王XX在温度超工艺上限(68℃)时未采取降速或停酸措施;②关闭温度报警装置,忽视异常信号;③未及时处理冷却水流量下降问题,手动操作紧急冷却水阀门时因卡阻未有效开启。

2.设备管理缺陷及影响

①冷却水系统维护缺失:管道过滤器堵塞未清理,导致冷却水流量仅为设计值的60%,冷却效率下降,无法及时带走反应热;②安全附件检测失效:爆破片未按规定周期(每6个月)检测,酸性腐蚀导致实际爆破压力升高,失去超压保护作用;③设备检修质量管控不严:2021年10月检修时未对焊缝进行射线检测(应100%检测),遗留未焊透缺陷,降低了釜体承压能力;④紧急阀门维护缺失:紧急冷却水阀门长期未维护导致卡阻,手动操作时仅开启30%,未能发挥应急冷却作用。这些缺陷共同导致温度、压力失控后,设备无法通过设计的安全措施(泄放、冷却)避免爆炸。

3.人员管理问题

①培训不到位:主操王XX未参加硝化工艺专项

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