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缓蚀剂对盐酸再生机组影响及改进措施

缓蚀剂对盐酸再生机组影响及改进措施    摘要:钢铁生产中,由于会进行酸洗处理,会用到大量的酸性液体。这样就会产生大量的酸性废水,废水不仅会造成污染,废水的处理还好用大量资金,一般都会有盐酸再生机组,也就是把废水中的盐酸提取出来循环使用,同时也可以降低成本,减少能耗和水资源的浪费。钢铁是一种很容易腐蚀的产品,在空气中就会被腐蚀,制作工艺上会采用缓蚀剂来处,通过缓蚀剂在钢铁表面的保护膜减缓钢铁的腐蚀速度。但是,缓蚀剂的使用可能会增加盐酸的粘稠度,对盐酸再生机组产生影响。本文主要介绍缓蚀剂对盐酸再生机组的影响,以及一些改善措施。      关键词:钢铁产业;盐酸再生机组;缓蚀剂;改进措施   中图分类号:F416.31文献标识码:A 文章编号:      钢铁产业是一个国家的支柱产业,也是一个国家工业水平的标志。影响钢铁质量的一个重要工艺就是酸洗。同时酸洗也会造成大量的酸性废水,为了处理废水,一般都是用盐酸再生机组,对盐酸进行回收利用。同时,为了减缓钢铁的腐蚀速度,生产中也会使用缓蚀剂,这是一种大分子有机物,它的使用可能会对盐酸再生机组产生影响,给生产造成损失。      1、缓蚀剂带来的影响   酸洗线产生的废酸,进入酸再生机组回收处理再生成盐酸,重新用于酸洗线的生产,酸洗机组对成品表面要求很高,因此在酸洗线生产工艺中加入缓蚀剂来提高成品板的表面质量,缓蚀剂是一种有机高分子化合物,与金属表面形成,在金属表面构成一个保护层,使盐酸只与金属氧化物反应,而与金属本体不发生反应,对酸洗基板起到保护作用,可保证酸洗板成品板不会过酸洗而形成色斑、色差等影响酸洗板质量的不利因素,但因为缓蚀剂是有机高分子化合物,其化学物理特性会使加入缓蚀剂的盐酸液的黏度增加,使盐酸再生机组生产时产生以下问题:盐酸液的黏度增加,增加酸泵的负荷,容易疲劳损坏;盐酸液的黏度增加,使液体接近管理内壁处流速降低,各种杂质在管壁处容易沉积结垢,尤其是向焙烧炉供酸管路,结垢以后使管道内径减小,酸流量减少,再生酸即时产量降低;   由于盐酸液的黏度增加,管道内阻力过大,使酸液向炉内喷射时,正常工作压力下,酸液雾化较差,影响再生效果;由于盐酸液的黏度增加,使各种杂质在废酸喂料过滤器处沉积很快,需频繁清洗,会造成工艺参数变化,稍有不慎就会造成停车,影响机组生产;由于盐酸液的黏度增加,各种杂质容易堵塞喷嘴,需频繁清洗,造成炉况不稳,容易造成停车由于以上5大问题的存在,造成酸再生机组即时产量下降,本机组设计产量3.8m3/h,现在只有2.8m3/h,设备利用率降低,总体机组生产率下降,同时也造成备件辅料费用加大,生产成本增加。      2采取的措施   针对以上几个影响再生机组的主要因素,下面逐个分析并给出解决方案:      2.1所有问题的产生最终归于缓蚀剂的加入,但对此,我们不能禁止的缓蚀剂加入,因为不加缓蚀剂会影响酸洗板成品板质量,同样会造成损失,所以只能采取另一种方法,就是控制缓蚀剂加入量,通过进一步精确控制缓蚀剂加入量,达到酸洗工艺最低要求即可,经过生产实践摸索,我们发现缓蚀剂在盐酸中能够满足生产要求的最低含量为10克/立方,但在此之前,由于管理不严,通常的做法为:25公斤桶一次性加入到酸槽中,最大浓度1563克/立方,然后随时间逐渐减少,直到1小时后下一桶倒入,最低浓度100克/立方,远超出酸洗工艺最低要求,对此,我厂专门设计一路加药管路,增设两台计量泵,一用一备,并与加酸泵连锁,设定好加药量,随加酸泵启动同时运转,这样可减少短时内酸液中缓蚀剂浓度过大现象,减少废酸中缓蚀剂总体浓度。      2.2针对酸泵容易损坏,我厂采取两种措施:第一、现场加设焙烧炉供酸备用泵一台和备用管路阀门一套,原来现场只有一台酸泵和一套管路,每次泵或阀门故障都会造成再生站停车,加设备用泵及管路后,一台泵故障,马上起用备用泵,减少停车时间。第二、改进酸泵结构,泵壳和叶轮材质由PP改为F46,减少叶轮和内腔磨损变形造成叶轮螺母断裂和叶轮脱落次数,酸泵机封由原来国产碳化硅备件改为进口碳化硅件,大大延长酸泵使用寿命,由原来10天下线延长至2个月下线。      2.3针对喷嘴容易堵塞的情况,我厂提高了废酸喂料过滤器精度,现有过滤器网眼尺寸为5mm,改进为0.05mm大大提高了过滤质量,减少堵塞喷嘴次数,减少清洗喷嘴次数,从而减少因焙烧炉状态波动造成的停车。      2.4针对管道内径减小,酸流量减少,我厂采取定时清洗废酸管道的方法,利用现场酸泵和管路,采用片状碱溶液作为清洗剂,浓度为25公斤/立方,且在清洗过程中保持此浓度,另外清洗时碱液需要用蒸汽加热至60度,在清洗过程中保持此温度,通过实践效果良好,通过此方法可保持管道内壁清洁,使机组易于控制,酸液

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