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2、脱磷、脱碳、常规冶炼基本工艺制度 项目 装入制度 造渣制度 供氧制度 底吹模式 脱磷 铁水:288吨 废钢:36吨 石灰:根据Si含量配加 碱度:1.8~2.2控制 氧枪:4孔脱磷专用氧枪 供氧强度:1.3~2.0Nm3/t.min 底吹:16支 强度:0.2~0.3 Nm3/t.min 脱碳 半钢铁水:318吨 石灰:根据[P]含量配加 碱度:3.5~4.5控制 氧枪:6孔脱碳专用氧枪 供氧强度:3.2~3.6Nm3/t.min 底吹:8支 强度:0.08~0.20 Nm3/t.min 常规 铁水:288吨 废钢:36吨 石灰:根据Si含量配加 碱度:3.2~3.8控制 氧枪:6孔脱碳专用氧枪 供氧强度:3.2~3.6Nm3/t.min 底吹:8支 强度:0. 08~0.2 Nm3/t.min 表3 脱磷、脱碳、常规冶炼基本工艺制度 3、入炉铁水情况 项 目 [C]/% [Si]/% [P]/% [Mn]/% T/ ℃ 脱磷炉 范围 3.8~5.1 0.34~0.50 0.082~0.101 0.14~0.71 1275~1424 平均 4.708 0.417 0.091 0.239 1361 脱碳炉 范围 3.0~4.0 0~0.13 0.008~0.045 0.01~0.19 1287~1380 平均 3.547 0.046 0.022 0.060 1336 常规 范围 4.2~4.9 0.33~0.54 0.078~0.100 0.14~0.70 1281~1449 平均 4.687 0.427 0.086 0.191 1386 表4 脱磷炉、脱碳炉、常规转炉某月入炉铁水和终点情况 4、脱磷炉指标 图3 脱磷炉终点C、温控制情况 由图3可知,脱磷炉终点C控制比较稳定,基本集中在3.3~3.6%,脱磷炉终点温度基本控制在1340—1380℃,平均为1348℃,与工艺要求保持一至。 图4 终点P控制情况 当铁水Si≤0.4%时,脱磷炉终点P可比较稳定的控制在≤0.03%的水平,平均P为0.026%,可为后道工序创造较好条件。 当铁水Si﹥0.4%,终点P明显提高,集中在0.02—0.045的水平,平均为0.037%,可见,铁水质量对脱磷炉终点控制影响很大。 5、脱碳炉指标 图5 脱碳炉终点C、温控制情况 目前,低碳钢比例在55%以上,终点C比较低。采用加快钢包周转速度等措施,转炉终点温度降低,按照不同钢种,不同工艺路线,不同要求控制温度,目前平均为1670℃。 图6 脱碳炉终点P控制情况 脱碳炉终点P在0.004—0.009%,平均为0.007%,如有特殊要求,可将P控制在0.004%以下水平,可以满足各类钢种的生产。 五、典型钢种生产 1、管线钢 管线钢工艺路线是:KR脱硫-“全三脱”冶炼-LF精炼-RH精炼-连铸,转炉底吹效果较好,终点C、P 控制理想;过程泡沫渣控制良好,终点N含量较低;采用炉后大渣量渣洗,进站S含量较低。LF炉采用极低硫钢冶炼模式, Cu、Ni、Mo合金化在转炉内完成,Cr合金化在出钢过程完成,Nb、V在LF完成;夹杂物评级合格满足管线钢要求。成品C、S、P、N成分控制良好。 图7 管线钢主要成分控制情况 2、汽车板 SDC04、SDC06成分控制难点在C和N,目前生产的成分控制满足高品质汽车板的要求。中包熔炼成份C含量最低4ppm,平均22.6ppm,标准差7.2ppm。中包熔炼成份N含量最低10ppm,平均24.3ppm,标准差7.8ppm。 图8 汽车板C、N控制情况 六、难点问题解决情况1、干法除尘工艺 通过分析蒂森钢厂提供的转炉烟气成分曲线图,发现在曲线图上的开吹阶段存在一段约1.5分左右的完全燃烧烟气段,由此得到启示,控制开吹阶段的烟气完全燃烧并产生一段“不可爆”烟气是控制“卸爆”的关键。 在分析的基础上,通过设定脱碳转炉开吹操作条件,包括供氧、枪位、烟罩、风机速度等,初步找到了能产生约1.5分钟的“不可爆气体”烟气的操作条件,并绘制出了转炉烟气曲线,通过大量的数据分析,形成可行性报告,为下一步的工作提供了理论参考。 通过不断的现场总结,摸索出了脱磷操作、脱碳操作的枪位控制、氧气流量控制以及罩裙控制的模式,有效避免了脱碳操作开吹时因CO/O2达到临界点造成的报警提枪。实现了脱磷操作、脱碳操作蒸发冷却器进行自动喷水控制的模式,未发现干法除尘粗输灰链发生堵塞的现象。目前两步炼钢+干法除尘使用效果良好。 表5 2010
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