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罕王集团专家组处理乌钢炼铁1#高炉 失常炉况分析总结 2009年9月份,乌钢炼铁1#高炉由于受炉料结构调整及外部环境的影响,同时因高炉操作人员经验不足,导致炉况失常,形成恶性循环,并且持续长达近1个月,对全线生产造成严重影响,给公司带来巨大损失。根据袁董事长建议,公司于9月26日邀请罕王集团赖厂长、周厂长、陈炉长对1#高炉进行诊断及处理,经过5天的调剂,炉况基本转为正常。为了吸取教训,总结此次失常炉况产生的原因和处理经验,为今后生产提供宝贵经验,特撰此文: 一、失常炉况的原因及过程 由于受经济危机的影响,公司对产能进行适当收缩,对3号高炉进行封炉,1号高炉单炉生产。由于外购球团面临较大压力,因此公司决定对高炉炉料结构进行调整,通过降低烧结矿碱度,提高烧结矿配加量,降低球团使用量。炼铁1#高炉从8月29日起开始使用低碱度烧结矿(碱度:1.3~1.4),由于碱度的变化,同时配加了较多的含铁杂料,烧结矿成矿率大幅度下降,而且大粒级的烧结矿也占有较大比例,因此对高炉生产造成了不良影响。同时由于高炉调剂不及时,对炉况判断不准,使高炉炉况恶化,采取多种手段均无法挽回失常炉况。公司于9月2日被迫将烧结矿碱度又调整到1.5~1.6,一直到9月26日早6:50分罕王集团专家组投洗炉料为止,1#高炉全月处于不顺行状态,高炉接受风量的能力较差,下料不顺,长期处于慢风状态,调整炉况周期较长,有些处理过程长达半个月以上,并多次反复,造成高炉悬料、崩料,被迫采取减风坐料等措施,炉况严重恶化,最后发展为炉墙结厚及炉缸堆积的恶性炉况,导致产量下降,同时由于煤气不足,并影响到整个公司生产秩序。 炉外方面的重大影响为:9月1日铁水包溜包事故,休风4小时;9月4日铁水包漏铁事故,休风11.5小时。使炉况本已不顺的高炉雪上加霜。 二、失常炉况在生产过程中的表现 1)平均风温900℃,平均风压210KPa;风温利用率较低,风压低于正常操作水平,达不到强化冶炼的效果; 2)高炉煤气分布较乱,并形成管道,没有达到理想的煤气流发展,影响煤气的利用率,造成焦比升高; 3)慢风率高,加风条件不足,炉温偏低,尤其是渣铁物理热不足,进一步加剧炉缸堆积和炉墙结厚; 4)操作上失误,亏料线时间过长,出现连续崩料,控制不好,堵塞煤气的通道,影响高炉顺行; 5)炉墙粘结,炉腰、炉身下部出现水温差。局部炉墙温度与8月5日相比,温度下降100℃左右,明显已有结厚; 6)批重减轻,由16t逐步缩小至10t; 7)顺行程度差。主要是崩、塌料、管道行程频繁、悬料不断。9月3日开始,高炉开始不稳,崩料不断,当天悬料10次、崩料9次,4日、5日崩料5次;之后炉况趋于稳定,到9月20日炉况又开始恶化,连续5天每天崩料5次以上; 8)风口经常有生降,风口温差大,有的明亮、有的呆滞,风口回旋区焦炭下料不正常; 9)产量降低,休风率较高,平均利用系数只有2.49,综合焦比626.97㎏/t·Fe,比8月份综合焦比上升100㎏/t·Fe。 附表1:高炉经济技术指标情况 日 期 利用系数 冶炼强度 综合焦比 焦炭负荷 综合品位 休风时间时间表时间 休风率 8/29--9/25 2.49 1.52 626.97 2.41 58.12% 1608 3.99% 附表2:生产操作情况 日 期 平均产量 日料批 矿石批重 焦炭批重 平均风压 平均风温 炉渣碱度 8/29--9/25 1117.85 137 13.64 5.84 2.07 892.89 1.08 附表3:采取的操作方针 布料角度 节流阀角度 料线 α矿 α焦 β矿 β焦 1.7米 25° 30° 三、我们对失常炉况的处理 根据炉况的恶化情况,袁董事长于9月21日组织炼铁厂工长以上人员召开会议,专题研究失常炉况的处理方案,确定如下措施:1)集中加焦,增加调剂层,重新调整煤气分布。高温融化软融带结厚部位,并保证炉缸热量充足;2)堵风口增加鼓风动能,活跃炉缸,打开中心死料柱,让煤气横向发展。但由于炼铁厂已提前采取调剂措施,为保证调剂的连续性及调剂的周期性,于9月23日才采取预定方案,并于当天12:22分堵1#、5#、8#风口,连下5批净焦+10批负荷料+5批净焦;23:30分休风堵3#、9#、11#、12#风口,开8#风口,共计堵风口6个;9月24日对风口进行了调整,堵1#、3#、5#、6#、9#风口,共计堵风口5个。料制(6批焦+6批正常料)×3,每循环首批料球代烧4吨;9月25日12:30分加焦1批+3批正常料+焦1车+2批正常料+2批焦+5批正常料(首批球代烧2吨)+2批焦+5批正常料+(1批焦+5批正常料)×循环带入。 四、罕王专家组对失常炉况的处理过程及措施 9月25日下午专家组成员到达炼铁,对1#高炉进行了会
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