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大管桩在码头工程中应用研究
大管桩在码头工程中应用研究
摘要:不同桩基码头由于地质条件、施工条件等不同而具有不同的适用范围,且造价相差较大。故本文选取Φ1.2m和Φ1.4m大管桩为研究对象,初步分析了其在码头工程中的应用情况。实践证明,经采用加固措施后的Φ1.4m大管桩,更能满足沉桩要求和施工质量。
关键词:大管桩;沉桩;加固
桩基码头随着港口建设使用要求的持续提高而被广泛地应用,尤其在当前钢管桩造价比较高的背景下,大量大管桩被应用于地质条件比较复杂的大型码头工程中,桩径由Φ1.2m增加到Φ1.4m,相应的,桩锤从D100增加到D125,由此则对桩基提出更严格的要求。本文结合SCT4#~6#泊位工程实践,初步分析了大管桩在码头工程中的应用情况。
1、工程概述
本码头采用全直桩大管桩结构方案,其中6#泊位10根桩均采用Φ1.4m大管桩,5#泊位中间4根为Φ1.2m大管桩,前后轨道梁下各布置2根Φ1.4m大管桩,4#泊位同样如此。本码头地质条件复杂,存在厚度9-18m的厚砂层,且局部区域砂层下还存在3m-5m的粘土层。
2、沉桩情况
2.1D100桩锤沉桩情况
根据对80根D100桩锤沉桩(锤击数2200-3000)锤的结果观测得出,部分Φ1.4m大管桩桩尖落在比较弱的砂质粘土层上,未进入强风化层,而其他大部分均进入,相较而言,Φ1.4m的大管桩比Φ1.2m大管桩打入深度小2.8m。且沉桩后发现纵向裂缝在一些桩顶的内壁。据此判断,在厚砂层条件下,相较Φ1.4m大管桩,D100桩锤对Φ1.2m是更适用,原因在于粉质粘土层的固结沉降将造成桩基负摩擦,不利于桩基承载力。
2.2Dl25桩锤复打桩情况
对于D100桩锤沉桩后高出设计桩顶比较多的桩,本工程采用D125桩锤进行复打沉桩,经测量均打入2.8m左右,桩尖基本落入强风化层,且终锤前的贯入度约6mm,比D100桩锤的初打贯入度大。在同等条件下,D125桩锤仅仅需要锤击1200左右则可以达到设计桩尖,锤击数只占D100的40%。由此可以得出,D100桩锤的贯入能力比D125显著减少,有效能量不足。
2.3D125桩锤沉桩情况
在D125沉桩过程中发现,有部分桩顶内壁产生纵向裂缝或桩基头部集中破损,有的桩底部和中部甚至出现了4-5条长度3m的破坏性的纵向裂缝??经分析原因主要是:
(1)地质因素
本码头地质条件复杂,表层挖泥换砂后抛填中粗砂约5-7m,经振冲密实后,贯入击数达26以上,部分达32-46。如此,则造成刚锤击沉桩时,贯入度和桩入土深度均比较小,随着总锤击次数增加,对桩顶的锤击力相应也增大,最终导致内壁纵向裂缝或出现局部破碎。
(2)桩身、桩头质量因素
部分桩顶的钢抱箍出现偏离,或部分破碎的桩头,桩轴线与平面不垂直,造成锤击平面受力不均匀,混凝土受到锤击后自然容易破损,以至产生一系列的破坏。如在5#泊位前部,3号桩基拼接轴线不在一条线上,造成桩身内侧应力过于集中,最终产生裂缝。可见,高应力锤击对桩身质量要求比较高。
(3)沉桩系统因素
具体是替打、锤垫、桩锤之间协调不一致,Φ1.2m与Φ1.4m共用同一个替打,桩顶压应力比较大,桩垫比较薄,容易引起偏心锤击。
(4)沉桩控制标准因素
本工程施工前对沉桩未进行静载试验,由于高应变动载具有一定程度的误差,设计要求终锤贯入度不大于4mm/击。随着5#、6#泊位砂层分布均匀、且下面无软弱层,应该讲对沉桩控制是比较有利的,但施工中发现,部分桩基沉桩入土深度只有12m左右。鉴于此,本工程进行静载试验,试验桩资料如表2-1所示,主要结论如表2-2所示。
表2-1 试验桩详细资料
表2-2 试桩主要结论
根据表2-2可以得出,试验桩1#的抗拔承载力为3400KN,极限抗压承载力超过10056KN;试验桩1#的抗拔承载力为5100KN,极限抗压承载力超过13000KN。大直径硅管桩(Φ1.4/150)的端承力约占桩总承载力的60%,而侧摩阻力则约占40%。试桩结论得到各参建单位认可,结合前期的高应变测试结果以及地质资料,在后续沉桩施工过程中,压应力控制在19-24MPa,打桩时桩身输入能量在82kJ以上,且入土深度不少于13m,如此则能同时满足稳桩、承载力以及桩基施工质量要求。
最终经过各方一致努力,虽然个别桩基桩顶内壁裂缝、桩基头部破损现象仍然存在,但总体沉桩状况良好,共采用D125桩锤完成沉桩近280根。终锤贯入度一般小于3-5mm/击,锤击数1200~3100,桩尖达到设计位置。
3、大管桩加固方案
3.1 问题的提出
当前,从以往大管
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