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钙基脱硫剂钢水罐内渣洗脱硫的实践推荐
钙基脱硫剂钢水罐内渣洗脱硫的实践
摘 要:通过对钙基脱硫剂在钢水罐内进行渣洗脱硫的试验研究,基本探索出了钙基脱硫剂在转炉出钢过程中的脱硫工艺技术思路。对于冶炼终点S含量≥0.015%的钢水,钙基脱硫剂脱硫率平均高达43.59%(范围29.41~67.86%);而对于冶炼终点S含量<0.015%的钢水,脱硫率虽在20%以下,但能抑制钢水回硫。
关键词:脱硫;转炉;钙基脱硫剂;渣洗
0 引言
硫是钢中一种主要的有害元素Q345A(国标)进行渣洗脱硫。
1.2脱硫方法及工艺
提钒半钢经转炉冶炼后,利用挡渣标控制出钢下渣量;出钢过程中钢包内先加入脱氧剂,然后加入脱氧合金,在合金加入总量的1/2时加入钙基脱硫剂;利用高温钢水强大的搅拌动能,使高效脱硫剂与钢水快速混匀、熔化成渣,发生脱硫反应,获得良好的“渣洗”脱硫效果[3]。
钢水“渣洗”脱硫的生产工艺流程为:
转炉冶炼→出钢过程钢水罐内脱氧合金化、钙基脱硫剂加入→炉后小平台喂线、吹氩→ LF工位精炼→连铸
2 试验结果及分析
2.1 脱硫效果
2.1.1终点高S(S含量≥0.015%)钢水的脱硫效果
对于转炉终点S含量≥0.015%的钢水,加入钙基脱硫剂后在炉后各个工序环节钢水S及钢包渣S的变化情况见表1和图1。
表1 试验各工序的 S变化 /%
数据类型 出钢 Ar前 Ar后 LF到站 LF出站 样本数/炉 钢水 0.0198
0.015~0.028 0.014
0.011~0.011 0.012
0.008~0014 0.0117
0.008~0.013 0.011
0.008~0.013 12 钢包渣 0.102
0.059~0.158 0.341
0.174~0.70 0.393
0.22~0.732 0.443
0.258~0.818 0.467
0.271~0.826
图1 高脱各工序钢水S的变化
由表1、图1可见,钢水的S含量在各个工序环节逐渐降低,钢包渣中的S含量在各个工序环节逐渐递增;终点钢水S含量平均由0.0198%降至LF出站0.0109%,有效脱掉了0.0089%的含硫量;脱硫率平均为43.59%(范围29.41%~67.86%);这表明了钙基脱硫剂在其各个工序环节均发挥了脱硫功效,钢水中的S能有效地进入到钢包渣中。从表1及图1可以看出,在出钢过程中钙基脱硫剂的脱硫效果最为明显,有效脱硫量为0.0058%(范围0.003~0.017%)。说明了钙基脱硫剂在出钢过程中具有较好的动力学条件,能有效地发挥脱硫剂的脱硫优势。
2.1.2 终点低S钢水的脱硫效果
对于转炉终点S含量<0.015%的钢水,加入钙基脱硫剂后在炉后各个工序环节的钢水及钢包渣中S含量变化见表2。
表2 试验各工序的 S变化 /%
数据类型 出钢 Ar前 Ar后 LF到站 LF出站 样本数/炉 钢水 0.0117
0.010~0.014 、、 0.010
0.0009~0.011 0.010
0.007~0012 0.0096
0.009~0.011 11 钢包渣 0.044
0.031~0.063 0.173
0.068~0.279 0.074
0.05~0.134 0.126
0.048~0.195 0.099
0.044~0.218 由表2可见,对于转炉终点钢水S含量<0.015%的钢水,加入钙基脱硫剂后在炉后各个工序环节的钢水以及钢包渣中S含量变化不大;从整个流程看,平均由终点钢水的S含量0.0117%降到LF出站钢水S0.0096%,有效脱掉了0.002%的含硫量,脱硫率为17.09%,效果不明显;从钢包渣中S含量的变化情况看,也体现不出钙基脱硫剂较为明显的脱硫效果。
2.2 与生产统计数据对比
试验期间,对生产数据进行了部分炉次抽样统计。与未加钙基脱硫剂生产统计数据进行对比,转炉终点S含量≥0.015%和终点S含量<0.015%的钢水中[S]的变化情况分别见表3、表4。
表3 转炉终点钢水[S]≥0.015%的对比情况
类 型 转炉终点钢水[S] 小平台钢水[S] 回硫炉次/炉 样本数/炉 加脱硫剂 0.0198 0.0123 0 9
0.015~0.028 0.008~0.015
未加脱硫剂 0.0186 0.0183 3 15
0.015~0.023
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