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[2017年整理]临午公路改建工程某段钢筋混凝土盖板涵首件工程施工总结

PAGE 12 - xxxx建设集团有限公司临午公路改建工程项目部第x分部(K2+900~K13+100段) 钢筋砼盖板涵首件工程施工总结 K12+207(1-2.0m)盖板涵 编 制: 复 核: 监理工程师: xxxx第x工程有限公司 二00九年五月八日 钢筋砼盖板涵首件工程施工总结 一、首件工程实施情况总结 本项目拟定K12+207(1-2.0m×1.5m)钢筋砼盖板涵左幅25m做为涵洞工程的首件工程,按原计划进行了实施,涵洞实际开工时间2009年4月12日 (一)实际投入的人力及机械设备 1、主要管理人员 技术负责人: 质检负责人: 试验负责人: 施工负责人: 专职安全员: 现场技术员: 现场负责人: 材料负责人: 2、施工劳力投入 钢筋工:7人 模板工:8人 混凝土工:10人 其他工人:16人 3、机械配置 机械名称 型号 数量 挖掘机 神钢250型 1台 砼搅拌机 1600型立式 1套 吊车 浦沅25T 1台 砼罐车 解放8m3 2台 发电机 15KW 1台 插入式振捣棒 ZN-70型 4根 洒水车 12T 1台 装载机 ZL50 1台 蛙式打夯机 1台 砂浆搅拌机 300型 1台 运输车 20T 2辆 钢筋加工设备 1套 实践证明所配备人力和机械设备满足本涵洞施工要求,故在今后的涵洞施工中将按照同等力量配备人力和机械设备。 (二)、施工方案及过程控制 实际施工中严格按照涵洞首件工程拟定方案进行实施,各部位指标也均按照相应技术要求进行控制,涵洞总体达到98.8分的合格工程要求,具体检测数据详见附表。 1、施工中值得推广的要点 ①基础、台身砼采用先单号后双号、分段跳打的方式进行施工,良好地控制了沉降缝的位置、直顺度,并确保了涵洞沉降缝的整体贯通。 ②采用土模代替基础侧模,减少了模板的使用数量,减少了侧模支撑加固的繁琐工作,确保了基础与基坑间的紧密结合,同时还大大缩短了工期。 ③采用钢管搭设“门式支架”,将对称的台身模板连接成一整体,增加了模板的整体刚度和稳定性,所构成的支撑结构简洁明了、受力良好,一定程度上减少了模板之间支撑杆的数量。 ④利用穿心拉丝,解决了由于侧模受力面积大,易跑模、胀模的问题,直接减少了支撑杆数量。 ⑤砼由项目部拌合站集中拌制,由砼罐车运往施工现场,保证了砼的整体质量和均匀性,避免了施工队偷工减料现象的发生,并为项目部定期进行成本核算提供了方便。 2、施工中出现的问题及改进方案 ①砼采用塑料薄膜养生,养生效果较差。春季,山区干热风多而且大,塑料薄膜接缝处易刮开或刮烂,空气灌入塑料薄膜内直接与砼面接触,导致砼内水分迅速散失,起不到养生作用,而且不易进行补水养生。今后施工中将采用土工布覆盖、洒水的方法进行砼养生,根据天气情况,每天不定时进行洒水,确保土工布始终保持湿润。 ②台身顶预留盖板安装锚栓孔,孔位和竖直度不易控制,且拔管时间较难控制,拔管时间稍早,孔口周围砼未凝固,易产生缩孔,拔管时间稍晚,砼初凝后,PVC管将无法拔出,盖板安装前还得将孔内PVC管凿除。因此,今后的施工中将采用预埋盖板锚栓钢筋来代替预留锚栓孔,方法是:待台身砼浇筑至终了时,在台帽顶插入锚栓孔预埋筋,并通过拉线和尺量对预埋钢筋进行调整定位。 ③台身砼分层浇筑时,层与层之间的时间间隔较长,浇筑下层砼时溅到侧模上的水泥浆未清除,待浇筑上层砼时,溅到侧模上的水泥浆已干,已干的水泥浆和新浇筑的砼二者产生隔离,形成二层皮,待砼拆模后,侧模所溅水泥浆被模板粘掉,台身砼表面出现坑凹现象。以后的施工中,为避免类似问题出现,下层砼振捣密实后,上层砼浇筑前,人工用抹布浆溅到侧模上的水泥浆抹干净,并补刷脱模剂,然后再浇筑上层砼。 二、下一步的盖板涵批量生产中将采用如下施工方案 (一)施工准备 开工前对所有施工机械进行全面检修,确保施工中状态良好。人工配合装载机平整场地,修筑施工便道,便道顶填筑20cm厚砂砾,振动压路机碾压成型,确保基坑开挖后便道畅通。 按基础片石砼总数量的20%采备片石,片石需清洁无污染,表面无泥土、山皮、水锈、油渍等杂物,片石厚度不小于15cm,堆放整齐有序。 (二)基坑开挖 根据图纸精确放样出盖板涵中轴线并用白灰洒出开挖线,结果报监理工程师批准,方可进行基坑开挖。 涵洞基坑开挖采用挖掘机开挖,开挖时预留5~10cm的深度和宽度,然后由人工清理至设计标高和规定尺寸。基坑开挖时基础顶面以上部位按1:0.4的坡率开挖边坡,基础顶面以下部位按基础尺寸开挖(基础砼不设模板)。基坑土方由装载机铲运至指定地点堆放,坡顶开挖处预留一定的安全宽度,防止坑壁坍塌。基坑开挖时设专人现场指挥、控制开挖尺寸与标高,严禁超挖

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