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热处理工艺浅谈

发布时间:2022-08-08T08:38:28.349Z来源:《工程建设标准化》2022年第3月第6期作者:卢毅

[导读]本人对此深有体会。由于热处理影响的是产品的内在质量,它一般不会改变制品的形状,不会使人直观地感到它的必要性,弄不好

还会严重畸变和开裂;破坏制品的表面质量和尺寸精度,致使制造过程前功尽弃。

卢毅

中设无锡机械设备工程有限公司214072

热处理是机械工业中的一项十分重要的基础工艺,对提高机电产品内在质量和使用寿命,加强产品在国内外市场竞争能力具有举足轻

重的作用。但是人们认识到这一点却花了相当长的时间和很大的代价,本人对此深有体会。由于热处理影响的是产品的内在质量,它一般

不会改变制品的形状,不会使人直观地感到它的必要性,弄不好还会严重畸变和开裂;破坏制品的表面质量和尺寸精度,致使制造过程前

功尽弃。

无锡明达电器有限公司原先采用的热处理工具是箱式热处理炉,该炉炉膛用轻质耐火

砖砌成,侧墙炉顶耐火砖与炉壳之间为保温层,用硅藻土砖砌筑和用珍珠盐粉填充而成。炉底有炉底板,炉底板支撑砖、搁砖、耐火砖及

保温砖构成。螺旋状电热元件安置在炉膛两侧内壁和炉底搁砖上。炉门内砌有轻质耐火砖和保温砖。

此炉的优点是,传统结构,使用较为安全可靠。但是此炉已经严重老化耐火砖也有脱落现象暴露出了严重的问题:(1)?升温慢,增

加了辅助时间,降低了生产效率,并且炉膛蓄热与空载损失较大;(2)炉膛温度不均匀,温差较大,尤其是炉门附近更为严重,影响热处

理零件的质量;(3)炉子密封性较差,工件的氧化,脱碳严重,炉子外形尺寸较大,重量大,占用空间约30平方米。

自2005年公司搬建新厂后,公司为了加快自身发展,提高产品主要零部件的性能,提高产业竞争力,从天龙科技炉业(无锡)有限公

司购买了先进的电控井式炉热处理设备,该炉具备箱式炉的优越性,又将其缺点完美的优化,且能够密封加热,通入氮气及氢气对产品的

性能及废气的排除对公司主要产品零部件的性能提升有了质的飞跃。

我公司主要对生产的继电器,时间继电器等产品中的主要零部件电工纯铁板DT4E

的磁轭、衔铁等进行热处理,主要目的是消除其在冲压加工过程中所产生的内应力,防止其产生形变,同时又对其矫顽力有了相应的降

低。热处理的主要目的是将零件的内应力消除,对零件的内部结构进行去碳处理(主要降低材质中的碳含量),零件的处理目标要求时:

Hc≤103.5A/m

现将本人当时对公司零部件进行热处理的工艺进展状况简单论述,在热处理炉工艺制定之初的数据为:

表12006年2月15日热处理测试数据单位(A/m)

上面的数据显示,磁轭的矫顽力已经明显超出技术要求,且处理后的零件质地较硬,显现其钢性、脆性,对继电器的性能产生了严重

的影响。主要表现为:零部件难以整形或整形后产生回复现象,继电器在进行吸合测试时,产生严重剧烈的吸合振动叫声,严重的影响了

继电器产品的质量。

分析以上矫顽力Hc数据偏高的原因:

根据1.前二十几次热处理的经验,对炉体的温度,炉内的气氛等一些原因所做的改动对热处理的效果并不是很明显。个人判断分析,

改动以上的两个因素不能从根本上解决热处理矫顽力Hc偏高(规定值Hc≤103.5A/m)的问题。

在2.进行热处理时,从炉体的排气口明显的看见有许多油烟排放出来(排放温度一直持续到600℃左右),分析我们零件用汽油清洗过

后,经我观察零件上的油污反而比未进行清洗的时候更加的严重,且该汽油可能为劣质汽油,里面含有各种成分的油脂,有的在低温100℃

左右就能脱离零件汽化,有的要加热到600℃左右甚至更高才能裂解汽化,油体的主要成分为C、H,因此C的含量占有很高的比例,因此在

热处理的过程中有增碳的可能。

2006年2月22日/3月1日测试的两炉,经过前期工艺重新设定,主要为:将磁轭零件不用汽油进行清洗,改为采用水基溶剂进行清洗。

当然,不可否认,水基溶剂的清洗效果很难达到有机溶剂的清洗效果。

本人在查阅了一些资料后,对井式炉的工艺程序进行了改动。

更改内容如下:

将继电器磁轭、衔铁部件与其他零部件分开进行热处理。1.

在处理工件前请先将炉壁上端有油层的部位先用汽油进行清洗,然后再用干布将该部位擦拭干净,以期减少油污中的碳元素对材质2.

的渗碳影响。

将工件装入炉内后,在不通入氢气和3.氮气的情况下,将炉温

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