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开展QC活动
控制钢筋闪光对焊质量
单 位: XXXX集团X公司
小组名称:XX复线X标工程指挥部X工区QC小组
发 表 人:
发表日期:
开展QC活动
控制钢筋闪光对焊质量
一、工程概况
贵昆铁路六盘水至沾益段新建二线线路全长247.633km,设计时速160km/h,铁路等级Ⅰ级。X标段东起天生桥双线特大桥,西止三联隧道。正线长度12828.08m。其中天生桥双线特大桥是全线最高、跨度最大的桥梁,最高桥墩78m,主跨采用68+2×128+72现浇连续梁,施工难度大,质量标准高。该桥主筋焊接大量采用闪光对焊技术,因此控制好闪光对焊质量尤为重要。
二、QC小组概况
小组名称 XX复线X标工程指挥部一工区QC小组 成立日期 2008年4月25日 小组组长 成果编制人 QC小组类型 现场型QC小组 记录员 小组成员 姓 名 职 务 姓 名 职 务 姓 名 职 务 工区长 施工员 技术员 工区总工 质检员 质检工程师 施工队长 钢筋工长 实验员 平均QC教育 80小时 活动周期 2008.4.25至2008.11.11 小组成员总数 9人 活动次数 10次 活动时间 50小时 三、择题理由
1、2008年4月~7月,小组针对工地的实际情况,对本工程已制作完成的对焊接头合格率进行了调查,共抽样180点,不合格点数为18点,占总数的10%,合格率平均为90%,具体统计如下表所示:
天生桥已制作完成的闪光对焊接头质量统计表
序号 检查项目 检查点 合格点 合格率 1 接头中有氧化膜夹渣 24 80% 2 轴线偏移 24 80% 3 接头中有缩孔 28 93% 4 接头区域裂纹 29 96% 5 钢筋表面微熔及烧伤 29 96% 6 接头弯折 28 93% 合 计 180 162 90% 2、根据对上述闪光对焊接头质量的统计数据,我们进行了不合格点频率统计和绘制了不合格频点排列图:
不合格点频率统计表
序号 检查项目 频数 频率(%) 累计频数 累计频率(%) 1 接头中有氧化膜夹渣轴线偏移 接头区域裂纹接头中有缩孔钢筋表面微熔及烧伤接头弯折
接头有氧化膜、夹渣现象
轴线偏移及钢筋表面微溶
接 头 烧 伤 现 象
四、预期目标及可行性分析
根据公司的质量方针和目标的要求,而且要达到本工程的质量目标,必须严把钢筋加工过程的质量。通过对焊接接头质量的调查,通过小组活动只要将焊接接头主要问题解决(既接头氧化膜夹渣及轴线偏移)90%,就可使接头不合格率下降12.2%×59.1%×90%=6.4%,合格率可达90%+6.4%=96.4%,因此我们确定目标为钢筋闪光对焊一次合格率95%。
五、QC小组活动情况
(一)计划阶段(plan)
时间:2008.4.25~2008.5.10
1、原因分析
通过不合格点频点排列图可以看到接头中有氧化膜夹渣的频率为38.8%,轴向偏移的频率为33.3%,两项累计频率达到72.1%,为A类因素,是影响闪光对焊接接头合格率的主要问题,因此我们针对问题进行了小组活动,通过分析讨论,绘制了因果分析图如下:
2、要因确认
根据因果图,我们针对找到的十四个末端因素进行了要因分析,并对各种因素进行现场调查和讨论分析,确认要因如下:
序号 末端原因 确认内容 确认方法 负责人 日期 结果 1 管理制度不健全,奖罚不分明 管理制度不健全,造成自检及检查不到位 调查分析 2008.4.25~2008.4.28 要因 2 操作人员
培训不到位 现场操作人员培训不够,不能完全掌握闪光对焊的操作要点,控制各项参数不到位 调查分析 2008.4.25~2008.4.29 要因 3 人员对接头质量不够重视 相关管理人员对接头质量检查不到位,不够重视 调查分析 2008.4.25~2008.4.27 非要因 4 焊机缺乏
维修保养 未按公司要求定期检查、维修保养设备,焊机钳口、电极晃动变形,氧化物未及时清理,影响焊接质量 现场调查 2008.4.25~2008.4.28 要因 5 露天堆放 现场堆放时间较短,锈蚀、污染较少 现场调查 2008.4.25~2008.4.28 非要因 6 钢筋断面不齐 钢筋下料时机具使用不正确及断面不平整时未进行处理,造成轴线偏移 现场调查 2008.4.25~2008.4.28 要因 7
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