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气化炉烧嘴技术研

工作总结

兖矿鲁南化肥厂

二OO七年五月

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目录

验收材料之一:项目概述

一总论

气化炉烧嘴原运行状况

国内外研究的现状

项目建设的目的和意义

五研究开发的主要内容和目标

验收材料之二:工作报告

一、项目提出的背景

二、项目立项

三、项目技术研究过程

四、项目实施过程

五、项目实施过程中的难点及解决措施

六、项目实施后的运行调试

验收材料之三:技术研究报告

一、国内外现状

二、现有装置的调查与测试

三、主要设备配置

四、项目实施过程

五、关键技术及创新点验收材料之四:工业

应用报告

、目前情况简介

二、项目实施情况

三、工艺流程及主要工艺指标

四、项目考核过程描述

五、项目运行考核结论验收材料之五:经济

效益和社会效益分析

、经济效益分析

、社会效益分析

气化炉烧嘴技术研究

项目概述

OO七年五月

一、总论

鲁南化肥厂建设于六十年代,是全国同期建设八个大型氮肥厂之一(年产6万

吨合成氨,后经过填平补齐扩产到8万吨合成氨),设计使用焦炭为原料,采用固

定层造气制取半水煤气,后又改用无烟煤为原料。

1987年经化工部、国家计委批准,鲁南化肥厂引进美国德士古水煤浆加压气化

技术,建设我国第一套水煤浆加压气化装置。该装置仅引进了工艺软件包(PDP)

和进口少数

关键设备,于93年4月建成并试车,94年3月完成了化工部组织的72小时满负荷

考核,94年6月通过了化工部专家组的技术鉴定,95年产量达到了设计值。经过

几年的技术改造和攻关,我们消化吸收并发展了水煤浆加压气化技术,于95年12

月我厂的“水煤浆加压气化及气体净化制合成氨新工艺”荣获国家科技进步一等

奖,形成了我厂独有的生产技术。

1990年鲁化在国内第一个引进美国德士古水煤浆加压气化技术的基础上,经过

消化、吸收和创新,于2002年新上第三台气化炉,该装置完全立足于国内,国产

化率达到100%。多年来,我们不断实施技术创新占领煤化工技术制高点。

烧嘴属于易损件,其材料采用INCONEL60和0YRS188耐高温、耐冲刷、耐腐

蚀、耐磨损Ni基特殊钢材,价格比较昂贵,多数是美国进口(每套进口价约40万

元人民币),目前兖矿鲁化的烧嘴正常使用时间为80~90天,在国内同行业中处

于领先水平。比国际水平还有一定的差距,所以要降低水煤气制备的成本,只有在

烧咀的制造和修复技术方面进行突破。从1994年至今,兖矿鲁化一直在摸索研发

该部件的技术突破,也总结了很多的经验,为了进一步创出高科技的新型耐磨烧

嘴,特组织对烧嘴的结构,材料,制作、焊接,修复进行系统攻关。

二、气化炉烧嘴原运行状况

煤气化作为一种洁净煤技术,为我国煤化工行业的可持续发展提供了技术保证,

但气化炉烧嘴的使用寿命短一直是制约气化炉长周期运行的难题,原烧嘴的最长运

行周期为101天,正常为90天左右,烧嘴到使用后期存在煤浆喷头磨损大,雾化

效果差,容易造成煤浆偏流现象,制约系统长周期运行,且煤渣中含碳量较高,

直接影响经济效益。每次更换烧嘴时也将损失一定量煤浆与合成气。

三、国内外研究现状

在兖矿鲁南化肥厂研究延长气化炉烧嘴使用寿命之前,国内对此项目的研究是

一片空白,为继续占领煤化工技术制高点,我厂与华东理工大学、水煤浆加压气化

及煤化工国家工程研究中心共同开发的新型水煤浆气化喷嘴从1994年至今,兖矿

鲁化一直在摸索研发该部件的技术突破,也总结了很多的经验,为了进一步创出高

科技的新型耐磨烧嘴,特组织对烧嘴的结

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