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酒钢4号高炉炉底温度上升原因及治理推荐
酒钢4号高炉炉底温度上升原因及治理
【摘 要】4号高炉自开炉投产以来,炉底温度不断上升,针对2008年12月15日小修开炉后的炉底温度持续上升,并且出现4次大幅度升高变化情况进行分析,并通过采取一系列处理措施,炉底温度得到了有效控制。
【关键词】高炉 渗铁 侵蚀 炉底温度
1.概况
酒钢4号高炉有效容积为450m3,炉缸直径5400mm,设计一代炉龄为8年,高炉本体采用自立式框架结构,炉顶装料设备采用串罐中心卸料式无料钟炉顶设备,1个铁口,1个渣口,16个风口。炉底、炉缸部位的冷却设备采用光面冷却壁,材质为灰铸铁,炉腹冷却设备为镶砖冷却壁,材质为球墨铸铁,炉腰、炉身中下部冷却设备采用板壁结合的镶砖冷却壁,材质为球墨铸铁,设11段冷却壁。炉体采用开路循环工业水冷却。炉喉设炉喉钢砖。炉底、炉缸采用陶瓷杯加炭砖的结构。炉底采用2层半石墨焙烧炭块和2层半石墨自焙炭块、2层陶瓷杯(黄刚玉);炉缸采用国产模压焙烧炭块,如图1所示。
图1 4号高炉炉底示意图
于2004年10月8日投产,喷煤、富氧工程于2005年2月投产。从2007年1月31日起,高炉4-8段冷却壁开始出现破损现象。2008年10月17日炉底温度出现上升现象。2008年10月30日停炉小修,实际生产时间为4年零22天(1493天),小修时对风口带进行了整体浇注, 4~9段冷却壁全部更换,6~9带炉皮整带更换,以及其它检修项目,但对炉缸炉底未作任何处理,停炉时炉底中心第2点温度最高上升到404℃,12月15日点火开炉。生产期间炉底温度持续上升,并且出现四次大幅度上升现象,严重威胁高炉安全运行。
2.炉底温度上升情况
4号高炉于2004年10月8日建成投产以来,炉底温度不断升高,至2006年10月份炉底第2点(中心点)温度最高上升到321℃,之后一直稳定在320±5℃的水平。2008年10月~2009年8月出现四次大幅度上升,现在炉底中心温度基本稳定再450℃左右。
2.1 第一次上升
2008年10月17日,4号高炉炉底第1、2、3、5点温度从271℃、299℃、245℃、254℃开始上升,上升速度为6.09~8.36℃/d。考虑到高炉即将停炉年修,未采取任何控制措施,维持生产到10月30日高炉停炉年修,炉底第1、2、3、5点温度上升至368℃、404℃、320℃、346℃。炉底温度上升趋势见图2。
图2 2008年10月份炉底温度上升趋势
2.2 第二次上升
2008年12月15日,小修结束点火开炉。随着炉况的逐步恢复与强化,炉底第1、2、3、5点温度逐步上升,至4月14日,炉底各点温度分别上升到407℃、471℃、363℃、389℃。炉底温度上升趋势见图3。
图3 小修开炉后炉底温度趋势
2.3 第三次上升
2009年7月下旬,因炉况失常,4号高炉从7月25日中班开始在入炉料中配加萤石,最大加入量400kg/批。2009年8月4日,炉底温度第1、2、3、5点从352℃、402℃、316℃、339℃开始上升,至8月8日,炉底各点温度最高分别上升到454℃、510℃、428℃、429℃,上升速度为18~22.4℃/d。炉底温度上升趋势见图4。
图4 2009年7、8月份炉底温度上升趋势
2.4 第四次上升
由于炉缸堆积严重,炉况恢复困难,8月22日中班,4号高炉配加萤石恢复炉况,加入量为 500kg/批,批重12.0t。从8月24日开始,炉底温度再度上升,至8月28日11:00,炉底第1、2、3、5点温度分别从387、452、368、378℃最高上升到425.2、543.7、444.4、467℃,上升速度为10.1~22.175℃/d。炉底温度上升趋势见图5。
图5 2009年8月份炉底温度第二次上升趋势
3.原因分析
3.1 炉底渗铁
4号高炉小修时对炉底炉缸未作任何处理。酒钢3号、5号高炉小修时,对炉体破损情况进行了调查,发现炉底渗铁非常严重,同时在炉底发现了大量的铅和锌。酒钢4座450m3高炉采用同一设计,且原燃料条件基本相同。依此分析认为4号高炉炉底渗铁、渗铅较严重,是造成炉底温度升高。
3.2 炉缸炉底串煤气
2009年3月25日4号高炉进行炉底灌浆时,将炉底南侧第5点位置炉基围板切开进行检查,打开后开口处煤气火较大,煤气火情况见图6,说明炉缸串煤气严重,炉底串煤气造成炉底温度上升。
图6 4号高炉炉底封板下面煤气火情况
3.3 萤石洗炉影响
4号高炉2009年7月底炉况出现失常,为尽快恢复炉况于7月25日至 8月6日总计加入萤石259.23吨,8月22日至8月27日总计加入萤石204.09吨进行洗炉,在此期间炉底温度不同程度的出现两次异常升高,分析认为加入萤石后渣铁流动性改善,炉缸炉底钛积层逐步被冲刷、侵蚀,加之萤石本身对炉衬具有较强的侵蚀
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