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过热器管用304不锈钢的失效分析
过热器管用 304 不锈钢的失效分析 赵玲玲 王大光 1.辽宁电力科学研究院; 2.辽宁华电铁岭发电有限公司 摘 要:本文对铁岭电厂 TP304H 不锈钢过热器管的失效事故进行分析,指出应力腐蚀开裂是导致过热器泄漏的 主要原因,从而提出事故预防和改进措施。 关键词:过热器 应力腐蚀 改进措施 0 前 言 目前,国内许多 200MW 以上的大容量电站机组已广泛采用奥氏体不锈钢取代 12Cr1MoV 和钢 102 作为锅炉受热面材料。这是由于奥氏体不锈钢不仅具有高的热强性,又具有优良的抗氧 化性。但是,随着机组服役时间的延长,由材料引起的事故时有发生,特点为投入时间不长,一 般在 2 、3 万小时左右;事前无明显的超温、无管子胀粗或减薄现象。该类事故在沿海地区电厂 较普遍,目前内地也出现了类似的泄漏事故。 东北地区铁岭电厂最近两年连续发生过热器夹屏管泄露事故,研究分析认为是表面点蚀坑 引起的奥氏体钢应力腐蚀开裂。现以具有代表性的 2002 年 4 月4#炉过热器夹屏管爆管事故为例, 分析产生应力腐蚀的特征、原因并提出改进措施。 1 铁岭电厂过热器夹屏管概况及泄漏管试验研究 铁岭电厂 4#炉为哈尔滨锅炉厂制造的亚临界循环锅炉,型号为 HG-1021/18.2-YM4 。4#炉过 热器夹屏管设计材质为 TP304H,相当国产的 0Cr19Ni9 钢,规格为 Φ51×7mm 。运行中分隔屏内 蒸汽进口/ 出口温度为 404.8℃/443.8℃,蒸汽进口/ 出口压力为 19.3MPa/19.2MPa ,分隔屏烟气进 口/ 出口温度为 1328℃/1 128℃。 1.1 开裂管宏观分析 2002 年 4 月,4#炉过热器夹屏管发生泄漏,累计运行约 3 万小时。开裂管宏观特征表现为 管子未发生胀粗;内外壁氧化皮不厚;主裂纹横向并有分支;剖开管子发现内壁有未裂透的小裂 纹;抛光内壁氧化皮,可见表面大量点蚀坑,多浅而大,少量点蚀坑细小而深;见图 1~图 3 。 图 1 2002 年 4 月开裂管形貌 图 2 内壁裂纹 374 图 3 内壁点蚀坑 1.2 开裂管化学成分分析 开裂管的化学成分分析结果见表 1,由表 1 可见化学成分符合 GB 1220 标准要求。 表 1 开裂管化学成分(wt%) C Si Mn P S Cr Ni 开裂管 0.07 0.34 1.54 0.025 0.002 19.14 9.87 GB1220 ≤0.08 ≤1.00 2.00 0.20 ≤0.03 18.00~20.00 8.00~10.50 1.3 断口观察和腐蚀介质能谱分析 断口特征为冰糖状沿晶断口,有沿晶界的二次微裂纹及腐蚀产物,如图 4 和图 5 所示。腐 蚀产物经过能谱分析见大量的O元素和少量的Cl-及部分氧化性元素Cu2+和Ca2+。断口扫描曲线如 下。 图 4 断口 图 5 断口 375 1.4 开裂管微观检查 微观组织如图 6~图 9 所示。由图可见,内壁点蚀坑下组织有沿晶网状腐蚀和晶粒脱落,未 发生点蚀处内壁组织状态完好;有的点蚀坑下有裂纹,说明点蚀已成为裂纹源;主裂纹横裂为主, 周围有较多晶粒脱落;基体组织中多细小晶粒。。 图 6 内壁点蚀坑 a 处 200× 图 7 3#管内壁点蚀坑 b 处裂纹 200×
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