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高纯均化矾土熟料在高炉出铁沟浇注料上的应用
孙志红孙中强吴树全
沈阳东北大学冶金技术研究所有限公司辽宁沈阳110819
摘要采用高纯均4慨-+-熟料改良优化的出铁沟快干浇注料,整体浇注高炉出铁沟,既延长了高炉出
铁沟使用寿命,又改善了出铁沟浇注料性价比,具有广阔的推广发展前景。
关键词均化矾土熟料,出铁沟,浇注料,应用
伴随着炼铁工艺的进步,高炉向大型化发展,对出铁沟用耐火材料使用性能的要求也越来越高。为
了适应现场的使用要求,筑沟用耐材由最初的捣打料发展为普通浇注料、自流浇注料、快干快烘浇注料
等。随着出铁沟用料的优化改进,使出铁沟修筑施工更加安全方便。现在,大中型高炉出铁沟已普遍使
用优质的A1203.SiC.C质低水泥快干浇注料。浇注料则更耐冲刷,因而使用寿命更长,单沟通铁量由最
初的5—10万t发展为15万t。为了满足产品的长寿命要求,在原料的选用组配上也更加优化,特别是
所选用的刚玉质或氧化铝质主材,逐步向纯度更高的人工合成原料发展。
根据高炉出铁沟长寿化新技术改进的发展要求,经多方面综合设计和论证,研制开发了以高纯均化
矾土为主料的大中型高炉出铁沟浇注料。产品选用高纯均化矾土熟料为主料,配入一定量的优质刚玉、
高纯碳化硅及碳质材料,制成超低水泥浇注料。在南钢2500m3和大钢1260m3高炉出铁沟的使用实践
证明,该产品具有施工流动性好,侵蚀小,耐冲刷性及抗热震性较好等特性以及成本降低,综合效益提
高等特点,单沟1次通铁量在16万t以上。
1试验用原料
根据对现场出铁状况及其工艺参数的调查分析认为,出铁沟用工作衬不但要经受高温渣铁的侵蚀,
急冷急热对浇注体的热冲击,还必须承受渣铁流的冲刷。为此,选用高纯均化矾土熟料为主料,并配入
一定量的致密刚玉、优质碳化硅、氧化铝微粉及高温沥青等制成舢203.SiC.C质系列超低水泥浇注料。
1.1高纯均化矾土熟料
试验中所选用河南B厂产高纯均化矾土熟料为细磨粉料制成的砖坯经1650℃左右高温烧结而成的
熟料。产品纯度高,抗化学侵蚀能力强,颗粒密度达3.4g·cm3以上。由于结构致密,不存在大的气孔
及显微裂纹,吸水率极低,故具有极高的强度。其理化指标见表l。
·233·
表1高纯均化矾土熟料理化指标
1.2碳化硅及其他原料
选用含量997%的优质黑碳化硅,以特制的高温球状沥青和改性石墨为碳源,配入一定量的致密刚
玉、氧化铝微粉和氧化硅微粉,以纯铝酸钙水泥为结合剂,添加复合快干防爆剂,保证产品的施工及使
用性能。部分原料理化指标见表2。
表2部分原料理化指标(w) %
2研制过程
2.1粒度的选择
根据多级组配,进行粒度分布值计算,临界粒度控制在15—20Illlll,并根据试块断面粒度分布状况进
行适当调整,以确定粒度组成。
2.2试样制备
按设计配比,将所称物料在小混砂机中干混均匀后加水混合3rain。泥料放入模具内在GE-85型胶
泥振动台上振动成型,室温放置3-6h脱模。
2.3指标测定
(1)脱模后试样经110℃24h烘干,或再经1450℃3h(埋炭法)煅烧后,测定常温抗折强度、
常温耐压强度、体积密度及烧后线变化率。
(2)将脱模后的试块直接放入已恒温的马弗炉中,保温20rain,测其抗爆裂性,以及烘干试样
1100℃水冷3次强度保持率。
·234·
(3)1500℃3h坩埚法抗渣侵蚀试验,1450℃3h烧后(断面)氧化深度。
3试验结果
3.1粒度组成
浇注料流动性的好坏,直接影响浇注体的施工和使用性能。而粒度分布状况则是影响流动性的主要
因素之一。采用连续级配的粒度组成可获得较低的加水量及较好的流动值。本试验中选用临界粒度20
mm,采用高纯均化矾土熟料进行粒度组配,并根据实际物料的筛分情况,进行粒度分布的调整。通过对
粒度的调整,加水量明显下降,体积密度增加,强度也有一定的提高。
3.2碳化硅及碳的引入
性能。SiC在高温煅烧过程中,还可在浇注体表面形成保护膜,阻止内部材料的进一步氧化。一般认为,
适当增大SiC的粒度有利提高抗侵蚀能力,不利于防氧化,而加入较细的SiC可以充分起到防氧化作用。
为此,采用分级加入的办法,在材料中
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