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陆上沉井下沉过程中结构裂缝控制及安全保障方案
一、工程概况
1.1项目基本信息
本项目为某公路桥梁工程关键分项工程,涉及一座大型陆上沉井基础施工。沉井设计为圆形结构,外径28m,内径25m,井壁厚度1.5m,总高度36m,分三节制作下沉,第一节高度8m,第二节高度14m,第三节高度14m。沉井采用C35混凝土浇筑,抗渗等级P8,纵向钢筋采用HRB400E级钢筋,箍筋采用HRB335级钢筋。沉井基础主要承担桥梁主墩竖向承载力及水平抗推作用,设计承载力要求达到12000kN。
施工场地位于长江中下游冲积平原区,地势平坦,地面标高为+3.2m。根据岩土工程勘察报告,场地土层自上而下依次为:①素填土,厚度1.2-2.0m,松散状态;②粉质黏土,厚度3.5-5.0m,可塑状态,承载力特征值fak=180kPa;③粉砂,厚度6.0-8.5m,中密状态,承载力特征值fak=220kPa;④细砂,厚度10.0-13.0m,密实状态,承载力特征值fak=280kPa;⑤卵石,厚度大于8.0m,密实状态,承载力特征值fak=600kPa,为沉井持力层。
场地地下水类型为潜水,地下水位标高为+1.5m,年变幅约1.0m,主要补给来源为大气降水及周边地下水径流,排泄方式为地下径流及蒸发。地下水对混凝土及钢筋混凝土中的钢筋无腐蚀性。
1.2沉井施工进展
沉井施工于2025年3月15日正式启动,截至事故发生时(2025年5月28日),已完成第一节沉井制作及混凝土养护,混凝土强度达到设计强度的100%;第二节沉井已完成模板安装及钢筋绑扎,正在进行混凝土浇筑准备工作。沉井第一节下沉采用排水下沉法,已完成下沉深度3.8m,累计下沉时间42天,平均日下沉量约0.09m,施工过程中前期沉降均匀,各项监测指标处于正常范围。
1.3事故概况
2025年5月28日11:20,现场施工人员在沉井下游侧进行吸泥作业时,发现沉井外壁与土体之间出现局部涌砂现象,涌砂量约0.5m3/min,颜色呈黄褐色,含少量粉土颗粒。随后10分钟内,涌砂范围迅速扩大,沉井周边地面开始出现明显沉降,下沉速率达到0.5m/h。施工单位立即启动应急响应,停止所有吸泥作业,组织人员撤离危险区域,并启用备用排水设备进行排水。
至13:40,沉井周边塌方趋于稳定。经现场测量,塌方范围呈现不规则椭圆形,长轴方向75m,短轴方向35m,塌方区域最深处位于沉井下游侧刃脚位置,深度达12m,塌方总方量约7500m3。塌方导致沉井第一节井壁出现多条纵向及斜向裂缝,其中最长裂缝长度约8.2m,最大裂缝宽度0.8mm,裂缝主要分布在沉井下游侧2-6m高度范围内;沉井产生不均匀沉降,下游侧较上游侧沉降量大1.2m,沉井倾斜度达到1.5%,超出规范允许值(≤0.5%)。
事故未造成人员伤亡,但导致沉井施工中断,周边临时设施(如钢筋加工场、材料堆放场)部分损毁,直接经济损失约85万元。同时,塌方区域距离周边市政管线(DN500给水管)最近距离仅6m,管线已出现轻微沉降(沉降量3mm),需重点关注后续变形情况。
二、事故原因综合分析
2.1直接原因分析
2.1.1局部吸泥深度失控
根据现场施工记录及监理日志,事故发生前3小时,沉井下游侧第3、4号吸泥井正在进行高强度吸泥作业,现场操作人员为加快下沉速度,擅自将吸泥管深度从设计的1.2m调整至2.5m,导致该区域刃脚下方土体被过度掏空。沉井刃脚设计埋深要求不小于1.0m,而事故发生时,下游侧刃脚局部埋深仅为0.3m,刃脚失去土体支撑,无法承受沉井自重及上部施工荷载,导致刃脚处混凝土出现压裂,进而引发井壁裂缝。
进一步核查吸泥设备运行参数发现,吸泥机功率设定为15kW(设计值为10kW),吸泥流量达到80m3/h,远超设计允许的50m3/h,过度吸泥导致土体扰动范围扩大,破坏了土体的天然平衡状态,形成局部流砂通道,最终引发涌砂及塌方。
2.1.2沉井快速下沉引发土体扰动
事故发生前24小时内,沉井下沉量达到1.8m,平均下沉速率0.075m/h,而设计允许的最大下沉速率为0.05m/h,属于快速下沉。沉井快速下沉过程中,井壁与土体之间产生较大的相对摩擦作用,对周边土体造成强烈扰动,导致土体结构破坏,孔隙水压力急剧升高。当孔隙水压力超过土体有效应力时,土体发生液化,形成流砂,从沉井刃脚薄弱部位涌入井内,进一步加剧了沉井的不均匀沉降。
现场监测数据显示,事故发生前1小时,沉井周边土体水平位移速率达到3mm/h,远超正常施工阶段的0.5mm/h,土体扰动已处于临界状态,但未引起现场管理人员足够重视,未及时采取减速下沉措施,最终导致事故发生。
2.2间接原因分析
2.2.1施工管理体系不完善
施工单位未建立完善的沉井下沉过程控制体系,缺乏专职下沉监测管理人员,现场作业人员
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