2012年全年成本分析2013.3.21(修改稿).docVIP

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2012年全年成本分析2013.3.21(修改稿)

2012年机电工区成本分析 前 言 2012年机电工区生产基本情况:坚持“集中、高效、有序、规范”的管理模式,认真落实各项管理制度。在确保空压站生产供风的前提下,大修12台铲运机、1台空压机;完成地质探矿4200m,占年计划的110%;完成工程孔1600米,占年计划的110%。承担了放矿闸门、溜井盒板、溜井吊罐、下放轨道等多项施工制作任务。同时,在材料、备件管理、电能消耗方面也取得了较好的成绩和经验。 一、 机电工区成本消耗统计见表: 2012年机电工区备件、材料消耗情况表:单位(万元) 序号 项目 备件 材料 累计 1 大修 铲修 466.05 1787 48.39 矿修 103.45 58.16 161.61 2 空压站 7.41 10.24 17.65 3 地质段 14.3 57.64 71.94 4 加工制作 18.16 44.63 62.79 5 辅助材料 0.78 27.76 28.54 合计 610.16 216.3 826.46 2012年共消耗材料216.30元、备件610.16元, 2011年机电工区共消耗材料269.856元、备件526.77元。 2012年与2011年对比如下 单位:万元 2011年 2012年 对比 材料 269.856 216.30 ↓53.56 备件 526.77 610.16 ↑83.39 累计 796.63 826.46 ↑29.83 由表可以看出2012年与2011年比材料消耗降低了53.56元,备件消耗增加了83.39元。 接下来从铲运机大修、矿车维修、空压站、地质钻探四个方面进行分析。 二、成本分析: (一)、铲运机大修成本 1、铲运机大修完成情况 机电工区2012年大修12台铲运机 设备名称 规格型号 修理台数 2011年 2012年 铲运机 2m3 1 2 铲运机 LDCY-1.72G 2 4 铲运机 922E 3 3 铲运机 WJD-0.75 3 3 合计 9 12 2、铲运机大修成本分析 单位:万元 定额 实际 节(+) 超(-) 2011年 270 298.43 -28.43 2012年 461 483.92 -22.92 2012年大修实际发生费用比计划费用超耗22.92元。下面对超定额原因进行分析 超耗原因分析: 1)、旧件修复率不高,更换新件较多,导致大修费用增高,主要消耗备件价格如下表: 序号 名称 数量 价格 (万元) 累计 (万元) 1 922铲车变速箱 6 9.2 55.2 2 922铲车变矩器 6 6 36 3 922铲驱动桥 8 5.6 44.8 4 922前后车体 7 6.4 44.8 5 922主传动器 7 4 28 6 2m3铲车主传动器 2 4 8 7 2m3铲驱动桥 1 6.1 6.1 8 0.75铲车驱动桥 3 1.1万 3.3 9 0.75铲车前后车体 3 3.4万 10.2 总计 236.4 2)、随着生产任务的增加,铲车使用频率较高,部件损坏严重如驱动桥、车体、变速箱、变矩器、液压系统元件、电气系统元件等,导致再利用率降低。 3)、大修定额标准未变但大修材料、备件成本增高。 改进措施: 充分利用铲车实验平台,做好修旧利废工作。认真落实“五查五改五促进,节能降耗立新功”主题活动,根据我工区的生产实际情况,制作大铲(922、2m3)实验平台,以对铲运机修复件进行试验,减少重复性劳动,增加修复件的合格率,并对替换下的备件进行试验分类,达到充分利用的效果,为我矿降低生产成本提供有力支持。2012年完成了主要以下备件的修复: 2012年主要备件修复效益表 序号 名称 台 备件原值 修复成本 修复后 达到性能(%) 修复后效益 1 922车体 1 60000 6000 90 45000 2 922驱动桥 1 112000 10000 90 100000 3 922变速箱 1 92000 10000 90 70000 4 2m3变矩器 1 60000 5000 100 50000 5 2m3 驱动桥 3 61475 5100 95 55000 6 2m3油箱 1 5000 1000 100 5000 7 922油箱 4 20000 1400 100 20000 合计 12 469000 43400 平均95 345000 从2012年与2011年实际发生费用比计划费用超耗值低可以看出修复效益明显。 并且我们根据现场实际对其存在缺陷进行了改造,恢复其性能如:922及2m3油箱、2m3铲运机变矩器修复后性能可达到1

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