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大峡水电站220kvsf6断路器故障分析及对策

·135· 大峡水电站220kV SF6断路器故障分析及对策 甘肃小三峡公司 刘建国 武发全 苏小春 陈一搏 张致鹏 因,提出了对策并组织实施,从而提高了SF6断路器运行的安全可靠性。 关键词 大峡电站 SF6断路器故障 分析 对策 ●—JU_——一 l 刚舌 X X 75MW+1 大峡水电站总装机容量为4 24.5MW,电气主接线方式为发电机一变压器 组单元接线,220kV开关站为双母线接线,户外布置。电站绝对最低温度一23.1℃,高程 路器,2台出线断路器。1台母联断路器。其结构均为单极瓷柱式,分相操作、电气联动,操动机 构为气动机构。 2设备运行状况 自1996年12月至2004年6月,220kVsF6断路器在运行过程中多次发生拒动、喷口断 裂、压缩空气系统漏气、管路冻结堵塞等故障,并发生瓷瓶爆炸等严重事故,造成机组强迫停运 达9次,严重影响了电站的安全发供电。另外,在检修、试验过程中,多次出现拒动情况。统计 数据表明,其中故障率较高的为LWll—220型SF6断路器,而且都是发变组出口断路器在并 网或解列时发生。220kV SF6断路器故障分类统计详见下表1。 寰1 大峡水电站250kV SF6断路器故障分类统计裹 ·136· 大峡水电站220kVSF6断路器故障分析及对策 从表可以看出,投运8年以来,220kVSF6断路器故障率较高,为0.125次/台年。拒分故 障共计发生3次,占故障总数的33.3%;拒合故障共计发生5次,占故障总数的55.6%;灭弧 室爆炸发生1次,占故障总数的11.1%。 3故障原因分析 3.1灭弧室爆裂事故 1998年12月10日,4号机在正常停机解列时,出口断路器B相灭弧室爆裂。事故后经全 面检查,发现该相断路器缓冲器内仅存少量油,缓冲性能恶化,导致断路器在分闸瞬间冲击力 过大,受力不均,引起灭弧瓷瓶爆裂。 3.2喷口断裂 断路器灭弧室喷口断裂,导致断路器拒合或合闸不到位,这类故障共计发生5次,均为 LWll一220型SF6断路器。该型断路器为早期引进的日立技术产品,尚存在一些设计制造方 面的缺陷。事后经过解体检查,发现喷口有多处被弧触头单边擦伤痕迹。经过分析,认为造成 喷口断裂的原因是:灭弧室内各部件安装工艺达不到质量要求,使得动、静触头同心度存在偏 差,合闸过程中喷口与弧触头碰撞而导致喷口断裂损坏;另外,喷口材质不良也是其断裂的原 因之一。 3.3机构拒动 在发生的几次机构拒动故障中,除喷口断裂的因素外,机械传动部件制造工艺不良、机械 变形、卡涩等情况亦是主要因素。 3.3.1拒合 4mm。断路器拒合的主要原因有以下三个方面:一是s2值太小,加上脱扣挚子与衔铁的咬合 面光洁度不高或不清洁,造成合闸线圈励磁时衔铁拒动或脱扣挚子不能完全脱扣,导致断路器 拒合,同时也会引起合闸线圈过热烧损;二是合闸电磁机构衔铁复位弹簧脱落,使得s2几乎没 有间隙,造成合闸线圈励磁时衔铁拒动与脱扣挚子不能脱扣,导致断路器拒合;三是实际调试 过程中发现,由于元件外形尺寸略有偏差,个别机构的这两个间隙值虽在要求范围之内,却发 生拒合现象。S1、s2值应结合现场设备实际情况进行调整。 S 叠1 1一合同线圈2_一衔铁3一脱扣挚子 翻2卜一分闸饯■2.--衔铁3-扣板 +一复位弹簧卜手动按钮 4一挚子卜扣板6一手动按钮 3.3.2拒分 图2为分闸电磁铁传动原理图,其中s3≥lmm。造成断路器拒分的主要原因有四方面: 大峡水电站220kV ·137· SF6断路器故障分析及对策 一是由于开关多次动作震动,使得扣板3与挚子4咬合轴向错位,传动过程中挚子4转动角度 不够,造成扣板5不能脱扣,断路器拒动;二是由于开关多次动作震动,使得扣板3与衔铁2传

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