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文69-8井单井分析
一、气井概况 该井2004年4月投产,生产层位:S44-5,生产井段:2924-3003.5米,中深2963.75米,管鞋2897米。2008年该井在不进行任何维护的情况下基本停产,日产气0.1万方,采用1.2万方/日的注气气举排液,日产气达到0.3-0.5万方。2008年底,由于气举效果差,基本处于停产状态。 图1:文69-8井2004.4-2010.12生产曲线 二、单井挖潜方案 根据西块气井相对主块产能低 、产液量大的特征。挖潜措施初步设计:连续气举排液采气、泡排+气举和间歇开井三种方式。 该井08年以前采取过间歇气举措施,近两年未采取连续气举排液,在连续气举状态下动态资料少,采用连续气举措施可能增产潜力空间大,具体方案如下: 初期注气制度确定:该井2011年2月11日测得静压8.88MPa,故该井正常生产状态下最高流压小于8.88MPa。依次为参数计算该井理论最小携液气量,此为单井气举上限: Turner液滴模型最小带液流量公式。 Turner液滴模型最小带液流量2.83万方/日,李闵模型计算值为1.08万方/日动能因子为1.39万方/日(F=8)。为了最大限度发挥该井产能,我们采取Turner模型结果,极限假设该井自产气为零的情况下,初期注气量最大需要值为2.83万方/日(扣除1.2校正系数值为2.36万方/日)。 气举参数调整:随着气井积液的排出,流压会随之降低,气井生产状态逐渐稳定,此时流压、自身产能会稳定在某个参数,再使用初始气举制度会明显偏高,可根据该阶段生产参数来调整气举参数。根据本阶段的流压参数计算最小携液气量(稍微偏高),来确定下一阶段的注气量。 新的日注气量为:qsc-Q自产气 确定最佳气举制度:随着流压的逐步降低,气井生产压差增大,气井自身产能提高,注气量逐步减少,气井达到三稳定的生产制度。在此基础上继续减少注气量,气井流态将由雾流或环膜流向段塞流转变,从气井生产参数上截取一个最低携液气量参数;对比由最初气举参数到最低携液气举参数之间的气举增气率,得到一个最佳气举制度。 三、生产情况分析 (一)第一阶段生产情况 通过以上计算,2月18日15点开井,开井前油套压7.1MPa,静压8.88 MPa。初期注气气嘴1.95万方/日。 图2:文69-8井第一阶段生产曲线 从上图看出:1.95万方/日制度下,日注气量2.2万方,日计量气量3.56万方,自产气1.37万方/日,日产液10.8方,生产稳定。 2月23日进行流压测试,套压5.4MPa,流压6.49 MPa,通井在2876米遇阻(管鞋2897米),梯度数据如下: 2580 2680 2780 2870 0.16 0.16 0.16 分析如下: 1)该井气举效果很好,自产气达到1.37万方/日。井筒工况除油管遇阻外,出液状况良好,出液量较大(11.6方/日)致使梯度较高。 2)该井产能相对较好,地层压力8.88 MPa,流压6.49 MPa,生产压差仅有2.39 MPa,如果能减低流压,该井产能能有所提高。该井此阶段计量气量为3.51万/日,通过Turner模型计算该井此时的临界携液气量为2.45万方,(扣除1.2校正系数值为2.04万方/日) ,计量气量满足气井携液需要,且可降幅度在1万左右。该井日注气量调整至1万方/日即可,从稳定生产角度考虑,2月26日暂调整至1.62万方/日(1.5万方/日气嘴)。进行第二阶段观察。 (二)第二阶段生产情况 图3:文69-8井第二阶段生产曲线 从上图看出:在1.5万/日气咀注气的注气制度下,实际全天注气1.62万方,产气3.17万方,气井自产1.55万方。 3月8日进行流梯测试:流压:5.76 MPa,梯度如下: 2570 2670 2770 2870 0.15 0.14 0.14 注气量调整前后生产数据如下: 表1:文69-8井第一阶段和第二阶段生产数据对比表 井号 注气压力 (兆帕) 流压(兆帕) 流梯 (兆帕/100米) 计量产气 (万方/日) 自产气量 (万方/日) 注气量 (万方/日) 出液量 (方/日) 文69-8井 5.38 6.49 0.16 3.51 1.37 2.15 11.58 4.8 5.51 0.14 3.17 1.55 1.62 9.89 对比 -0.58 -0.98 -0.34 0.21 -0.53 -1.69 从上表看出:第二阶段日注气量降至1.62万方,在降低注气量的情况下,该井自身产能由1.37万方/日上升至1.55万方/日;日出液量明显降低,2月26日的日产液12方,3月15日之后降至6方.气井出液量的减少致使气井流压降低0.98MPa。 表2:文69-8井不
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