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电渣熔铸异型件熔渣内溢现象

学兔兔 Mar.2011 铸 造 VO1.6O N0.3 FOUNDRY 电渣熔铸异型件熔渣 内溢现象 蒋国森 ,唐 骥,陈 瑞 ,姜云飞,弥尚林 ,李旭东 (沈阳铸造研究所 ,辽宁沈阳 110022) 摘要 :分析了异型电渣熔铸件生产过程中的熔渣内溢现象及形成因素。研究表明,更换电极中断功率操作后,供电工 艺参数与结晶器冷却强度不匹配是导致结晶器 内熔渣溢流 的主要原因。从更换 电极操作与熔铸工艺进行改进优化,改 进后实际生产效果 良好。 关键词 :电渣熔铸;结晶器 ;熔渣 中图分类号:TF744 文献标识码 :A 文章编号:1001—4977 (2011)03—0299—03 AnalysisonInwardOverflow ofMoltenSlaginElectroslag RemeltingCastingofSpecial—ShapeParts JIANG Guo—sen,TANG Ji,CHENRui,JIANGYun—fei,MIShang—lin,LIXu—dong (ShenyangResearchInstituteofFoundry,Shenyang110022,Liaoning,China) Abstract:The inwardoverflow andformativefactorsofmoltenslaginelectroslagremeltingcasting ofspecial—shapepartswereanalyzed.Theresearchresultsshow thatthemainreasonoftheinward overflow ofthemoltenslagiSthemismatch betweenthe electricpowerandcoolingintensityofthe crystallizer.Aftermodifyingtheoperationofelectrodereplacingandtheremeltingparameters,the special—shapecastingsobtainedaresatisfied. Keywords:electroslagremeltingcasting;crystallizer;moltenslag 电渣熔铸过程中凝固于水冷结晶器壁上的那层渣壳 A1O+70%CaF),更换电极后渣壳破裂,引起熔渣与 起着炉衬和保护铸造型壁的双重作用_1]。异型铸件沿其 液态金属溢人渣壳两边存在的气隙中,形成 “夹心” 高度方向上截面面积变化较大,所以电渣熔铸中途要更 渣壳大块,见图2。从图中可以看出,渣块分为三层 , 换电极。而更换电极操作u,/I司过长,操作前后工艺参数 经成分检验 ,中心灰 白色渣壳为正常熔铸形成 ,两边 的变化 ,以及结晶器冷却强度变化,都将引起渣壳的返 深蓝色渣壳为原初成分熔渣冷凝形成。 熔 ,造成铸件与结晶器壁间渣膜不均匀 ,甚至渣壳发生 破裂,从而引起熔渣与液态金属溢人渣壳两边存在的气 隙中,影响铸件的表面质量。从电渣熔铸工艺设计出 发 ,结合生产实际,对熔渣内溢流产生根源深入分析 , 有助于采取有效措施,改善铸件表面质量。 1 异型铸件几何参数及熔渣溢流形态 图2 溢流渣壳形态 Fig.2Theshapeofoverflowedcrust 实际生产的铸件最大断面等效直径为900mm,毛坯 质 量 l8t(图 1)。渣料 采用 常 用 的ANF。6 (30% 2 影响熔渣内溢发生因素

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