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50MW机组锅炉综合技术改造措施
50MW机组锅炉综合技术改造措施摘要:文章针对某发电厂50MW机组采用220t/h煤粉锅炉在运行过程中存在的问题,分析了其产生原因,提出了有效的技术改造措施,对机组实施了综合技术改造,保证了锅炉稳定燃烧和经济运行,热效率得到大幅提高,改造效果明显。
关键词:煤粉锅炉;技术改造;热效率;50MW机组锅炉
中图分类号:TK223 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2012)20-0039-03
某发电厂50MW机组采用220t/h煤粉锅炉,其燃烧器采用四角布置的双通道大速差燃烧器。自投运以来,长期存在炉膛结焦与燃烧不完全的问题。针对存在的问题采取技术措施后,炉膛结焦严重的问题虽得到了解决,但消耗高的矛盾却愈显突出。2010年4月,利用该炉大修的机会,对燃烧器进行了改造,燃烧器采用了四角喷燃、浓淡燃烧技术。投入运行后,锅炉燃烧极不稳定,经常熄火,锅炉煤耗高。为提高锅炉燃烧的稳定性,降低锅炉燃料消耗,提高经济效益,2011年5月,组织对该锅炉进行综合技术改造。
1 问题分析
锅炉原设计采用的双通道大速差燃烧器,锅炉煤耗高。2010年4月采用由四角布置的直流式水平浓淡燃烧器,投运后锅炉燃烧极不稳定,锅炉煤耗进一步提高。经采取一些技术措施后,锅炉煤耗有所降低。通过比较,发现该锅炉煤耗高的原因不仅仅是燃烧器的结构与布置,燃烧系统也存在
问题。
1.1 切圆布置存在问题
1.1.1 燃烧器喷口炉膛断面不合理
燃烧器喷口有碍于外回流区的形成,锅炉运行时,左右侧水冷壁管结焦,并有冲刷炉管的现象,炉左前、右后角射流对冲。
1.1.2 燃烧器两侧墙的布置存在问题
由于炉墙、钢架的布置问题,燃烧器不能采用理想的正四角布置,而采用把燃烧器布置在两侧墙上的方案。在运行时由于射流两侧补气条件不同,两侧的压力也不同,这样就使得射流两侧有不同的静压差,不利于煤粉气流着火和燃尽。
1.2 送风系统存在的问题
一次风率过高,二次风率偏低。一次风率高相应风量大,将煤粉加热到着火温度所需要的热量多,着火较慢,同时风速高也导致着火点延后,从而使煤粉气流进入炉膛不能及时着火,燃烧不稳定。二次风率低使煤粉与空气不能充分混合,造成燃烧过程中局部缺氧,无法达到空气与煤粉理想混合、燃烧迅速而完全的目的。
1.3 热风温度低,仅350℃左右
热风温度低,一方面增加了煤粉气流加热到着火温度所需的着火热;另一方面二次风温度低不利于煤粉后期的燃烧。对燃用无烟煤的锅炉,通常要求热风温度高于380℃~430℃。
1.4 煤粉细度高
正常运行时R90=12%~14%,有时甚至高达R90=18%。制粉系统存在缺陷,煤粉颗粒粗细度难以合格。R90愈高,煤粉的着火和燃尽就愈困难,造成锅炉燃烧不完全,严重影响锅炉的经济运行。
2 改造措施
针对存在的问题,2011年5月,对锅炉进行如下综合技术改造措施。
2.1 改进燃烧器的结构与布置
2.1.1 一次风速设计为25m/s
选取一次风速设计上限值,提高钝体尾迹区的湍流、热质交换能力。
2.1.2 采用直立式狭长型一次风喷口,增大一次风喷口高宽比(h/b=2)
一次风喷口高宽比增大h/b,这样加大了煤粉射流截面的周界,增大煤粉射流与高温烟气间的接触面积,增强卷吸高温烟气的能力。
2.1.3 三次风喷口下倾1°角
这样既不会对主煤粉气流的燃烧造成明显影响,又可起到压火作用,增加三次风气流在炉内逗留的时间,有利于三次风中细煤粉的燃尽,减少飞灰可燃物。
2.1.4 一次风喷嘴管设计成渐缩型
为了避免煤粉沉积,一次风喷嘴设计成渐缩型,在喷嘴内的气流可逐渐加速,均化喷口气流分布,提高一次风煤粉浓度。
2.1.5 改变假想切圆直径
因为采用了两侧墙布置燃烧器,此时燃烧器喷口中的几何轴线和两侧墙间的夹角差异很大,射流的补气条件也有较大的差异,布置成大小切方圆方式,即两对对角燃烧器的射流分别和两个直径不同的假想切圆相切,可以改变气流的偏斜,并可防止实际切圆的椭圆度过大。
2.2 对锅炉的配风系统进行改造
在各二次风总管至各二次风进口处加装导流板,改变锅炉的配风结构,增加二次风率,确保了二次风及时、均匀强烈混入,并相对减少了一次风率,更有利于煤粉气流的着火,有效地改善了锅炉的燃烧状况,使煤粉的燃烧更加剧烈而充分,解决了长期以来锅炉燃烧缺氧的问题,大大提高了锅炉燃烧效率,是锅炉改造成功的关键。
2.3 调整卫燃带的敷设部位和敷设面积
增加燃烧器下沿的卫燃带,从下二次风口下沿标高处往下增加0.6m,上二次风喷口标高以上不敷设卫燃带,其目的是为了提高炉膛下部和燃烧器底部的温度水平。对结渣的易发部位,容易造成焦渣沉积搭桥的区
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