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南钢150t转炉底吹优化实践.pdf

第45卷第2期 现代冶金 V01.45No.2 2017年4月 Modern Apr.2017 Metallurgy 南钢150t转炉底吹优化实践 朱 宁,袁广鹏,曹余良 (南京钢铁联合有限公司第一炼钢厂,江苏南京 210035) 摘要:通过改变底吹风口布置、提高底吹供气强度、引进底吹热更换技术,对南京钢铁联合有限公司第一炼钢厂 150 t顶底复吹转炉的底吹设备和工艺进行优化,确保全炉役过程底吹风口可视化,为转炉冶炼提供了良好的动力 学条件,取得了良好的经济效益。 关键词:转炉炼钢;底吹;热更换;可视化;效益 中图分类号:TF715 形成扰流,弱化底吹效果,同时考虑底吹改造成本, 1复吹转炉现状 保留位于0.6R处的6个底吹风口,在其圆周均匀 南京钢铁联合有限公司(以下简称“南钢”)第一 布置;开炉时先使用4个40。底吹风口,另2个o。底 炼钢厂有3座150t顶底复吹转炉,实际出钢量约155吹风口用盲板砌筑,作为备用风口,后期可应用底吹 t,年产量约450万t,平均冶炼周期40min;配备激光 热换技术进行快换,如图2所示。 测厚仪、副枪技术。冶炼钢种有管线钢、高强船板、低 温容器板、储罐板、超高强、耐磨、镍系钢、特殊用钢 等,视钢种要求可采用单渣法、双渣法和双联法操作。 转炉冶炼辅料主要有石灰、石灰石、生白云石、返矿 等,生料使用比例70%。 目前全炉役过程平均碳氧浓度积为o.003%,超 低碳钢(转炉冶炼终点碳含量≤0.035%)终点氧含量 过高,降低了铁水的收得率,增加了脱氧剂合金消耗, 影响钢水质量;中碳钢炉渣中氧化铁含量过高,平均为 18.93%,钢水收得率低,同时恶化炉况。转炉吹炼辅 料、生料比例较高,炉渣难化,氧枪由于结瘤更换频繁。 图1南钢转炉底吹透气砖布置现状 南钢150t转炉在炉底半径o.3R(R为炉底半 径)、o.6R处布置了10块底吹透气砖,如图1所示。 底吹风口的寿命受装备、工艺以及实际生产中 相较于国、内外其他钢厂其底吹孔数较多,将导致底 意外因素的影响,易熔损、堵塞,实现全炉役过程复 吹流股相互干扰,降低了对熔池的搅拌效果。根据 吹难度很大。根据鞍钢公司、宝钢公司经济炉龄及 生产的钢种对氮含量的要求,底吹气体可采用氮氩 炉底底吹效果的实际应用情况[1。2],炉役全过程转炉 切换模式。为防止炉底厚度侵蚀过快,底吹供气强 底吹必须“可视化”,才能确保良好的底吹效果。近 度最大为o.03 m3/(min·t),依据炼钢原理采用 年来底吹风口砖热换技术逐渐成熟,当风口底吹效 “高一低一高”模式,炉龄在3000炉左右时,底吹风果减弱或消失时使用钻孔机对旧风口进行更换,可 口基本堵塞,无法实现复吹效果。 实现全炉役高效复吹。 南钢第一炼钢厂转炉底吹透气芯砖,由22根 2底吹优化实践 直径为3mm的不锈钢钢管埋人,具有良好的抗侵 蚀、抗热震性能。 2.1 底吹风口布置及底吹热换技术应用 h 目前18转炉已进行4次底吹快换,可实现1 为了避免位于o.3R处的4

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