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简述市政工程中深层搅拌桩施工与检验
简述市政工程中深层搅拌桩施工与检验 摘要: 本文根据市政工程施工案例,就深层搅拌桩施工质量控制、对策制定与实施、搅拌 桩质量检验及经济效果等问题进行了介绍和分析。 关键词:市政工程;深层搅拌桩;质量控制;检验 1工程概况 某标段工程为市政道路,路幅宽50米,设计时速为60km/h。 本标段为海相沉积兴化平原地貌单元,场地地下水主要赋存于卵石、残积砂质粘性土和风化基岩的孔隙中,地下水类型为承压水,稳定水位埋深0.00~3.38米,稳定水位标高2.85~3.88米,地下水对混凝土结构不具腐蚀作用,对钢筋混凝土结构中的钢筋在长期浸水条件下不具腐蚀作用,在干湿交替作用下具弱腐蚀作用,对钢结构具腐蚀作用。其岩性简述如下: (1)人工填土层:以素填土、耕植土为主,局部为杂填土。素填土为土黄色、灰黄色,松散,稍湿-湿,由亚粘土、砂粒及少量碎石组成,主要分布在田埂、涌边、塘边地带;杂填土呈杂色,由碎石、砂土等组成,呈松散状,多分布在村庄公路两旁;耕植土呈土黄色,主要为粘性土,局部为松散状砂土,含植物根系。层厚0.5~2.6米不等。 (2)粉质粘土Ⅰ:灰褐色,湿,可塑,含少量铁锰质结核及少量砂粒,物质组成较均匀,岩芯切面光泽反应较光滑,干强度中等,韧性中等,无摇震反应,为中等压缩性土层,层厚1.3~2.2米不等。 (3)淤泥:灰黑色、青灰色,流塑,饱和,可见有机质,具淡臭味,物质组成均匀,岩芯切面光泽反应较光滑,干强度中等,韧性稍底,无摇震反应,为高含水量、高压缩性、低强度的软弱土层。层厚3.3~5.6米不等。 (4)粉质粘土Ⅱ:灰黄色,灰色,可塑,砂粒含量少,物质组成较均匀,岩芯切面光泽反应较光滑,干强度中等,韧性中等,无摇震反应,为中等压缩性土层,层厚2.1~3.3米不等。 (5)淤泥质土:青灰色、灰黑色,流塑~软塑,饱和,含有少量有机质,具淡臭味,物质组成均匀,岩芯切面光泽反应较光滑,干强度中等,无摇震反应,为高含水量、高压缩性、低强度的软弱土层。层厚3.6~5.8米不等。 (6)卵石层:灰色、灰黄色,稍密~中密,成份由卵粒、砾粒、砂粒及少量泥质组成,卵粒直径一般为2~4cm,最大可达8cm以上,分选性差,卵石成份以火山熔岩及侵入岩为主,质地坚硬,呈微风化状态,层厚约0.7米。 (7)残积砂质粘性土:灰色、灰黑色,可塑~硬塑,成分由粘性土和石英砂粒组成,原岩为中、粗粒花岗岩,可见残余的原岩结构,砂粒约占30%,砾粒约占5~10%,物质组成均匀,岩芯切面光泽反应稍光滑,干强度中等。层厚2.6~7.1米不等。 2 深层搅拌桩施工质量控制 2.1深层搅拌法加固机理 深层搅拌法利用水泥作为固化剂,通过特殊的深层搅拌机在地基深处就地将软土与水泥浆强制拌和后,首先发生水泥分解,水化反应生成水化物,然后水化物胶结与颗粒离子交换,团粒化作用,以及硬凝反应,形成具有一定强度和稳定性的水泥加固土,从而提高地基承载力及改变地基土物理力学性能,达到加固软土地基效果。 2.2影响搅拌桩施工质量的主要因素 2.2.1现状调查 本工程地质条件复杂,特别是淤泥层与粘土层重复出现,根据我司以往的施工经验,搅拌桩施工受地质条件影响较大,容易出现搅拌桩施工质量不稳定的情况,合格率偏低。为此,项目部首先对本工程已施工的600根搅拌桩进行质量检查,发现主要存在以下质量问题,如下表: 根据以上调查,可知本工程已施工的600根搅拌桩,不合格桩数达到90根,合格率仅为85%。其中桩身强度不合格桩达到73根,占不合格品的81.1%。因此,桩身强度不合格是本搅拌桩分项工程的主要质量问题。 2.2.2确定原因 桩身强度不合格是本搅拌桩分项工程的主要质量问题,对此,经过现场调查、查看工程地质报告、对作业人员进行问卷调查等一系列措施,确定造成桩身强度不合格的主要原因有以下4个: a.未制定不同地质的速度控制标准。施工过程中没有按地质不同调整搅拌上提下搅速度,都是统一速度0.6m/min。 b.未控制每根桩浆液用量。浆液配制量未按每根桩不同土质深度算出,有时用量过剩,有时不足。 c.水泥现场临时存放点无有效防护。运至现场水泥有部分无防水措施,容易受潮。 d.新老工种搭配不合理。经调查,大部分工人工龄都在三年以上,有部分桩机工人工龄却不满一年。 2.3对策制定及实施 2.3.1对策制定 针对以上4个主要原因,制定了如下对策: 对策1:做各种地质情况的搅拌试验,根据试验数据制定不同地质的速度控制标准。 对策2:按不同地质情况确定每根桩的浆液用量。 对策3:在每台桩机搅拌器边搭设临时储存
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