加热炉推钢机系统优化改造.pdfVIP

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加热炉推钢机系统优化改造.pdf

Academ lc 学术 加热炉推钢机系统优化改造 271104山东钢铁集团莱芜分公司~.43f-山东 莱芜一安f百花 摘 要 棒材厂中小型车间加热炉炉推钢机系统f化改造 ,主要是针对制约生产节奏的钢坯入炉不正 ,推钢推斜这—瓶颈环节进行攻关、探讨 ,并 采取有效措施进行改造 ,以达到提速的目的。通过对导轮装配、底座架子整体结构及推杆、联杆机构的改造 ,目前已经解决了推钢不准确甚至 推斜等问题 ,解决了 达到了预期的效果 ,为车间产能提升打下了基础。 1.项 目由来 同时对推杆进行加宽、加长 ,这样就使推杆强 磨损等问题。 随着产能的提升,中小型车 间从热送辊道 度增强,并对推杆安装方式进行改进;通过 以 每组推杆装配 中,由于 曲柄、联杆、推杆 直至打捆收集先后进行 了 “热送辊道适应性改 上措施,使推钢机整体稳定性大大提高。通过 在实现推钢的循环过程中,共有 8个转动关节, 造 ”、 “轧线托架、接轴改造”、 “轧线提速 改造上线使用后 ,推钢时的晃动被消除。 其 中液压缸上的两 处为 GE345关节轴承,同步 改造 ”、 “冷床加长改造 、 “450吨摆剪改造 ”、 3.2对推杆结构进行改造,不仅提高 了推 轴两端由22211轴承实现转动,其它 6处均为 “固定打捆机改造 ”等等一系列适应产能提升 杆强度,而且备件更换速度提高 l倍 以上;推 成对的铜套滑动磨擦。每个关节使用一对铜套, 要求的合理有效 改造,使设备能够较好地适应 杆头部为42CrNiMo4合金,推杆可以整条抽出, 整套推钢机铜套装机量为 32件;根据轧制规格 生产需求,同时,生产工艺也随之不断改进提高, 合金头可以被厂家回收,不再造成浪费。 的不同,装钢一般在 38”一48”之间,推钢机 日臻完善。但是几年来的生产过程 中,加热炉 推杆为一个整体焊接件 ,分为合金头部 中 也相应地运动一次,由于反复磨擦 ,铜套经常 推钢机一直使用 的外方原始设备,未进行过大 间杆身 以及联接法兰三部分。合金头与炉 内钢 损坏,联杆的孔径也容 易被磨大,铜套几乎每 的改进,由于炉后辊道处于高温、重载、振动 坯接触 以达到推钢 目的,而且需始终停留在加 季度都会存在不同程度上 的破坏不得不进行更 的恶劣环境,因此 ,经过几年 的生产后,随着 热炉 内,中间杆身与导轮接触在 曲柄摇杆机构 换,曲柄联杆的维护 占用 了维修钳工的很多精 轧制速度与作业率 的提高,逐渐 出现一些小问 的作用下实现推钢过程,联接法兰主要实现与 力 。 题甚至造成故障停机,成为制约产能进一步提 曲柄联杆机构的联接 。为了节约成本,我们 只 铜套更换时必须将 曲柄或联杆进行整体拆 升的新瓶颈环节,急需进行改造 。 将推杆与钢坯接触 的头部,也是长期处于加热 卸,由于受到与铜套配合使用 的阶梯轴的限制, 2.原因分析 炉炉 内高温部位的一段,使用合金材质,杆身 拆卸工作并不简单,铜套更换过程 中经常需进 2.1推钢机导轮架子、导轮装配与推杆整体 及联接法兰使用普通 45#钢,而42CrNiMo4的 行锤打,因此,经 常更换后容易变形;但是如 机构不稳定,整体结构需进行改造; 合金与45#钢 的焊接性较差,入炉温度则在 果更换不及时,曲柄或联杆上的孔就会被磨大, 2.2由于推钢机推杆结构设计不合理 ,推杆 800℃以上,再加上与钢坯的撞击 ,使合金头容 不得不进行整套更换,而更换太频繁又会浪费 合金头容 易掉落或磨损 ,受结构影响,更换推 易脱落,造成一定浪费。 人力与备件 。因此,虽然是小问题却给设备的 杆往往要使用 2小时以上,很耽误时间,而且 在更换推杆时,由于推杆与横梁 的连接, 正常运行带来了巨

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