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铅精炼阳极铸锭机组改造实践
2009(重庆)中两部第二届有色金属工业发展沦坛 铅精炼阳极铸锭机组改造实践 高富娥 (豫光金铅股份有限公司) 摘要精炼厂在原车间有效空间加槽扩充产能,在不改变生产周期的条件下,单位时间内需要的 阳极板数量增加,原阳极铸锭机组不再能适应生产需求,为此我们在客观研究了机组各系统的基础上 通过改变浇铸系统、平板系统和提片系统,满足生产需要。 关键词扩槽改进 阳极 1 前言 河南豫光金铅股份有限公司年生产电解铅30万吨,随着熔炼系统粗铅生产能力的不断扩充,原电 解车间生产能力已不能适应生产需求,为提高电铅生产能力,豫光金铅在不增加电解车间的前提下, 在原有车间有效空间内加装电解槽。加装后,配套设施跟不上生产需要,经过技术人员的研究、分析, 于2008年进行了阳极铸锭机组浇铸、平板、提片系统的改造,取得良好成效。 2产能的扩充 为加大电解铅的生产能力,豫光金铅股份有限公司2007年在原电解车间进行加槽扩充。原车间电 解槽数306个,加装24个后变成了330个,如原生产周期不变的话,每班需多出装槽18个,即由原 来的每班4排改为现在的6排。 3 出现问题 随着生产能力的扩大,引起了一系列配套设施的变化。出装槽任务加大,阳极供应跟不上,生产 系统处于满负荷状态,不再有维护保养时间,设备承受压力变大,检修频繁,严重制约生产。 3.1’出装槽系统的变化 扩大产能后,每班的生产任务从原来的4排增加到了6排。依照每排槽出装一次1.3小时计,每 班的有效工作时间为7.8个小时。中间吃饭的时间没有了,交接班的时间也没有了,班前班后会也没 有了,设备处于满负荷状态下。不管是工人,还是机器设备,完全处于不正常状态下。 3.2阴极板的供应 阴极铸锭机组原4个小时的正常生产时间,延长至6个小时,基本可以满足生产需要。 3.3阳极板的供应 阳极圆盘铸锭机改造前单片阳极板的生产时间为16秒/片。按出装槽数量计,每班需生产阳极板 1836片,需时8.16小时。工作时间已远远超出实际有效工作时间,阳极板的供应跟不上生产需求,改 造迫在眉睫。 4技术改造 如何改,改到什么程度,经过实地观察、研究,对设备的各个部件功能重新进行定位、计算,初 ·225· 2009(重庆)中西部第二届有色金属工业发展论坛 步决定将铸锭圆盘的转速提高。但提高后又出现了一系列的问题,铅液流不到铅模上,总是还不到铅 模的一半,大盘就转过去了,以致于铅液流失。生产出的阳极板厚薄不均匀,入槽时间距控制不好, 连电随之增多。平出的阳极板由于还需经过很长一段的运行,进入机组的阳极板歪歪扭扭或有一定的 倾斜度,严重影响电解生产。于是我们决定对浇铸系统、平片系统进行适应性改造。 4.1 圆盘铸锭机组的改进 试验:通过改变电机带皮带轮的直径改变大盘转速。 表1 圆盘铸锭机组改进试验 直径增加长度 单片生产时间 机组其它部位问题 备注‘ O 18 正常 10 17 正常 20 16 一 正常 阳极板厚薄不均匀,铅液有时流不 改成定量浇铸 40 14 到铅模中,平板时间的点紧张 铅液有一半流不到铅模中,平板跟 分离浇铸、提片感应开 60 12.2 不上,系统卡,平板出现问题 关,实现提前浇铸。平 片系统需改。 4.2浇铸系统的改进 4.2.1 定量浇铸 如何改变浇铸模式,怎样才可完
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